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  • 2026-01-22 发布于四川
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2025年炼油厂操作工工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年炼油厂操作工工作总结暨下一步工作计划

2025年,在炼油厂一线操作岗位上,我始终以“安全为基、精准操作为本、提质增效为纲”的工作理念,紧密围绕装置安稳长满优运行目标,结合年度生产计划与岗位责任制要求,扎实完成各项操作任务。现将全年工作情况总结如下,并对2026年重点工作进行规划。

一、2025年工作总结

(一)安全管理:筑牢防线,实现“零事故”目标

炼油生产的核心是安全,全年严格执行HSE管理体系要求,将安全意识贯穿操作全流程。一是常态化开展隐患排查,累计参与装置区日常巡检486次,发现并整改隐患23项,其中包括催化裂化装置反应进料泵密封泄漏(及时切换备用泵并联系检修,避免非计划停车)、柴油加氢装置高压换热器管箱螺栓松动(配合紧固后消除超压风险)等关键隐患。二是强化应急能力,全年参与车间级应急演练12次(含硫化氢泄漏、火灾扑救、设备突发故障处置等场景),主导班组级演练6次,熟练掌握“黄金10分钟”应急处置流程。例如在11月的催化装置主风机突然跳闸演练中,作为主操迅速完成反应压力控制、切断进料、启动自保等操作,将模拟事故影响控制在最小范围,演练评估得分98分。三是严格执行作业票证管理,全年参与受限空间、动火、高处作业监护37次,核对票证要素100%合规,确保作业过程无违章。通过以上措施,所在班组全年未发生上报级安全事故,个人连续12个月HSE积分满分。

(二)生产操作:精细调控,关键指标创历史最优

以“稳参数、控波动、提收率”为核心,全年高效完成装置运行任务。负责的催化裂化装置(处理量200万吨/年)全年运行358天,非计划停车时间仅12小时(因主风机电机故障,属外部设备原因),创近5年最长运行周期。关键指标方面:汽油收率由2024年的42.1%提升至43.5%(通过优化反应温度与剂油比,调整原料预热温度至185℃,减少干气生成);综合能耗由58.2kg标油/吨降至56.8kg标油/吨(通过余热锅炉烟气余热回收改造,提高蒸汽产量,减少外取热器用汽量);产品质量合格率100%,汽油硫含量稳定控制在8ppm以下(低于国ⅥB标准10ppm要求)。

操作过程中注重动态调整,例如8月受原料性质波动影响(残炭由5.2%升至5.8%),及时调整再生器藏量由12吨提至14吨,增加催化剂循环量,同时将反应温度由505℃降至498℃,避免了生焦量激增导致的主风机超负荷,保障了装置平稳。10月配合车间完成新型高效汽提段改造,通过优化汽提蒸汽量(由2.5t/h降至2.2t/h)和停留时间(延长15秒),催化剂带油损失降低0.3kg/吨原料,年节约成本约120万元。

(三)技能提升:学用结合,突破技术瓶颈

面对装置智能化改造与新工艺应用需求,全年主动学习新技术、掌握新技能。一是参与DCS系统升级培训(由霍尼韦尔PKS系统切换至横河CS3000),通过2个月脱产学习与模拟操作,熟练掌握新系统的趋势分析、联锁逻辑修改、先进控制(APC)投用等功能,成为班组内系统操作骨干,协助车间完成26个控制回路的参数优化,投用率由85%提升至92%。二是针对柴油质量升级需求(国ⅥB标准十六烷值需≥51),自主研究加氢精制反应机理,结合装置实际提出“提高氢分压、降低空速”的优化方案(氢分压由8.5MPa提至8.8MPa,空速由1.8h?1降至1.6h?1),实施后柴油十六烷值稳定在52.3以上,同时通过调整循环氢纯度(由88%提至90%)降低了催化剂结焦速率,催化剂再生周期延长2个月。三是参与公司“师带徒”活动,作为徒弟跟随高级技师王师傅学习设备故障诊断技术,掌握了通过振动频谱分析判断泵轴承磨损(案例:10月发现贫液泵振动值由3.2mm/s升至4.5mm/s,频谱显示1倍频幅值异常,确认轴承内圈磨损,提前3天安排检修,避免泵轴断裂事故)、通过声音听诊判断阀门内漏等技能,全年独立完成设备异常诊断11次,准确率91%。

(四)团队协作:互补互助,班组凝聚力显著增强

作为班组第四主操,主动承担“传帮带”责任,全年带教新员工3名(其中2名已能独立顶岗),编制《催化装置开停工操作要点手册》(涵盖12个关键步骤的操作参数、注意事项及应急处置),被车间列为新员工培训教材。日常工作中注重与内操、外操、仪表、电气人员的协同,例如在9月的装置大检修中,配合仪表人员完成32个温度、压力测点的校验(发现2个热电阻信号漂移,及时更换避免了误报警),与电气人员共同确认机泵电机接线盒密封情况(整改5处密封不良点,降低了潮湿环境下的短路风险)。班组内部推行“操作互查”机制,每班次由两人交叉检查DCS参数记录、现场巡检记录,全年纠正误操作隐患4次(如外操误关某冷却器出口阀导致温度超温,内操通过趋势分析及时发现并提醒)。在公司“五型班组”评比中,所在班组

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