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  • 2026-02-16 发布于四川
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机电一体化综合实训自我评价总结

第一章实训背景与岗位定位

1.1公司场景

本次综合实训依托苏州汇川技术有限公司“智能装备事业部”真实产线,周期2023年9月4日至2023年11月3日,共45个工作日。事业部主营0.75kW–500kW伺服驱动器整机装配与测试,月产能1.8万台,产线节拍68s。本人被编入“伺服驱动器终检工站”六人小组,岗位编码ME-PQC-07,直接向工艺主管李骁汇报。

1.2岗位任务书

①完成终检工站3台老化测试柜的机电联调,使平均故障停机时间MTTR≤15min;

②设计并导入一套“视觉+PLC+机器人”自动插线方案,替代两名人工插线工位,UPH提升≥18%;

③建立符合ISO9001:2015条款8.5.2的《标识与可追溯性控制程序》,实现驱动器MAC地址100%扫码绑定;

④输出一份可复制的《终检工站设备点检作业指导书》,并通过事业部级审核发布。

第二章技术方案与实施流程

2.1老化测试柜机电联调

2.1.1现状诊断

原柜使用2008年SiemensS7-300系统,Profibus-DP总线节点38个,年久失修,平均每日报警11次,MTTR42min。

2.1.2目标拆解

①电气:将DP总线升级为ProfinetIRT,节点缩至24个;

②机械:更换16条气缸直线导轨,平行度≤0.05mm;

③软件:重写TIAPortalV17程序,采用FB+DB模块化结构,报警代码统一为4位十进制。

2.1.3实施步骤

Step1停机锁定

执行LOTO(Lock-out/Tag-out)程序:电气、气源双重隔离,挂6把锁,钥匙由设备、工艺、安全三方分别保管。

Step2硬件改造

Day1–Day3:拆除旧I/O模块,安装ET200SP接口模块6ES7155-6AU01-0BN0;同步更换SMC气缸MGPL50-50-Z73L16根,使用0.02mm塞尺检测导轨侧向间隙。

Step3软件烧录

Day4:在TIAPortal建立新项目,命名AgingLine_Rev2023,硬件配置与实际拓扑100%对应;编写功能块FB101“TemperatureCtrl”,PID参数整定采用Ziegler-Nichols法,Kp=2.4,Ti=180s。

Step4联合调试

Day5:使用PLCSIMAdvanced虚拟调试4h,无实物情况下消除7处逻辑冲突;Day6上电实物,进行72h连续老化,记录32768条温度曲线,最大超调1.8℃,满足≤2℃规格。

Step5验收交付

MTTR现场实测12min,OEE从82.4%提升到91.7%,达到任务书指标。

2.2自动插线方案

2.2.1需求量化

人工插线节拍52s,误插率0.9%,需两人/班;目标节拍≤42s,误插率≤0.1%。

2.2.2系统架构

视觉:BasleracA2500-60uc相机×2,像素比0.08mm;

机器人:EpsonT6-B401SSCARA,重复定位±0.02mm;

PLC:汇川H5U-1614MT作主站,Modbus-TCP与机器人交互;

夹具:3D打印PA12碳纤复合,带0.5mm浮动补偿。

2.2.3详细流程

①来料扫码:H5U读取二维码,调取对应14芯线束坐标;

②视觉定位:相机拍照,算法采用Halcon形状模板匹配,输出X、Y、θ偏移;

③机器人取线:夹具闭合气压0.45MPa,真空检测开关确认吸附;

④插线:机器人先慢速20%接近,力传感器≥0.8N触发,再降至5%速度完成插入;

⑤结果反馈:插入深度合格判定使用基恩士IL-1000激光测距,公差±0.2mm;NG则吹气剔除至返工料盒。

2.2.4实施日程

Week1:完成3D夹具设计+打样,DOE验证5因素2水平正交试验,显著因子为“插入速度”“夹具浮动量”;

Week2:机器人程序编写,采用EpsonRC+7.5语法,建立6层子程序,主循环扫描周期8ms;

Week3:现场部署,安全围栏高1.8m,加装Fortress钥匙交换系统,确保开门即停;

Week4:GRR验证,抽取30件样本,3名操作员交叉测量,%RR=8.4%<10%,合格;

Week5:试生产500台,误插0件,节拍39s,UPH提升25%,超额达成指标。

2.3标识与可追溯性制度

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