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2025年机修半年工作总结(六篇)
2025年上半年,我在机修岗位度过了紧张而充实的183天。从正月初八的第一次夜班到六月三十日的最后一次交班,我累计完成设备检修工单847份,其中计划性保养412份、突发故障抢修298份、技改类项目37份,平均响应时间11.4分钟,同比缩短28%。我把每天的工作拆成“听、看、摸、测、记”五步法,用耳朵捕捉轴承异音、用眼睛观察油液颜色、用指尖感知温度梯度、用仪器记录振幅频谱、用系统回填数据,半年下来,光振动值就积累了18.6万条,建立个人数据库容量2.7G。
一号线灌装机主轴轴承更换是我上半年印象最深的一次硬仗。三月初,在线监测曲线出现冲击脉冲峰值9.8k,远超5k警戒线,夜班同事临时降速30%维持生产。我早上七点到现场,先让操作工空载慢转,用听针贴近轴承座,听到每转一圈“咔哒”一声脆响,初步判断外圈剥落。拆检后发现,内圈沟道有3处0.7mm深坑,保持架断裂一只腿。该轴承型号6314-2Z,属于产线A类关键备件,库内无现货。我翻遍供应商名录,联系到常州一家经销商有3套库存,但最快也要36小时到货。为了把停机损失压到最低,我提出“拆二换一”方案:把同型号旧机拆下的两盘轴承做全面检测,挑出一盘状态较好的做临时替换,同时让采购加急订新件。我带领两名徒弟连夜清洗、涡流探伤、间隙测量,最终测得一套轴承游隙18μm,符合15~25μm标准,于是立即上线。从决策到恢复满速只用了14小时,减少损失产量26万瓶。事后我把拆下的废轴承锯开做教学切片,标记疲劳源位置,给工段20名同事做了一次30分钟的微课堂,大家直呼过瘾。
上半年我主导完成六项小改小革,累计年节约费用约46万元。最划算的是打包机热熔胶喉管加热方式改造。原设计采用铸铝加热块,功率800W,连续工作表面温度高达185℃,胶炭化严重,每月需更换一次喉管,单价780元。我查阅热力学资料,把加热块改成PTC陶瓷带,功率降到350W,加装PID温控,喉管温度恒定在155℃±2℃。改造后喉管寿命延长到4个月,半年省下9套喉管,直接经济效益7020元,间接减少停机时间12小时。我把图纸、BOM、温控参数整理成PDF,上传到部门知识库,下载量已破百。
故障分析方面,我坚持“三图一表”原则:趋势图、频谱图、时域图加故障对策表。四月末,制冷站2号螺杆机出现周期性尖叫,现场检测高频段4.2kHz能量突出。我调出三个月趋势,发现振幅每7天出现一次爬升,与冷凝器反冲洗周期高度吻合。拆开阴阳转子,发现吸气端轴承润滑脂内混入少量铝屑,判断为冲洗水带人换热器管束碎片,随制冷剂进入系统。我立即加装60目磁性过滤器,反冲洗排水口增加尼龙网,运行两个月再未复现同类噪声。我把案例写成《铝屑游走引发的尖叫》发布在集团月刊,被兄弟工厂转载。
技能培训上,我给自己定了“三个一”小目标:每天提一个技术问题、每周做一次实操演示、每月录一段微课。半年下来,我整理了58张“故障扑克”,每张正面是现场照片,背面是诊断口诀,比如“低频晃动找地脚,高频尖叫看轴承,倍频丰富不对中,削波畸变是松动”。扑克牌发到班组,大家排队抽牌答题,学习氛围瞬间拉满。六月公司举办“金扳手”技能赛,我带队拿下团体第一,个人理论+实操总分92.8,领先第二名6分。理论卷最后一道大题是“用三视图推断液压阀内漏点”,我借助剖面线方向差异,30秒锁定阀芯磨损,裁判直接竖起大拇指。
安全管理方面,我给自己刻了“停、验、挂、测、拍”五字诀。停:能量隔离;验:点动确认零能;挂:锁具+警示牌;测:万用表测电压;拍:拍照上传系统。上半年我执行LOTO174次,发现他人未上锁3次,全部现场纠正。四月大修,我在贴标机伺服驱动器更换过程中,发现外协电工遗漏断开直流母线,立即叫停,避免一起720V直流触电风险。事后我把事件写成《一条未断的母线》警示案例,被EHS部评为“最佳未遂事件”,奖励500元。
上半年我也踩了两次坑。一次是三月更换均质机柱塞密封时,为了抢产量,我未等泵体降到室温就开工,结果高温油脂喷到右手背,造成一度烫伤,休息三天。另一次是五月夜班,空压机报警“排气高温”,我凭经验直接更换温控阀,未确认冷却器是否脏堵,结果3小时后再次跳机,拆下冷却器发现表面油泥厚达3mm,只能用高压水冲洗两小时才恢复。两次教训让我重新修订“故障诊断SOP”,把“冷却器脏堵检查”加入排气高温必检项,并规定任何拆卸必须等温度低于40℃。
下半年,我给自己列了“五个一”升级计划:建立一条关键设备数字孪生模型、完成一次激光对中专项认证、发表一篇国家级期刊论文、带一名徒弟考取高级工、牵头一次跨工厂备件共享试点。数字孪生我已选好目标——一号贴标机,利用SolidWorks+Simulink做机械-电气联合仿真,实时接入SCADA数据,预测主轴寿命误差
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