顶管穿越粉细砂层的异常问题及应对措施.docxVIP

顶管穿越粉细砂层的异常问题及应对措施.docx

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本文介绍某内径4m的钢筋混凝土顶管穿越粉细砂层的工程实例,整个顶管过程中,遇到了顶进机头“磕头”现象、顶进阻力成倍增加和顶进纠偏困难等众多问题,在顶进过程中通过增加中继间数量和一些减阻措施,并且在机头进洞前采取了加固粉细砂地层的方法,有效地控制了机头的进洞误差,使工程顺利贯通,为相关类似工程提供参考。

01

工程概况

截流主干管道Y6-Y7采用内径4m钢承口式钢筋混凝土顶管,长度1162m,曲线顶管,其中直线段长735m,曲线段长427m,曲率半径2000m,顶管在顶进至225m时机头穿过粉质黏土夹粉土层,并且开始进入粉土夹粉砂和粉砂夹粉土中。

工程区域土层自上而下可分为六层:

素填土、淤泥质粉质黏土、粉质黏土夹粉土、粉土夹粉砂、粉砂夹粉土、粉砂。

管道路由地址剖面

“磕头”现象及其应对措施

02

原因分析

顶进机头出现下磕现象是大口径顶管在粉细砂层施工中客观相伴的,同时会引起地面下沉。主要原因:一是在地下水土浮力基本相同情况下,机头自重远远大于管节自重,机头后管节在水土作用下形成一个向上的浮托力,使得机头逐渐形成下偏趋势;二是刀盘比管外径大70mm,刀盘断面过大,底部砂土流速大于上部砂土流速,下部砂土流空增加形成机头下陷趋势。

应对措施

加快顶速

增加顶力,快速顶进,保持机头前面形成一定的压力,减少出浆量,加大注浆量。

增加管道刚度

机头后面有3节管道采用螺杆进行管节间的刚性拉结,增加至10节,使管道连接成一个刚性整体。

加强测量监控

对出现的变化趋势及时找出规律,顶进过程中及时加以姿态纠正。

顶管机掌子面土体改良

在顶管机刀盘前部注入相对容重达1.2的黏性泥浆,通过搅拌与砂水混合,在挖掘面形成泥浆护壁,保护掘进机的地层不受扰动。实现的方式需要在进水管中掺入黏土浆,通过DN150进水管注入刀盘前舱内。加ru入改良浆液后,可同时增加出泥浆液的携沙能力,减少堵管的机率。

打土纠偏

在机头和前10节管道下部钻孔,接上管道,注入搅拌好的黏土,通过黏土顶托,使“磕头的机头前节和后跟的管节抬升,强制形成向上的趋势,从而达到纠偏目的。

顶管施工现场

03

顶进阻力成倍增加及其应对措施

原因分析

由于顶管在前225m时是在粉质黏土夹粉土地层顶进,后937m进入粉细砂层后,摩阻力增加,顶进速度缓慢停止,泥浆被砂土和地下水混入,泥浆向地层中散溢流失,不能形成泥浆套造成顶力过大。粉细砂土的平均摩擦阻力是粉质黏土的两倍,造成了顶进阻力成倍增加。

应对措施

加大注浆量,改变浆液配方

加大机头和中间管道泥浆注浆量并及时补浆,重点要在机头和中继间采用同步独立注浆措施,形成泥浆浆套,泥浆采用移动式注浆机压注浓泥浆,主要作用是在管外壁与粉细砂地层之间形成一个泥浆套,然后用管道注人适宜砂层顶进的专用泥浆。

增加中继间数量

结合现场千斤顶主顶实测顶力增大等因素,必须调整加密中继间,方可顶进。

管外壁熔蜡减阻措施

石蜡是憎水性材料,在64℃下就能融化,易于涂刷操作。打蜡是在顶管砂层中有效减阻的一项重要措施,管道顶进前采用石蜡对每根管外壁进行涂刷,安排专人进行,确保打蜡均匀、全面,并用喷灯烘烤融化与管外壁紧贴无气孔。

04

机头进洞纠偏困难及其应对措施

原因分析

由于顶管穿越粉细砂土地质,经过刀盘扰动,砂土不断液化,承载能力降低,机头接近目标洞口时,机头出现偏移难以精确控制,其纠偏工程中出现蛇形前进的情况,如果不采取措施,机头将不能顺利进洞。另外,管道地层处于粉细砂层,地下水位高,水头压力大,易形成流砂顺着机头和管道外壁间隙涌入井内。

应对措施

在未顶进段做了一段50m长的水泥搅拌桩进行地层加固,以加固改良粉细砂层土质,减少砂土流失,提高管底粉细砂土的承载力。

结语

经科学分析原因、多方论证和计算研究,在顶进过程中通过增加中继间数量和一系列减阻措施,并在机头进洞前进行了粉细砂地层加固,有效控制了机头的进洞误差,最终工程顺利贯通。

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