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维修工程年终总结(精选2篇)

第一篇

这一年,我把“修”字拆成“人”与“彡”,把“人”留在现场,把“彡”写进数据。年初的寒潮把装置冻成冰雕,裂开的循环水管像一条不肯愈合的伤口,我和两名焊工在零下十四度的管廊上搭起帆布棚,用液化石油气烤枪把焊口预热到八十度,再一层层堆焊。焊花落在羽绒服上烧出焦斑,我们轮流把冻僵的手塞进对方腋下取暖,凌晨三点,压力升至1.2MPa,稳压三十分钟无渗漏,我把记录写在一张被雾气打湿的纸巾上,回家才发现字迹已经晕成一片湖,但那片湖至今在脑海里闪光。

三月,老厂R-301反应器减速机异响,频谱图出现0.43×的亚谐波,判定为轴承外圈剥落。拆检后发现内圈也已出现轴向裂纹,属于典型的“兄弟故障”。库房里只有一套同型号旧轴承,游隙0.28mm,超出国标上限0.05mm。我提议用“刮研—垫片—预紧”三步法:先把轴承座内孔用蓝油研点,刮去高点,再把原定位隔圈两侧各磨去0.15mm,加两片0.05mm的304不锈钢垫片,最后以力矩120N·m对角锁紧。投用后振动值由7.8mm/s降至2.1mm/s,噪声下降11dB,装置负荷从85%提到96%,每天多产环氧丙烷24t,全年创效约630万元。

四月,锅炉给水泵P-102出现周期性轴位移跳变,DCS曲线像心电图一样抽搐。拆下推力盘发现合金层被冲刷出蜂窝状沟槽,原因是平衡管滤网破裂,杂质进入腔室。我设计了一个“Y型双滤—磁性—旁通”组合:在原滤网外侧加一道60目Y型过滤器,内侧嵌钕铁硼磁棒,旁通管设1.2mm节流孔,既保证通流面积,又能在不停车状态下在线排污。改造后连续运行4200h无报警,推力盘寿命由8个月延长到28个月,节约备件费18.4万元。

六月,酷热。循环水场三座冷却塔风机同时出现叶片开裂,裂纹沿叶根向翼型方向延伸,最长一条680mm。厂家报价每片叶片3.8万元,供货周期45天。我提出“碳纤维—铆钉—胶接”复合修复:先用角磨机V型坡口开槽,丙酮清洗,再用T300碳纤维布浸渍环氧胶,三层交错铺覆,每铺一层用真空袋压紧,室温固化24h,最后用φ5×20mm铝铆钉梅花形铆接,铆钉间距60mm。静平衡试验显示剩余不平衡量仅18g·mm,远低于ISO1940G6.3等级。三台风机一次性投用,节约采购费34.2万元,减少装置降负荷损失2100t蒸汽。

八月,台风“暹芭”正面登陆,瞬时风速46m/s,厂内110kV架空线15—18杆塔相间舞动幅度达2.3m,导线与横担多处磨损。风雨稍歇,我带领突击队凌晨四点出发,用激光测距仪测得弧垂增幅1.8m,超过警戒值1.2m。临时方案是“双线锚固—手扳葫芦—张力补偿”:在14、19塔各打一组φ15.5mm钢丝绳做锚线,用手扳葫芦收紧,使弧垂回降0.9m,再用四根35kV旧电缆做配重,挂在16塔横担下方,形成“阻尼摆”,吸收风振能量。48h后主网恢复,线路零跳闸,避免了一次全厂黑启动风险。

十月,烷基化装置D-201酸沉降器下封头焊缝出现0.7m2鼓包,壁厚由18mm减至5mm,属于典型“氢致鼓包”。我提出“局部挖补—热丝TIG—多层多道”工艺:先用TOFD检测划定边界,再挖除腐蚀金属,坡口角度30°,钝边2mm,用ER309L焊丝热丝TIG打底,层间温度≤150℃,每焊完一道用PT检测,最后做620℃×2h消应力热处理。焊后测厚18.2mm,水压试验0.9MPa保压30min无渗漏,一次性验收通过,节约更换封头费用46万元。

十一月,仪表风系统露点突然升至-18℃,干燥器出口带水,导致多台调节阀膜片破裂。我排查发现干燥塔A塔顶部扩散器碎裂,气流短路。厂家要求整体更换吸附塔,报价52万元。我自制“分流—均压—过滤”内件:用φ219×8mm不锈钢管做中心管,周向开φ6mm小孔1200个,开孔率30%,顶部加不锈钢丝网除沫器,底部加φ50mm陶瓷鲍尔环,再生气流由径向改为轴向,停留时间延长到0.8s。投用后露点降至-42℃,满足仪表风≤-40℃要求,费用仅3.7万元。

十二月,一年将尽,我把所有缺陷照片做成一面“伤疤墙”,每张图片下方标注时间、原因、代价、教训。有人问我:“天天和破铜烂铁打交道,烦不烦?”我笑笑,把墙角的报废轴承拿起来,用游标卡尺量了一下外径,说:“它曾经每分钟转3600圈,现在安静得像一块陨石,但它告诉我,所有旋转最终都会找到属于自己的静止,而我要做的,是让静止来得晚一点,再晚一点。”

全年共完成计划检修项目1876项,临时抢修362项,一次验收合格率99.7%,外委费用同比降低28.4%,关键设备故障率下降42%,装置整体可靠度由96.1%提升到98.9%,累计创效约3

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