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  • 2026-02-13 发布于四川
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安全生产整改落实情况报告

一、整改背景

2024年3月11日至3月15日,市应急管理局组织专家对××公司年产30万吨聚酯装置进行安全生产专项诊断,共发现隐患87项,其中重大隐患5项、较大隐患12项、一般隐患70项。诊断报告指出,企业在工艺报警管理、动火作业审批、可燃气体检测、应急物资储备、承包商管控等五个方面存在系统性缺陷。3月18日,公司召开安委会扩大会议,决定将隐患整改列为“一把手工程”,成立由董事长任组长的整改领导小组,下设工艺、设备、电仪、消防、管理五个专业组,实行“红黄牌”督办机制,确保整改闭环。

二、整改目标

1.重大隐患100%消除,较大隐患100%消除,一般隐患整改率≥98%,剩余2%纳入2024年度技改计划。

2.建立“风险分级管控+隐患排查治理”双重预防机制数字化平台,实现隐患线上流转、逾期自动预警。

3.2024年6月底前完成安全生产标准化一级企业复评,2024年12月底前通过省级安全文化示范企业验收。

4.全年工伤事故率同比下降30%,直接经济损失同比下降50%,杜绝较大及以上生产安全事故。

三、组织与职责

1.领导小组:董事长任组长,总经理任常务副组长,每周一召开调度会,对逾期事项直接约谈责任人。

2.专业组:工艺组由总工程师牵头,设备组由设备副总牵头,电仪组由电仪副总牵头,消防组由安环部长牵头,管理组由人力资源部长牵头。

3.属地车间:聚酯、短纤、动力、仓储、公辅五大车间成立21个整改专班,实行“车间主任+技术员+安全员+班长”四级包保。

4.第三方支撑:聘请中国化学品安全协会、省安科院、××消防技术服务中心共9名专家常驻,提供技术复核和培训服务。

5.考核机制:将整改完成率纳入月度绩效,占比40%,实行“黄线”警告、“红线”免职。

四、资金与资源保障

公司2024年计划投入安全专项资金4860万元,其中重大隐患整改费用3120万元、自动化提升费用980万元、培训与应急演练费用460万元、奖励费用300万元。资金实行专户管理、月度审计,确保“花钱必问效、无效必问责”。对急需物资开通“绿色通道”,设备采购周期由90天压缩至45天;对特殊仪表采用“框架协议+订单”模式,确保2周内到货。

五、重大隐患整改详情

(一)聚酯装置R-202反应器安全阀前截止阀未铅封

1.原因分析:设计阶段未考虑铅封要求,运行阶段未纳入巡检内容。

2.整改措施:①更换带铅封孔截止阀,规格DN150,PN2.5MPa,材质316L;②编制《安全阀前截止阀铅封作业指导书》,明确铅封、启封、再铅封流程;③将铅封状态纳入DCS电子巡检系统,每班拍照上传。

3.验证情况:4月2日完成更换,4月3日由第三方进行密封试验,泄漏量0.5ml/min,符合API527标准;4月10日组织专家验收,结论为合格。

(二)热媒站燃气锅炉燃烧器缺少火焰监测冷却风联锁

1.原因分析:原设计仅监测火焰信号,未监测冷却风压力,属于标准缺陷。

2.整改措施:①在燃烧器冷却风管道增设压力开关2只,量程0–10kPa,报警值3kPa,联锁值2kPa;②修改PLC程序,增加“冷却风压力低→切断燃料快关阀”逻辑;③在操作画面增加冷却风压力实时趋势。

3.验证情况:3月30日完成改造,4月1日进行联锁试验,5次均动作正常;4月5日完成风险再评估,SIL等级由SILa提升至SIL1。

(三)罐区G-301储罐未设置低低液位联锁切断出料阀

1.原因分析:2019年技改时仅设置低液位报警,未设置联锁。

2.整改措施:①新增音叉液位开关2套,独立供电,信号进SIS系统;②出料阀改为气动切断阀,带弹簧复位,故障安全型;③编制《储罐低低液位联锁测试表》,每季度试验一次。

3.验证情况:4月15日完成改造,4月18日进行联锁试验,阀门全行程关闭时间2.1s,符合≤5s要求;4月20日完成SIL验算,PFDavg=1.2×10?3,满足SIL1。

(四)导热油炉出口温度高高未设置SIS联锁

1.原因分析:原设计温度信号进DCS,仅做声光报警。

2.整改措施:①新增2台独立温度变送器,采用4–20mA信号进SIS;②SIS输出至燃料气总管切断阀,阀体材质WCB,防爆等级ExdⅡCT4;③温度高高设定值由390℃降至380℃,增加20℃安全裕量。

3.验证情况:4月10日完成改造,4月12日进行10次联锁试验,100%动作;4月15日完成HAZOP再分析,新增节点3个,提出建议措施5条,已全部采纳。

(五)消防泵房柴油泵启动电池老化,自投时间超标

1.原因分析:电池组已运行4年,容量衰减至55%,未建立更换周期。

2.整改措施:①更换镍镉碱性电池组2套,容量120Ah;②增设电池内阻在线监测仪,数据上传消防控制室;③将电池更换周期定为2年,纳入设

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