脱硫吸收塔结垢治理及预防措施研究——基于某电厂330MW机组案例.pdfVIP

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  • 2026-02-26 发布于江苏
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脱硫吸收塔结垢治理及预防措施研究——基于某电厂330MW机组案例.pdf

脱硫吸收塔结垢治理

曾如意

电力(涟源)

【】本文分析了电力(涟源)330MW脱硫系统运行中遇到的吸收塔系统结垢问题,结合4年运行经

验,介绍了吸收塔结垢和结垢的危害,及预防等措施。以确保脱硫系统的安全、经济、稳定运行,使吸收塔系统

结垢的问题得到了根本性的解决。

【】吸收塔;结垢;PH;石膏

1系统概述

电力(涟源)电厂2*300MW燃煤机组投产于2009年5月,同期投运烟气湿法脱硫系统(FGD),

按照一炉一塔布置,副产品为石膏,脱硫效率要求不小于90%,,出口排放低于400mg/m³,不设GGH,

设100%的烟气旁路。目前处理SO能力为3.67t/h,燃煤为本地煤,硫份偏高且波动大。脱硫采用分

2

散控制(DCS)系统,运行人员通过DCS系统完成对整个FGD系统的。自投产以来,两台吸收塔结

垢较为严重,每次停机检查均发现吸收塔底部有很多块状结垢物质,浆液循环泵滤网和石膏排出泵滤

网大面积,严重时面积达4/5,如图一、图二。

图一

图二

2吸收塔结垢类型

一种是灰垢,这在吸收塔干/湿交界处十分明显。高温烟气中的灰分在遇到喷淋液的阻力后,

与喷淋的石膏浆液一起堆积在,越积越多,在FGD系统吸收塔的处冷热交界的1m左右区域,

结垢积灰现象十分严重,烟道底部垢层在20~30cm厚,人可踩在上面。处两侧壁面中间支柱上都

积有垢山,其主要成分是灰分和CaSO。

4

二种是硬垢,当吸收塔的石膏浆液中的CaSO过饱和度大于或等于1.4时,溶液中CaSO就会在吸

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收塔内各组件表面析出结晶形成石膏垢。石膏过饱和度a=[Ca2+][SO2-4]/Ksp,上式中[Ca2+]、[SO2-

4]分别为溶液中Ca2+、SO-4离子的浓度(mol/L);Ksp为CaSO•2HO的浓度积(mol2/L2)。过饱和

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度a越大,结垢形成的速度就越快,仅当<1.4时才能获得无垢运行。要使<1.4,需适当调整吸收

塔内的石膏浆液浓度、液气比。

三种是软垢,当浆液中亚硫酸钙浓度偏高时就会与硫酸钙同时结晶析出,形成这两种物质的混合

结晶[Ca(SO)x•(SO)x•1/2HO],即CSS垢(CalciumSulfateandSulfite),CSS在吸收塔内各组件

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表面逐渐长大形成片状的垢层,其生长速度低于石膏垢,当充分氧化时,这种垢就少发生。

3吸收塔结垢的危害

吸收塔系统结垢,造成浆液循环泵滤网,严重时会导

致泵发生汽蚀,影响泵的使用。

浆液循环泵出口喷嘴,降低吸收塔的液气比,导致脱硫效率会

降低,如图三。

石膏排出泵的滤网,一级脱水效果降低,导致石膏浆液不

能及时排出吸收塔,加重吸收塔结垢,形成恶性循环。图三

4吸收塔结垢预防措施

4.1提高锅炉除尘器的效率和可靠性,使FGD烟尘在设计范围内。每次停机检查除尘器,发现布

袋有泄漏的及时更换。

4.2运行控制吸收塔浆液中石膏过饱和度最大不超过1.4。合理启停石膏脱水,石膏脱水间隔停运时间

3

不要大于3小时,严格控制吸收塔密度不大于1180kg/m。

4.3选择合理的PH值运行,尤其避免PH值的急剧变化。运行中维持吸收塔PH值在5.4-5.7,并保持

平稳的石灰石供浆。还要合理启停浆

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