联合芳烃车间加氢精制单元高分罐水包界位表失灵事件.pptxVIP

  • 0
  • 0
  • 约2.4千字
  • 约 13页
  • 2026-02-07 发布于陕西
  • 举报

联合芳烃车间加氢精制单元高分罐水包界位表失灵事件.pptx

联合芳烃车间加氢精制单元高分罐水包界位表失灵事件

2

目录

一、事故经过

二、原因分析

三、事故教训和及防范措施

3

3

1、流程简介

FA-102为加氢反应产品冷凝气液分离罐,操作压力是2.8Mpa,温度是50℃,该罐的作用为加氢精制反应馏出物在该罐内进行气、油、水三相分离,其中水主要来自反应系统注水,注水点位于EA-101B管层入口,FA-102水包界位设施了监控仪表LIC-1004,由调节阀LV-1004控制采出水量,并将水送至酸性水罐FA-106,经酸性水泵GA-106送至硫磺装置。

事故经过

4

4

2、事件经过

2018年11月12日白班13:19分,内操监盘发现FA-102水包界位表LV-1004(该界位表是浮筒式)失灵,(现象为酸性水中带油引起FA-106油侧液位上涨)联系仪表进行处理。

14:05分,仪表调校完毕,该表投用,

岗位人员进行观察,并将该调节阀投自动

控制。调节阀开始逐渐关小。15:10该液

位表再次出现失灵,现象为在液位上升过

程中,浮筒液位表出现卡涩,虽然液位仍

上下浮动,但已不能准确指示实际液位。

事故经过

5

5

2、事件经过

随后,LV-1004开始逐渐关闭,

至16:26分LV-1004完全关闭,采样

点SN-102仍有循环量。

16:02分DA-101分馏塔回流

罐液位开始出现上涨趋势,

16:30分塔底温度开始降低;

事故经过

6

6

2、事件经过

FA-104水包液位迅速上涨,当班操作员联系外操进行脱水,同时联系仪表对FA-102水包界位进行调校,但未能采取相应的处理措施。

16:59分DA-101塔塔压控制阀PC-1011开始出现波动;

事故经过

7

7

2、事件经过

17:02分含水物料进入DA-101塔底,造成GA-102泵瞬间汽化抽空,触发BA-102炉炉管流量表FCS-1014AB低流量联锁停炉,并造成含水物料带入重整反应系统,重整反应系统出现波动,降低进料;进料降至60m3/h,反应温度降至500℃;反应温降降至199℃。

事故经过

8

8

2、事件经过

采取停止注水,加强脱液等措施,将系统内的水脱净,启动GA-102泵建立正常流量,于19:30分汽提塔逐渐恢复正常,重整单元开始逐渐恢复。

事件造成精制油带水,对重整催化剂造成严重的水冲击、重整催化剂硫中毒,催化剂积碳量最高达到5.8%,催化剂性能严重受损。直接造成重整反应器馏出物空冷器EC-201B管束泄漏,重整装置非计划停车,由于氢气中硫化氢含量超标造成歧化催化剂中毒、汽油加氢装置重汽油硫含量超标,由于产氢量下降造成各加氢装置生产负荷波动,并直接引起加氢裂化装置停车,造成十分恶劣的影响。

事故经过

9

事故原因分析

1、直接原因

1)岗位操作人员未及时发现高分水包界位表失灵,对界位调节阀阀位不敏感,出现问题后未及进行果断处理。

2)当班班长在记录班长OP值记录时(17:00时记录),相对延后错过发现并处理问题的最佳时机。

3)管理人员对仪表维修情况跟踪不到位,未对该仪表修复情况进行准确确认。

10

2、间接原因:

1)车间对监盘管理不到位,对监盘效果的检查存在盲区。

2)该水包界位远传仪表只有一块,虽然要求每班对液位比对一次,但现场比对次数明显偏少。对液位比对效果的抽查情况检查不足。

3)对该仪表失灵后引发的后果风险评价不充分,对产生问题后的后果估计不足。

4)交接班制度执行不严格,在存在问题未解决的情况下进行交接班,影响了问题处理的连续性。岗位交接时段出现了管理盲区。

事故原因分析

11

3、液位计失灵原因:

1)装置运行期间未对FA-102浮筒液位计进行定期效验冲洗,油泥进入浮筒内致使浮筒卡涩使液位显示有偏差,造成仪表失灵;

2)该浮筒液位表长期处在固定区域,易造成浮筒卡涩。

3)直馏石脑油中含有灰分等机械杂质较多,在FA-102罐底部长期积聚,间接造成该浮筒液位表的失灵。

4)该液位表使用年限较长,已经使用20年,测量精度已不能满足生产要求。

事故原因分析

12

事故教训及防范措施

1、下步工作

1)针对此次事故,组织分析原因,开展事故案例学习,针对重要仪表进行分类汇总,编制仪表失灵事故处理相关要求,对操作规程第二章操作指南中的内容进行修订,增加仪表失灵

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档