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  • 2026-01-26 发布于山东
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质检员个人工作总结

202X年X月至202X年X月,我担任公司质检部质检员,主要负责电子元器件类产品的原材料入厂检验、生产过程巡检、成品出厂检验及质量异常闭环管理工作。期间严格遵循ISO9001:2015质量管理体系及行业标准,以“零缺陷”为目标落实各项职责,现将工作总结如下:

一、核心工作内容与执行情况

(一)全流程检验标准化落地

1.原材料入厂检验(IQC)

遵循GB/T2828.1抽样标准(一般检验水平Ⅱ,AQL=0.65),对金属引脚、塑料外壳、芯片等12类原材料开展检验,覆盖外观(划痕、变形)、尺寸(游标卡尺/千分尺检测)、材质报告(SGS验证)、性能(耐温/导通性)等8项指标。全年完成检验5236批次,合格5158批次(合格率98.5%),拒收不合格物料78批次(尺寸超差32起、外观不良25起、报告不符21起),避免不合格物料流入生产线。

2.生产过程巡检(IPQC)

针对焊接、注塑、组装3项关键工序,每2小时巡检1次(每日30次),覆盖12条生产线。重点监控工艺参数(焊接温度320±10℃、注塑压力80±5bar)、操作规范、半成品质量(焊点牢固性、飞边)。全年发现异常124起(参数偏差45起、操作不规范32起、半成品不良47起),现场开具《质量异常通知单》,要求班组立即整改并复查,整改完成率100%。

3.成品出厂检验(FQC)

执行全项检验:功能测试(导通性、扭矩)、寿命测试(按键10万次循环)、包装检验(抗压强度、标签)。抽样比例30件/批,加倍抽样仍不合格则整批返工。全年完成检验2189批次,合格2172批次(合格率99.2%),返工不合格批次17起(功能失效5起、外观刮伤7起、包装破损5起),无不合格品流出。

(二)质量问题闭环管理

1.异常跟踪与根源分析

建立《质量异常台账》,记录问题描述、责任工序、整改措施、复查结果。针对焊接不良重复出现问题,组织生产/技术部门用5Why分析:

→焊点虚焊→焊锡量不足→参数设置错误→无变更确认流程→新增双签字确认单,整改后月均不良从8起降至1起。

2.客户投诉处理

对接售后处理投诉23起(外观10起、功能8起、包装5起),建立“接收→分析→整改→验证→回访”闭环。如外观刮伤问题,优化包装增加气泡膜,后续3个月投诉降至0起,客户满意度从92%提升至96%。

(三)体系维护与能力提升

1.体系审核配合

参与ISO9001内外审核,整理检验记录12000余份,针对“记录不规范”问题协助制定《填写规范》,后续记录合格率100%。

2.标准修订与培训

修订《成品检验作业指导书》(V2.3),新增“按键手感”“螺丝扭矩”2项指标;参与质量月培训3场,覆盖150名员工,生产班组自检合格率从90%提升至94%。

二、主要工作成绩

1.质量指标提升

-原材料合格率:97.2%→98.5%(+1.3pct);

-成品不合格率:1.2%→0.8%(-33.3%);

-客户投诉率:0.15%→0.08%(-46.7%);

-整改及时率:92%→100%。

2.成本节约

减少返工2300件(节约12.6万元)、退货180件(避免8.5万元损失)、物料浪费5.2万元,累计节约26.3万元。

3.体系完善

修订检验标准3份,提出改进建议21条(采纳15条),参与审核无重大不符合项。

三、存在的不足

1.技能熟练度不足

新型光谱分析仪操作依赖技术协助,复杂检测耗时多15分钟;Minitab高级功能(CPK分析)掌握不足。

2.根源分析深度不够

部分问题停留在表面(如外观不良→操作不当),未挖掘系统原因(培训不足、防呆缺失);未参与FMEA,风险识别能力弱。

3.沟通效率待优化

与生产部门未明确问题分级,部分整改延迟;与供应商反馈机制缺失,C级供应商整改积极性低。

4.数据管理薄弱

仅做基础记录,无周报/月报,无法预警趋势(如某工序不合格率连续2周上升未及时发现)。

四、改进计划(202X年X月-202X年X月)

1.技能提升

-3个月内掌握光谱分析仪复杂检测,耗时与熟练员工一致;

-2个月内学会Minitab高级功能,独立完成CPK分析;

-每月参与FMEA分析,负责2-3项异常根源分析。

2.沟通优化

-建立问题分级通报(重大1小时内、一般4小时内),明确整改时限;

-每月召开供应商质量会,C级供应商需提交整改报告。

3.数据管理

-每周推送质量周报(合格率趋势图);

-每

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