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- 2026-01-26 发布于陕西
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序号作业流程备注原时长(小时)目前优化(小时)下步方向(小时)1搬上4322开工准备7643洗压井6324提原井4541335测静压6666收送管杆6447冲砂2020208通井根据要求
实施工序363636h(推行通刮一体)36369刮削10验套36362811补孔36363612封堵48444413填砂36323214捞丢手36363615憋丢手36363616……17下完井19171718收尾挂抽33319交井655总计122+300108+29296+248油井措施提速对比表分级验收制度:现场四级风险井由基层队自行开工验收、三级风险井由分公司开展验收、二级及以上风险井由公司组织验收;分级审批制度:二级作业许可由基层单位业务主管领导审批,一级作业许可由基层单位主要领导审批,90%以上作业许可实现在基层单位完成审批。实行分级管理,是安全风险差异化、精准管控的具体举措,基层队自验收占比达到84.7%,能有效确保小修作业“当天搬上、当天开工、当天施工”,单井节约开工验收时间1.5小时以上,极大促进生产效率提升。(一)实行分级管理二、优化管理提速建立生产联动机制。强化与各油气生产单位的高效联动,双方建立长效协调机制,提高联动效率,坚持日碰头会、周生产会和月度工作联席会,采油厂提前1天给出2-3个上修井号,提前1天踏勘,实现生产信息共享、高效协作,整体合力推进。(二)强化联动机制将现场工具房、2个工具栏,集合成1个防污染工具栏应用成效:减少吊装次数,节约搬安时间30分钟实施前实施后单卡瓦砂箱改装成双卡瓦固定砂箱,减少3个砂箱的运输和摆放应用成效:减少吊装次数,节约搬安时间25分钟。(三)现场优化简化提速四级井控风险井取消套管两侧双闸门应用成效:节约安装拆卸时间20分钟以上使用吨袋水泥,随车吊配合进行注灰施工,提高配灰效率应用成效:节省2-3人,节约注灰时间1小时(三)现场优化简化提速洗压井工序前置,节省开工放压时间应用成效:提速10小时弃置井井场踏勘后,先带压打孔、恢复井口再行搬上;应用成效:节约安装拆卸时间20分钟以上成立专业化收尾交井队伍,不占用施工动力应用成效:节约注灰时间1小时(三)现场优化简化提速针对灌肠管柱使用环保吸纳作业袋,替代废液回收设备应用成效:较原废液回收装置减少作业时间3-5min/根完善了管理制度,确保了源头控制编制了管杆报废、修复质量标准,制定管杆业务相关管理制度、岗位职责,从源头确保修复质量成立了工作专班,确保了修复质效投入21人,对管杆修复效率与质量进行管理,1-6月份,管杆质量问题返工井较去年同期对比下降64.3%。形成一体化沟通,提高了作业效率准确把握修井施工进度、需求,合理安排计划,1-6月,因管杆原因误工口数较去年同期下降48.8%,误工时间较去年同期对比下降41%。作业井次(口)管杆转排(口)管杆等停(口)管杆误工(h)质量返工(口)202343366142024222165采油一厂41023691490采油二厂2391903163采油四厂125593140采油五厂3472552101采油六厂1611585271合计1282898222165管杆等停误工统计表(四)管杆统管周转提速1、推行免吊装作业举措:采用免吊装装载机,装载效率高于普通吊车预期效果:免吊装单井提速2小时,年施工1500井次,年提速3000小时。2、优化接电方式举措:改进现场配电柜,仅通过拆拔插头实现拆接电,降低安全风险,同时不再办理作业许可;预期效果:单井节约2小时办理作业许可时间和拆接电时间,全年提速8000小时。3、发挥连续油管优势举措:推行1台小修动力+2寸连油配合的方式进行弃置封井施工;预期效果:小修动力提原井后,使用连油进行后续施工,1套小修动力完成36口井筒准备,还可实施10口弃置封井作业,年实施46口,在原15口基础上增加31口,大幅提升封井效率。三、下步提速安排4、推广无绷绳修井机举措:推广应用无绷绳修井机,全面替代目前井下作业公司使用的通井机。预期效果:目前公司在用通井机55台,占比59%,全面推广无绷绳修井机后,预计年提速3805小时。5、提升在线清洗效率举措:将在线清洗设计及许可集成到单井设计和许可中,不再单独编写;推广
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