安全隐患大排查大整治总结.docxVIP

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安全隐患大排查大整治总结

一、总体情况

本次安全隐患大排查大整治行动自3月1日启动至5月31日结束,历时92天,覆盖公司全部12个生产单元、4个仓储库区、2处员工公寓、1座职工医院及3条外协运输线路。行动以“零盲区、零死角、零容忍”为原则,采用“班组日查、车间周查、专业月查、公司季查”四级递进模式,累计出动检查人员2184人次,检查点位6372处,发现各类隐患3127项,整改完成3089项,整改率98.8%,投入整改资金1267.4万元,停用设备17台,临时封闭作业面9处,问责管理人员23人次,修订制度41项,新增操作规程18项,组织培训97场、参训3146人次,应急演练14次,参演856人次。行动期间未发生轻伤及以上事故,同比去年下降100%,实现“排查—整治—验证—销号”闭环管理。

二、组织与动员

1.成立由总经理任组长的专项行动领导小组,下设综合协调、技术支撑、督导问责、资金保障、宣传培训五个专班,实行“日例会、周通报、月评比”制度。

2.制定《大排查大整治行动方案》及9类配套子方案,明确“谁检查、谁签字、谁负责”终身追溯机制,隐患照片、视频、坐标、责任人四要素同步上传“安全云平台”,30分钟内生成电子督办单。

3.设立100万元专项奖励基金,对主动发现重大隐患的员工实行“发现一条、奖励一千、晋升一档”即时激励,共发放奖金18.7万元,32名一线员工因此获得职级晋升。

4.与三家第三方技术机构签订服务协议,引入红外热像、超声导波、DR数字射线等8类先进设备,对高温高压、深冷密封、埋地管线等隐蔽区域开展精准检测,发现传统手段无法识别的裂纹、壁厚减薄、渗氢缺陷137处。

三、排查方法与工具

1.风险矩阵再评估:采用LSR(Likelihood-Severity-Risk)三维模型,对原有912个风险点重新定级,升级重大风险11处、较大风险37处,下调一般风险154处,确保管控资源精准投放。

2.五维交叉检查:

(1)时间维——覆盖停产检修、交接班、夜间、节假日四个事故高发时段;

(2)空间维——对屋顶、地沟、管廊、夹层、地下池等“五高”区域搭设临时平台68处,实现可达性检查;

(3)人员维——让设备厂家、外协工、新员工、劳务派遣、实习学生五类群体交叉互查,破解“熟人盲区”;

(4)工况维——模拟满负荷、低负荷、紧急停车、异常气象四种工况开展应力测试;

(5)管理维——对照ISO45001、安全生产标准化一级要素,逐条验证文件、记录、现场一致性。

3.智能终端:为全体检查人员配备防爆手机,内置“隐患排查APP”,具备离线拍照、语音转文字、AI识别隐患类别、自动匹配法规条款、一键生成整改前对比图功能,平均录入时间由15分钟缩短至3分钟。

4.大数据画像:将2019年以来所有事故、事件、隐患、维修、变更、培训数据导入BI系统,生成“红橙黄蓝”四色分布图,精准锁定反复出现“老问题”区域,如聚合车间D区三年发生同类泄漏6次,被列为人盯人重点。

四、重大隐患典型案例

1.液氯库气化器出口管道焊缝裂纹

描述:Φ108×4mm碳钢管道,设计压力1.6MPa,运行12年,焊缝热影响区出现3条穿透性裂纹,长度分别为18mm、22mm、31mm,氯气已发生微漏。

原因:①原始焊接未做后热处理,残余应力大;②该管线位于海侧,盐雾腐蚀加速;③保温层进水,形成“水袋”电化学腐蚀。

处置:立即停供液氯,启动二级应急响应,用氨水喷雾中和,负压抽吸,更换整段管线12m,升级材质为316L,外包PPH保护层,增设在线电化学腐蚀探头,每30秒上传壁厚数据。

经验:对存量老旧压力管道建立“一管一档”,运行满10年必须采用相控阵+TOFD双技术复检,不再依赖传统射线拍片。

2.环氧乙烷储罐安全阀根部阀未铅封

描述:12罐安全阀下游根部阀处于半关位,导致安全阀失效,一旦超压无法泄放。

原因:去年12月更换安全阀后,作业人员忘记将根部阀恢复全开并铅封;交接班记录未体现该步骤。

处置:立即锁定该罐,停止进出料,组织泄压置换,更换根部阀为带锁止板的“保险阀”,加装铅封拍照上传,修订《EO罐区操作票》,增加“阀位确认”语音播报。

经验:对关键阀门实行“双人确认+电子封签”,扫码后方可操作,系统记录开闭时间、人员、GPS位置。

3.员工公寓消防通道锁闭

描述:B栋三层西侧常闭式防火门被员工加装插销,夜间从内侧锁死,通道宽度被鞋柜占用仅剩0.45m。

原因:公寓管理员为减少暖气流失,默许员工上锁;消防巡查流于形式。

处置:连夜拆除插销、鞋柜,对管理员调岗

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