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- 2026-01-23 发布于四川
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2025年钻床工程师工作总结及2026年工作计划
2025年是钻床技术攻坚与生产协同深化的关键一年。作为钻床工程师,全年工作围绕设备稳定性提升、工艺优化、技术创新及团队能力建设展开,在解决实际生产问题的过程中积累了经验,也暴露出部分短板。现将具体工作情况总结如下,并结合当前生产需求与技术趋势,对2026年重点任务进行规划。
一、2025年工作总结:聚焦痛点,突破技术瓶颈
(一)设备维护与可靠性提升:从被动维修转向主动预防
年初梳理公司12台钻床(其中3台为2018年投产的Z5163型,4台2021年采购的CNC-800数控钻床,5台2023年新增的智能钻削中心)的运行数据发现,Z5163型普通钻床因使用年限较长,主轴轴承磨损、液压系统泄漏问题突出,月均故障停机时间达48小时,直接影响订单交付;CNC-800数控钻床虽自动化程度较高,但由于加工铝合金时切屑堵塞排屑通道,导致刀库卡滞的情况每月发生2-3次;智能钻削中心则存在主轴热变形补偿参数与实际加工场景不匹配的问题,加工不锈钢零件时孔位精度波动达±0.03mm,超出现有工艺要求的±0.02mm。
针对上述问题,团队采取分级维护策略:
1.对Z5163型钻床实施“核心部件寿命管理”。通过振动监测仪每周采集主轴轴承振动数据,结合油液分析判断磨损程度,提前2个月更换了2台设备的主轴轴承(原计划故障后更换),将单台设备年维修成本从3.2万元降至1.8万元,故障停机时间缩短至15小时/月;针对液压系统泄漏,改用氟橡胶密封件替代原丁腈橡胶件,泄漏点由每月4-5处减少至0-1处。
2.为CNC-800数控钻床优化排屑系统。在原有螺旋排屑器基础上,增设压缩空气吹屑装置(气源取自车间现有空压系统,改造成本仅0.6万元/台),利用0.5MPa压缩空气在刀具退刀时吹扫加工区域,切屑堵塞频率下降90%,刀库卡滞问题基本消除。
3.针对智能钻削中心主轴热变形问题,联合厂家技术人员重新标定补偿参数。通过在主轴箱加装温度传感器(精度±0.5℃),采集不同转速、负载下的温度-位移数据,建立热变形预测模型,将不锈钢零件孔位精度稳定性提升至±0.015mm,满足了高端客户对±0.02mm的要求。
全年通过主动维护与针对性改造,公司钻床综合设备效率(OEE)从年初的68%提升至82%,关键工序(如发动机缸体深孔钻削)的准时交付率由75%提高至92%。
(二)工艺优化:以产品需求为导向,推动效率与质量双提升
本年度重点参与了3个核心产品的钻削工艺改进:
1.新能源汽车电机壳体加工:原工艺使用普通麻花钻加工φ12mm冷却孔,因材料为6061铝合金(硬度HB60-70),易产生毛刺,需人工去毛刺,单孔耗时8秒,毛刺不良率12%。通过试验,改用三刃螺旋钻(顶角135°,螺旋角40°),配合0.3MPa内冷切削液(浓度5%的半合成切削液),加工时切削温度降低30℃,切屑呈短卷状易排出,毛刺高度由0.2mm降至0.05mm以下,无需人工去毛刺,单孔加工时间缩短至5秒,不良率归零。该工艺已推广至同类型铝合金零件,年节约人工成本18万元。
2.液压阀块深孔加工:某型号阀块需加工φ6mm×150mm深孔(L/D=25),原工艺使用普通枪钻,因排屑不畅导致孔壁粗糙度Ra3.2(目标Ra1.6),且断刀率5%。通过分析,调整枪钻几何参数(前角由-5°改为0°,油孔直径由φ2.5mm增大至φ3mm),并将切削速度从80m/min降至60m/min(进给量维持0.03mm/r),同时将切削液压力由8MPa提升至12MPa(利用现有高压泵改造)。改进后,孔壁粗糙度稳定在Ra1.2-1.5,断刀率降至0.8%,单孔加工合格率由88%提升至98%。
3.钛合金零件微孔加工:某航空结构件需加工φ1.5mm×10mm微孔(材料TC4,硬度HRC35-40),原工艺使用硬质合金钻头,因钛合金导热性差(仅为钢的1/5),钻头寿命仅50孔/支,加工效率低且成本高(钻头单价200元)。通过试验,采用PVD涂层钻头(涂层为TiAlN,厚度3μm),并采用“阶梯进给”策略(每次进给0.5mm,退刀排屑),配合低温冷风切削(-20℃,流量15L/min),钻头寿命延长至300孔/支,单孔加工成本由4元降至0.67元,加工效率提升40%。
上述工艺改进累计为公司创造直接经济效益约120万元,其中新能源汽车电机壳体工艺优化被纳入集团年度“降本增效优秀案例”。
(三)技术创新与团队能力建设:从经验驱动转向知识沉淀
本年度主导完成了2项技术创新项目:
1.钻床智能监控系统开发:针对设备状态依赖人工巡检的问题,联合信息部门开发了基于物联网的钻床监控平台。通过在钻床关键部位安装振动传感器(量程±50g,采样频率10kHz)、温
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