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2025年垃圾处理技术员工作总结和计划

2025年,我作为垃圾处理技术员,主要负责厂区垃圾处理全流程的技术保障、设备运维及工艺优化工作。全年累计参与处理生活垃圾18.6万吨、厨余垃圾3.2万吨、可回收物分拣量1.1万吨,协同完成应急垃圾消纳任务4次(累计处理量2300吨)。现将本年度工作情况及下一年度计划总结如下:

一、年度工作核心成果与实践

(一)日常运维:保障处理线稳定运行

1.设备管理精细化:针对垃圾焚烧线3台炉排炉、2台余热锅炉及配套烟气处理系统,建立“一设备一档案”动态管理机制,记录设备运行参数、检修频次、易损件更换周期等数据。全年完成预防性维护216次,故障停机时间同比2024年减少42小时(降幅31%),其中通过红外热成像提前发现2号炉排驱动轴承异常温升,避免了一次可能导致72小时停机的严重故障。

2.工艺参数优化:针对焚烧线热值波动大(进厂垃圾低位热值1200-1800kcal/kg)的问题,通过调整一次风温(从200℃提升至230℃)、二次风分级配风比例(下层/上层从6:4调整为5:5),将燃烧稳定性指数(CBI)从85%提升至92%,炉温≥850℃的持续时间占比从98.2%提高至99.5%,氮氧化物初始生成量下降15mg/Nm3,为后端脱硝系统减轻了压力。

3.污染物控制强化:重点监控飞灰稳定化处理环节,通过调整螯合剂投加比例(从1.2%优化至0.9%)并增加搅拌时间(从8分钟延长至10分钟),飞灰浸出毒性达标率从99.1%提升至100%;针对渗滤液处理系统,将MBR膜池污泥浓度从8g/L提升至10g/L,同时优化碳源投加策略(分时段投加),氨氮去除率从98.5%提高至99.2%,全年未出现超标排放事件。

(二)技术创新:推动处理效率与资源化水平提升

1.厨余垃圾处理工艺改进:针对原有厌氧发酵系统产沼率偏低(280m3/吨)的问题,主导开展“预处理+高温热水解+中温厌氧”工艺改造。通过将破碎粒径从20mm缩小至10mm,热水解温度从105℃提升至120℃(停留时间40分钟),厌氧反应器有机负荷从4kgVS/(m3·d)提高至6kgVS/(m3·d),产沼率提升至350m3/吨(增幅25%),沼气中甲烷含量从58%提高至62%,全年多产沼气约22.4万m3,折合减少标煤消耗280吨。

2.可回收物分拣智能化升级:配合厂区引入AI视觉分拣系统,完成3个月的调试优化。通过训练20万张垃圾图像数据(涵盖塑料、纸张、玻璃等8大类),系统识别准确率从82%提升至91%,分拣效率从8吨/小时提高至12吨/小时,人工分拣岗位减少4人(原有10人),误分拣率从15%下降至5%,可回收物纯度从85%提升至92%,全年多回收高值可回收物(如PET瓶、纸箱)约1200吨,直接经济效益增加60万元。

3.垃圾热值预测模型应用:基于近3年进厂垃圾成分、含水率、季节等数据,建立热值预测神经网络模型(输入参数包括含水率、厨余占比、塑料占比、月份,输出为低位热值)。模型预测误差从±150kcal/kg缩小至±80kcal/kg,为焚烧线运行调整提供了更精准的指导,配合调整后,吨垃圾发电量从380kWh提升至410kWh(增幅7.9%),全年多发电约558万kWh。

(三)协同管理:强化前端与后端衔接

1.与收运系统联动:针对“混装混运”导致的处理难度增加问题,建立“收运-处理”数据共享机制。通过收运车辆GPS定位、称重数据实时传输,结合处理线实时称重及成分分析,对异常收运路线(如连续3次含水率>60%的车辆)进行预警,全年向环卫部门反馈异常数据23次,推动整改收运路线5条,进厂垃圾含水率从55%下降至52%(夏季高峰期从62%降至58%),焚烧线干燥段负荷减轻,炉排磨损率下降18%。

2.与分类社区协作:参与2个试点社区的垃圾分类指导,通过现场调研发现“可回收物与厨余垃圾混投”是主要问题(占比45%)。提出“二次分拣+积分奖励”方案:在社区设置临时分拣点(由环卫人员辅助分拣),对正确分类的居民给予垃圾处理费减免积分(1分=1元,年度最高200分)。试点3个月后,社区厨余垃圾纯度从65%提升至82%,可回收物分拣量增加30%,对应厂区厨余处理线杂质分拣时间减少40%,设备故障率下降25%。

(四)问题反思与不足

1.设备老化应对不足:3号焚烧炉排运行10年,虽经多次大修,但今年出现3次炉排片断裂(2024年仅1次),反映出对老旧设备的状态监测深度不够(现有监测以温度、振动为主,未覆盖材料疲劳度)。

2.前端分类依赖度高:尽管推动了社区试点,但整体进厂垃圾中仍有12%的“伪分类”垃圾(如厨余中混有塑料袋、餐盒),导致预处理分拣成本增加(人工分拣成本同比上升20%)。

3.新技术应用风险

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