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  • 2026-02-05 发布于四川
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高温作业安全防护措施不完善整改报告.docx

高温作业安全防护措施不完善整改报告

一、问题溯源

1.1现场画像

七月中旬连续五天,白班时段露天钢板预处理线周边红外测温枪读数峰值63.4℃,黑球湿球指数(WBGT)3.2℃超标1.7倍。作业人员47人,其中6人出现面色潮红、心率120次/分以上,1人呕吐,被紧急送医。事后调取监控发现:

(1)两条喷淋降温立管因锈蚀堵塞,喷头出水量不足额定值30%;

(2)移动式冷风机4台中3台压缩机高压报警停机,剩余1台送风角度被钢材栈桥遮挡,有效送风距离不足2m;

(3)12处临时休息点只有3处搭设双层隔热篷布,其余为单层彩钢瓦,篷内温度仅比外界低1.8℃;

(4)现场38名工人未佩戴符合GB/T18664的防尘防热口罩,仅戴普通纱布口罩;

(5)高温时段(11:00—15:00)仍安排吊装、焊接等重体力工序,劳动强度分级为Ⅳ级;

(6)藿香正气水、风油精、口服补液盐等应急药品消耗量连续三日为零,药箱内42%药品过期;

(7)未建立“温度—工时—休息”动态调整表,班组长凭经验喊“干45分钟歇15分钟”,实际休息点距离作业面180m,工人往返耗时8分钟,有效休息时间被压缩至7分钟。

1.2管理断层

(1)制度层面:公司《防暑降温管理办法》仍沿用2018版,未对接《防暑降温措施管理办法》(应急〔2021〕49号),缺少“超35℃停工或换班”刚性条款;

(2)职责层面:生产部、安环部、设备部、工会四方职责边界模糊,出现“高温红色预警后谁下令停线”争议,导致指令延迟52分钟;

(3)培训层面:2023年三级安全教育课件中,高温防护章节仅3页,未提及“先兆中暑”“热射病”识别要点;

(4)应急层面:高温中暑专项应急预案2020年编制后未演练,现场救援路线被新堆放的钢卷阻断,救护车需倒驶140m;

(5)投入层面:年度预算中“防暑降温”科目仅按人头80元/年列支,不足以覆盖冰袖、降温背心、电解质饮料等实际支出。

二、风险评估

2.1热应激定量计算

依据ISO7933:2004标准,采用RequiredSweatRate(SWreq)模型,对预处理线8个工位进行计算:

(1)SWreq最大值650g/h,实际可承受sweatrate(SWmax)仅425g/h,热应激指数1.53,属“不可接受”区域;

(2)若湿度再升5%,SWreq将升至720g/h,热积存量174W/m2,预计90分钟内核心体温升高1.8℃,进入热射病临界。

2.2事故概率预测

采用LEC法(D=L×E×C),L取3(可能但不经常),E取6(每天工作暴露),C取15(严重,1—2人重伤),风险值D=270,远高于可接受区间70。

三、整改目标

(1)10日内将WBGT指数降低至28℃以下;

(2)20日内实现“作业—休息”时间自动匹配,高温红色预警下自动触发“做一休一”或“停工令”;

(3)30日内将热应激指数控制在1.0以内,年度中暑事件归零;

(4)建立长效机制,确保2025年前不因高温防护问题被监管部门处罚或通报。

四、技术措施

4.1工程隔离

(1)在钢板预处理线北侧4.5m高处增设60m×4m的铝箔气泡隔热帘,反射率≥0.95,可将辐射热负荷降低42%;

(2)对12根蒸汽管道外包50mm厚气凝胶毡,表面温度由102℃降至48℃,减少对流热18kW;

(3)在车间屋脊增设22台1.5kW轴流风机,换气次数由6次/h提升至18次/h,排热功率210kW。

4.2局部降温

(1)新增8台移动式蒸发冷风扇,单台风量18000m3/h,出风口干球温度可降8—12℃,覆盖8个固定工位;

(2)对4台老旧冷风机更换R290直流变频压缩机,COP由2.1提升至3.4,送风温度由29℃降至23℃;

(3)在焊接工位设置6套“风幕+下吸”组合罩,风速0.8m/s,可带走75%焊接热,同时收集90%烟尘。

4.3个体防护

(1)为147名高温作业人员配发相变材料(PCM)降温背心,相变点28℃,单件吸热量180kJ,可维持2h;

(2)将原纱布口罩升级为KN95带呼吸阀防尘防热口罩,吸气阻力<120Pa,过滤效率≥95%;

(3)配发0.3mm厚芳纶隔热

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