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- 2026-01-22 发布于四川
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2025年煤化工工程师工作总结
2025年,是煤化工行业深度转型的关键一年。作为参与多套核心装置运行与技术改造的工艺工程师,我全年主要围绕煤制烯烃装置优化、煤气化单元提效、节能降碳技术落地三大主线开展工作,同时承担车间技术管理与新人培养任务。现将本年度工作成果、技术突破及经验总结如下:
一、煤制烯烃装置核心技术攻关:从稳定运行到提质增效的跨越
本年度重点负责的20万吨/年煤制烯烃(MTO)装置,在经历前两年的安稳长满优运行后,面临产品质量波动、催化剂消耗偏高两大瓶颈。针对这一情况,我牵头成立专项攻关小组,通过全流程数据追溯、反应动力学模拟及催化剂微观表征分析,逐步锁定问题根源。
首先,产品质量波动集中体现在乙烯/丙烯比例偏离设计值(目标48:52,实际波动至45:55)。通过对比不同批次粗煤气组分发现,当原料煤中灰分超过12%时,煤气化单元产生的合成气中甲烷含量上升0.3%-0.5%,导致MTO反应段氢碳比失衡。为此,我们联合原料采购部门建立煤质-气化-合成气三级预警机制:在入厂煤检测环节增加灰分、挥发分快速分析项,将灰分控制上限从15%收紧至13%;气化炉操作参数方面,调整氧煤比由0.82提升至0.85(需同步监控炉温不超过1380℃),使合成气中甲烷含量稳定在0.8%以下。实施后,乙烯/丙烯比例月度波动幅度从±3%收窄至±1.2%,产品优级品率由92%提升至98%。
其次,催化剂消耗偏高问题(原设计0.8kg/吨烯烃,实际1.1kg/吨)的根源在于反应器内结焦速率过快。通过扫描电镜观察失活催化剂,发现表面存在大量无定形碳沉积,推测与反应温度分布不均有关。我们利用FLUENT软件对反应器内流场进行模拟,发现分布板下方存在局部低速区,导致原料气停留时间过长。改进方案包括:①将分布板开孔率由25%提高至28%,优化气流分布;②在反应器锥段增设4个辅助喷嘴,强化气固混合效果。改造后,催化剂单程寿命从72小时延长至96小时,年催化剂消耗量减少约120吨,直接降本480万元(按4万元/吨催化剂计算)。
二、煤气化单元提效:从高耗到精益的系统优化
煤气化作为煤化工龙头单元,其运行效率直接影响全厂能耗与成本。本年度针对公司航天粉煤气化炉(日处理煤2000吨级)开展三项关键优化:
1.氧煤比动态调控模型建立:传统操作依赖经验设定氧煤比(通常0.8-0.9),但煤质波动时易出现过氧(炉温超高,耐火砖损耗加剧)或欠氧(碳转化率下降)。通过采集近3年3000组生产数据,建立基于煤质工业分析(水分、灰分、固定碳)的氧煤比预测模型,引入神经网络算法对炉温、合成气有效气(CO+H?)含量进行多目标优化。模型投用后,氧煤比调节响应时间从30分钟缩短至5分钟,碳转化率由98.2%提升至98.8%,吨煤产有效气增加15Nm3,年节约原料煤约2.1万吨。
2.灰水处理系统结垢控制:灰水系统结垢导致换热器换热效率下降(温差从15℃降至8℃)、管道堵塞(清堵频率每月2-3次),是长期困扰的难题。通过分析垢样成分(主要为CaCO?、SiO?),发现原水硬度(Ca2+浓度200mg/L)与系统pH(9.5-10.0)是关键因素。调整方案包括:①在灰水预处理阶段投加碳酸钠(投加量0.5kg/m3),将Ca2+浓度降至50mg/L以下;②引入新型阻垢剂(含膦羧酸共聚物),投加量30ppm,使SiO?溶解度提升30%。改造后,换热器清洗周期延长至6个月,管道堵塞频率降至每季度1次,年减少停车时间48小时,节约清洗费用80万元。
3.黑水余热梯级利用:气化炉排出的黑水温度约220℃(压力6.5MPa),原通过闪蒸后直接冷却,热量未有效利用。本年度提出闪蒸汽-低压蒸汽-预热原水三级利用方案:①高压闪蒸汽(0.8MPa)引至除氧器,替代原0.5MPa蒸汽,年节约蒸汽7.2万吨;②中压闪蒸汽(0.3MPa)用于预热煤气化原水(从30℃升至50℃),减少原水加热蒸汽消耗;③低压闪蒸后的黑水(80℃)作为循环水系统补充水,减少新鲜水用量。改造后,气化单元综合能耗(标煤)从1350kg/吨煤降至1280kg/吨煤,年节约标煤约4.2万吨,对应CO?减排11万吨。
三、节能降碳技术落地:从单点突破到系统协同的实践
响应双碳目标,本年度主导实施3项节能降碳项目,覆盖装置用能、碳排放核算及副产资源利用:
1.MTO装置蒸汽梯级利用改造:原装置中压蒸汽(3.5MPa)经透平做功后变为低压蒸汽(0.5MPa)直接外送,存在能量浪费。通过增设蒸汽压缩机(电驱动,压比1.5),将部分低压蒸汽(0.5MPa)升压至1.2MPa,用于丙烯精馏塔再沸器加热(原需1.6MPa蒸汽)。改造后,中压蒸汽用量减少15t/h,年节约标煤1.8万吨,同时减少电耗
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