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  • 2026-02-10 发布于四川
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质检员2025年工作总结和2026年工作计划.docx

质检员2025年工作总结和2026年工作计划

2025年是我在质检岗位上深耕的第五年,也是个人职业成长与团队质量管控能力实现双突破的关键一年。这一年,我始终以“预防为主、过程控制、持续改进”为核心,围绕公司年度质量目标,扎实开展原材料入厂检验、制程巡检、成品终检及质量问题闭环管理等工作,同时积极参与质量体系优化与团队能力建设,在具体实践中积累了宝贵经验,也暴露出需要改进的短板。现将全年工作情况总结如下,并结合公司2026年战略规划,提出下一年度的工作计划。

一、2025年工作完成情况总结

(一)检验任务高效完成,质量防线持续筑牢

全年累计完成检验任务1278批次,其中原材料检验412批次、制程巡检536批次、成品终检330批次,检验覆盖率100%,漏检率控制在0.08%(目标值0.15%),关键质量特性一次交验合格率从年初的97.3%提升至年末的98.9%,超额完成年度质量目标(98.5%)。

原材料检验环节:针对占比60%的核心物料(如A类电子元件、高强度结构件),优化检验方案,将常规抽样检验与关键参数全检结合,重点加强对供应商历史质量问题项的追踪验证。例如,三季度发现某长期合作的结构件供应商交付的批次中,表面处理不良率达5.2%(历史均值1.8%),通过现场溯源发现其电镀槽液维护周期延长导致参数偏移,随即协同采购部要求供应商48小时内整改,并同步调整该物料入厂检验项目,增加盐雾试验频次(从每季度1次调整为每批次抽检)。全年推动供应商质量改进8次,A类物料合格率从98.6%提升至99.4%,外购物料导致的制程异常同比下降32%。

制程巡检环节:以“关键工序、特殊过程”为重点,建立“3+2”巡检机制(即每日3次定时巡检、2次随机抽检),覆盖焊接、装配、热处理等8个关键工序。针对一季度暴露的焊接工序虚焊问题(不良率2.1%),通过连续72小时跟线记录,发现问题集中在夜班后两小时,进一步分析确认是焊枪温度补偿系统因设备老化导致响应延迟。联合设备部对3台焊接设备进行系统升级,并修订《焊接工序作业指导书》,增加“每2小时温度校验”要求。整改后,焊接不良率降至0.3%,该经验被纳入《制程质量控制典型案例库》,在全车间推广。

成品终检环节:聚焦客户投诉高频项(如外观划痕、功能测试误报),优化终检项目权重,将外观检验光照强度从500Lux提升至1000Lux,增加“多角度目视+3倍放大镜”双重检查;功能测试引入自动化测试工装,替代人工手动操作,测试效率提升40%,误判率从0.5%降至0.1%。全年成品出厂合格率100%,客户投诉量同比减少58%(从23起降至10起),其中因内部质量问题导致的投诉仅2起(均为包装防护不足),通过更换EPE缓冲材料、增加护角防护,1个月内完成闭环。

(二)质量问题闭环管理,系统性改进成效显著

全年主导或参与质量问题分析37起,其中重大质量问题(影响交期或客户满意度)5起,均实现“24小时响应、72小时根本原因分析、1周内制定对策、1月内验证效果”的闭环管理。通过建立“问题-原因-措施-验证”四维度台账,推动质量改进从“救火式”向“预防式”转变。

以二季度某批次成品功能测试异常为例:120台成品中15台出现信号传输延迟(超标0.2ms),初步排查未发现硬件故障。通过追溯生产记录,发现问题集中在3台特定设备(编号M03、M05、M07)生产的产品,进一步调取设备运行参数,发现设备PLC程序因电压波动导致定时模块参数漂移(设定值50ms,实际输出50.2ms)。随即对全车间同型号设备进行程序备份与参数校验,升级电源稳压装置,同时修订《设备日常点检表》,增加“程序参数核对”项。该问题不仅解决了当前批次异常,更避免了后续可能因设备隐性故障导致的批量质量问题,相关经验被纳入《设备关联性质量问题排查指南》。

在质量改进工具应用上,全年主导8次以“鱼骨图+5Why”为核心的分析会,推动跨部门协作解决问题。例如,针对装配工序螺栓松动问题(月度不良28例),联合工艺部、生产部、设备部开展现场分析,发现根本原因是员工未按规程使用定扭矩扳手(凭经验操作),且扳手校准周期过长(6个月1次)。通过修订《装配作业指导书》,明确“必须使用定扭矩扳手,扭矩值标注在工序卡”,并将扳手校准周期缩短至3个月,同时制作“扭矩值速查卡片”粘贴在工位旁。整改后,螺栓松动问题连续3个月零发生。

(三)团队能力与体系建设,协同效能稳步提升

作为质检组副组长,全年牵头完成3次内部培训(覆盖检验标准、仪器使用、问题分析)、2次跨部门质量沟通会(与生产部、工艺部),团队成员检验技能考核通过率从85%提升至95%,新员工独立上岗周期从2个月缩短至1个月。

在质量体系优化方面,参与修订《进料检验规范》《制程检验作业

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