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  • 2026-01-23 发布于四川
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2025年轴承工程师工作总结暨下一步工作计划.docx

2025年轴承工程师工作总结暨下一步工作计划

2025年,是我在轴承技术领域深耕的关键一年。这一年,我紧密围绕公司“高端化、智能化、绿色化”战略目标,聚焦轨道交通、新能源装备、工业机器人等重点领域的轴承需求,在产品研发、工艺优化、质量管控及技术创新等方面投入大量精力,通过具体项目实践推动技术能力提升,同时在跨部门协作与团队建设中积累了新的经验。现将本年度工作成果、存在问题及2026年重点工作计划总结如下:

一、2025年工作总结

(一)核心产品研发取得突破性进展

1.高速列车轴箱轴承国产化迭代

本年度主导完成CRH6型动车组轴箱轴承的第三轮优化设计。针对上一代产品在350km/h持续运行时出现的内圈滚道微点蚀问题,通过材料-结构-工艺协同优化:一是采用真空感应+真空自耗双联熔炼工艺,将G20CrNi2MoA轴承钢的氧含量从8ppm降至5ppm,夹杂物评级提升至A0.5级;二是调整滚子凸度设计,将传统对数曲线改为变曲率非对称曲线,使接触应力峰值降低18%;三是优化热处理工艺,将贝氏体等温温度从260℃降至240℃,表层残余压应力提高至-1200MPa。经1:1台架试验验证,疲劳寿命由原设计的2.8×10?转提升至4.2×10?转,等效线路运行里程突破120万公里,已通过铁科院型式认证,预计2026年Q2实现批量装车。

2.新能源汽车驱动电机轴承可靠性提升

针对某头部新能源车企反馈的驱动电机轴承异响问题(市场故障率0.3%),组建专项攻关组。通过振动噪声测试系统(精度0.1dB)采集故障样本数据,结合有限元仿真发现:原设计中保持架引导间隙(0.3mm)在电机高速变载工况下易引发保持架与套圈的碰撞激励,导致1200-1500Hz频段出现异常振动。优化方案采用“双引导”结构(内圈引导+外圈辅助引导),将间隙缩小至0.15mm,并在保持架兜孔表面增加0.02mm厚的二硫化钼涂层。台架验证显示,振动加速度均方根值从12m/s2降至5m/s2,异响发生率低于0.05%。该方案已应用于该车企3款新车型,年内配套量达8万套,客户满意度评分从82分提升至95分。

3.工业机器人RV减速器轴承系列化开发

响应国产机器人产业链自主化需求,完成6-50kg负载等级RV减速器配套轴承的全系列设计。针对RV减速器“小空间、高刚性、长寿命”的核心要求,创新采用“薄壁套圈+满装滚子”结构,在相同安装尺寸下,径向额定动载荷提升25%;开发表面纳米陶瓷涂层技术(厚度3μm,硬度HV1500),使滚子与滚道的摩擦系数从0.08降至0.04,温升降低12℃;配套某国产机器人龙头企业的测试数据显示,在3000小时连续运行后,游隙变化量小于0.02mm,寿命达到进口同类产品的1.2倍。目前已完成3个型号的量产验证,年内实现小批量供货5000套。

(二)工艺技术优化支撑质量效率双提升

1.精密磨削工艺参数体系化

针对高端轴承套圈沟道表面粗糙度不稳定问题(原合格率92%),开展全因素分析试验。通过正交试验法,确定影响表面粗糙度的关键参数为砂轮线速度(v)、工件转速(n)、进给量(f)。优化后参数组合为v=60m/s(原50m/s)、n=30r/min(原40r/min)、f=0.01mm/行程(原0.02mm/行程),配合新型CBN砂轮(粒度1200),使沟道表面粗糙度Ra从0.08μm降至0.05μm,合格率提升至98.5%。该工艺已纳入《高端轴承磨削作业指导书》,应用于公司80%的精密轴承生产线,年节约返工成本约120万元。

2.热处理变形控制技术突破

针对大型风电主轴轴承套圈淬火变形超差问题(原变形量0.3-0.5mm,工艺要求≤0.2mm),联合高校开展“相变应力-热应力耦合”仿真研究。通过调整淬火介质(由传统机油改为PAG水溶液,浓度8%)、优化冷却路径(先空冷30s,再浸入介质),使套圈内外径变形量均控制在0.15mm以内,圆度误差从0.08mm降至0.04mm。该技术使单套轴承的磨加工余量减少0.2mm,材料利用率提升5%,年内应用于2.5MW以上风电轴承生产,累计节约钢材35吨。

3.智能化检测体系构建

主导完成生产线检测设备的智能化升级,引入AI视觉检测系统(分辨率5μm)和振动噪声在线监测装置(采样频率20kHz)。AI视觉系统通过训练10万张缺陷样本(包括划伤、压痕、锈蚀等),实现对套圈表面缺陷的自动识别,检出率从人工目检的85%提升至99%;振动噪声监测装置可实时采集轴承运转时的加速度信号,通过傅里叶变换和小波分析,提前72小时预警早期故障(如保持架磨损、滚子剥落)。目前已在3条关键生产线部署,不良品流出率从0.1%降至0.02%,检测效率提升3倍。

(三)技术创新与标准建设同步推进

1.专利与技术标准成果

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