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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年煤化工工程师年终工作总结

2025年是煤化工行业深度转型的关键一年,双碳目标持续倒逼产业升级,新型煤气化技术、低碳耦合工艺加速落地。作为参与多套核心装置运行优化与技术改造的煤化工工程师,这一年我始终围绕“降本增效、绿色转型、技术攻坚”三条主线开展工作,在工艺优化、设备改造、安全提级、团队赋能等方面取得阶段性成果,也在实践中深化了对现代煤化工高质量发展路径的认知。现将全年工作情况总结如下:

一、核心装置运行优化:从“稳运行”到“优指标”的跨越

今年重点负责公司两套60万吨/年煤制甲醇装置的工艺优化工作。年初装置运行数据显示,气化炉有效气(CO+H?)收率长期徘徊在78.5%左右,比设计值低1.2个百分点;合成系统吨甲醇综合能耗(标煤)稳定在1.48吨,但行业先进水平已突破1.42吨。针对这两个关键瓶颈,我牵头成立“气化-合成全流程优化”专项组,通过“数据溯源-机理分析-小试验证-工业应用”四步攻关,实现了指标的系统性提升。

在气化单元,通过连续3个月的运行数据聚类分析,发现水煤浆浓度波动(60.5%-62.3%)是影响气化效率的主因。进一步排查发现,磨煤机钢球级配不合理(Φ50mm钢球占比仅35%,设计要求45%)导致煤粒粒径分布过宽,细粉(<75μm)占比达28%,超过设计值(22%),不仅降低了水煤浆浓度,还加剧了喷嘴磨损。针对这一问题,我们联合设备部重新计算钢球级配(Φ60mm:Φ50mm:Φ40mm=2:5:3),并在1气化炉进行工业试验。改造后,水煤浆浓度稳定在63.2%±0.5%,细粉占比降至24%,氧煤比由0.82Nm3/kg降至0.79Nm3/kg,有效气收率提升至80.1%,单炉日增产有效气约2.3万Nm3。

合成单元的优化则聚焦“热耦合”与“反应动力学匹配”。原流程中合成塔出口高温气体(约250℃)仅通过余热锅炉副产中压蒸汽,热量利用效率不足70%。我们提出将部分热量引入甲醇精馏预塔再沸器,替代原有的低压蒸汽加热。通过AspenHYSYS模拟验证,当合成气出口热量转移30%至精馏系统时,合成塔入口温度可稳定在210℃(原需电加热补热至205℃),精馏预塔蒸汽消耗降低0.15吨/吨甲醇。工业实施后,合成系统吨甲醇综合能耗降至1.44吨标煤,年节约标煤约3.6万吨,直接经济效益超1200万元。

二、技术改造攻坚:破解“卡脖子”难题与前瞻性布局

今年主导完成了两项关键技术改造:一是气化炉激冷环长周期运行技术攻关,二是粗煤气中硫化氢深度脱除工艺升级。

激冷环作为气化炉核心内件,原设计寿命仅8-10个月,频繁的停炉更换严重影响装置运行效率(每次检修需48小时,年非计划停车损失超500万元)。通过解剖失效激冷环发现,内壁磨损(局部减薄达5mm)主要由高速流动的灰水(含固量0.8%-1.2%)冲刷所致,而外壁腐蚀(点蚀深度2-3mm)则因灰水中Cl?浓度(800-1200mg/L)超标引发电偶腐蚀。我们采取“材料升级+流场优化”双策略:将激冷环材质由316L不锈钢改为2205双相钢(耐Cl?腐蚀性能提升3倍),同时在激冷环入口增加导流板,使灰水流速由12m/s降至8m/s,减少固体颗粒对壁面的冲击。改造后,1气化炉激冷环运行14个月未出现明显磨损,计划2026年在其余3台气化炉推广,预计年减少非计划停车损失超1500万元。

粗煤气脱硫方面,原采用N-甲基二乙醇胺(MDEA)法,脱硫后净化气中H?S含量虽能达标(<10ppm),但酸气中H?S浓度仅35%-40%,导致硫回收装置(克劳斯工艺)硫转化率不足96%,尾气SO?排放偶现超标(设计值≤50mg/Nm3,实测最高68mg/Nm3)。我们引入“MDEA+空间位阻胺”复合溶剂,通过调整胺液配比(MDEA:位阻胺=7:3),将酸气中H?S浓度提升至55%-60%,硫回收率提高至98.5%,尾气SO?排放稳定在35mg/Nm3以下。同时,针对胺液降解问题(原系统胺液年补充量约20吨),新增胺液在线净化装置(活性炭吸附+精密过滤),胺液年补充量降至8吨,年节约成本约40万元。

三、安全与环保:从“被动合规”到“主动防控”的转变

今年安全管理重点从“事后整改”转向“事前预防”,主导完成了装置HAZOP(危险与可操作性分析)复核与SIL(安全完整性等级)评估,识别出高风险场景12项,其中3项升级为关键风险点(气化炉氧煤比超驰控制、合成塔床层温度偏差、火炬系统长明灯可靠性)。针对氧煤比超驰控制,原逻辑仅设置硬联锁(氧煤比>0.85触发停车),但实际运行中因煤质波动(灰分从15%升至18%)导致氧煤比短时间(<2秒)升至0.86,频繁触发停车。我们优化联锁逻辑,增加“3秒内均值>0.85”的判断条件,并引入煤质在线分析仪实时修正氧煤比

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