06-DOE改善案例:点胶DOE试验研究.pdfVIP

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  • 2026-01-23 发布于广东
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点胶DOE试验研究/2020/11/20

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1.试验背景3

2.试验目的4

3.试验方案5

4.试验过程分析7

5.结论10

6.建议10

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我司型号为5436的产品在使用点胶设备时,发现磁芯内部、结合面不稳定、不均匀,造成磁芯组装后溢胶,线圈

无法有效固定等不良现象,导致制程不断调试点胶机,产品质量无法保证。同时,产品点胶的参数影响因子无法判断,

给调机人员带来调机周期过长,调试标准范围不确定等,故需要对该产品的点胶制程进行DOE试验设计、点胶设备的

稳定性进行系统性的评估分析,为点胶制定合理的参数标准及边界条件,防止制程不稳定及潜在失效的发生。

图1-1.磁芯内部点胶不稳定图1-2.磁芯结合面点胶不均匀图1-3.粘接力不足,晃动

(1).系统研究影响点胶量的显著因子;

(2).研究点胶设备装置的精度、稳定性;

(3).系统研究磁芯点胶量的标准,并标准化。

根据研究对象,首先,对影响点胶量的影响因子进行分析,制定点胶量的DOE试验,识别显著因子,通过显著因子

的识别,为磁芯点胶拟定因子提供依据,其次,需要对点胶设备的精度进行评估,评估方法主要通过平台精度测量、

cgk进行分析评估,最后,在识别完显著因子、设备精度、稳定性满足的情况下进行磁芯点胶的DOE试验,对磁芯点胶

的标准进行研究、量化,制定边界条件,并输出试验过程分析报告,具体方案如下:

备注:

1).点胶设备平台精度使用千分表进行

测量;

2).点胶量使用称重计测量,测量精度为

0.01mg;

3).磁芯点胶粘接力使用推拉力计测量,

测量精度为0.01N;

4)磁芯点胶分为磁芯内部与结合面点胶

两部分,磁芯内部点胶为9168胶,结合面

胶水为2030胶。

图3-1.点胶研究方案

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2020/11/20

根据试验研究方案实施具体步骤如下:

A.结合历史数据,进行头脑风暴,识别影响点胶量的影响因子,使用鱼骨图进行分类统计,结果如下:

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