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- 2026-01-23 发布于四川
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2025年轴承工程师工作总结及2026年工作计划
2025年是轴承技术迭代加速、行业竞争深化的一年。作为一名从事轴承研发与工艺优化的工程师,全年工作紧密围绕“高性能、长寿命、高可靠性”核心目标展开,重点聚焦新能源装备、精密机床、工业机器人等领域的轴承需求,在技术攻关、工艺改进、质量管控及跨部门协作中积累了实践经验,也暴露出部分短板。现将全年工作成果、问题及2026年重点规划总结如下:
一、2025年工作总结:技术突破与实践沉淀
(一)核心产品研发:从性能验证到量产落地
本年度主导完成3类关键轴承的研发迭代,覆盖风电偏航变桨轴承、高速精密主轴轴承、工业机器人RV减速器配套轴承,均实现从实验室验证到小批量试产的跨越。
1.风电偏航变桨轴承:抗疲劳性能提升30%
针对风电主机厂反馈的“变桨轴承在复杂载荷下滚道剥落周期短”问题,联合材料组开展失效分析,发现原用GCr15SiMn材料在盐雾环境下的氢脆敏感性较高,且滚道表面残余压应力分布不均。通过调整热处理工艺参数(淬火温度从860℃降至845℃,回火时间延长2小时),结合表面喷丸强化工艺优化(弹丸直径由0.6mm细化至0.4mm,覆盖率提升至200%),使表面残余压应力从-500MPa提升至-750MPa,盐雾试验(5%NaCl,96小时)后的疲劳寿命由800万转提升至1200万转。同步优化密封结构,采用双唇口+氟橡胶材质,泄漏率从0.3mL/100h降至0.05mL/100h,满足海上风电15年免维护需求。该型号已通过金风科技、明阳智能的现场测试,2025年11月进入量产阶段,预计2026年订单量可达2000套。
2.高速精密主轴轴承:精度稳定性突破
针对高端数控机床主轴轴承(P2级)在高速运转(dn值>2.0×10?)下的温升与振动问题,重点优化了保持架设计与润滑方案。原用铜合金保持架在高速下离心变形量达0.03mm,导致滚动体偏载;改用PEEK(聚醚醚酮)材质并采用镂空结构后,重量减轻40%,离心变形量降至0.01mm以内。润滑方面,引入脂-油混合润滑技术(基础脂为PAO100+锂皂,补充油为ISOVG32合成油),通过微泵系统每2小时补充0.1mL润滑油,使轴承温升从65℃降至45℃(转速18000rpm时),振动速度有效值(VRms)从1.2mm/s降至0.8mm/s,达到德国某品牌同规格产品水平。该成果已应用于大连光洋GNC600高速加工中心,用户反馈“连续加工8小时无热变形超差”,年内完成50套交付,客户复购率100%。
3.RV减速器配套轴承:轻量化与耐冲击平衡
工业机器人用RV减速器轴承需同时满足高刚性(支撑摆线轮)与轻量化(降低关节惯量)要求。原设计中轴承套圈壁厚8mm,重量280g,冲击载荷(2000N·m/s2)下内圈断裂率达1.5%。通过拓扑优化设计,将套圈壁厚减至6mm,同时在应力集中区域(沟道两侧)增加加强筋(厚度1.5mm),重量降至220g(减重21%),冲击断裂率降至0.3%。配合使用Si3N4陶瓷球(密度3.2g/cm3,比钢球轻40%),离心力降低35%,减速器启动扭矩从0.8N·m降至0.5N·m,满足埃斯顿、新松等客户对“关节响应速度提升15%”的需求。该型号已完成3000小时台架试验(等效60000小时实际运行),2025年9月进入机器人整机测试阶段,预计2026年实现批量供货。
(二)工艺优化:从经验驱动到数据驱动
本年度重点推动工艺端的数字化转型,通过建立“工艺参数-产品性能”关联模型,解决了长期存在的“一致性波动”问题。
1.车削工艺参数优化
针对套圈车削工序中“圆度超差(CPK<1.33)”问题,采集2000组加工数据(包括转速、进给量、切削深度、刀具磨损量),利用机器学习算法(随机森林)分析发现:当刀具后刀面磨损量>0.2mm时,圆度超差概率增加75%。据此制定“刀具寿命管理规则”——每加工50件更换刀具(原规则为100件),并将转速从800rpm降至600rpm(进给量保持0.1mm/r),圆度CPK提升至1.67,单班产量仅下降5%(因减少返工时间,综合效率提升8%)。
2.热处理变形控制
传统渗碳淬火工艺中,套圈椭圆变形量达0.05mm(设计要求≤0.03mm),需增加校直工序(成本增加12元/件)。通过模拟软件(DEFORM-HT)建立温度场-组织场-应力场耦合模型,发现“淬火介质流速不均匀”是主因(局部流速差达2m/s)。改造淬火槽导流板,将流速偏差控制在±0.5m/s内,并调整淬火温度(从830℃升至840℃,延长保温30分钟),使椭圆变形量降至0.025mm,取消校直工序,年节约成本约80万元(按年产能10万件计算)。
3.检测技术升级
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