转化废热锅炉的运行问题及预防措施.pdfVIP

转化废热锅炉的运行问题及预防措施.pdf

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0ct.2Oll 化肥设计 第49卷 笫5期 · 46 · ChemicalFertilizerDesign 2011年 10月 转化废热锅炉 的运行 问题及预防措施 唐忠钰 (恒昌焦化股份有限公司,山东 临沂 276132) 中图分类号:rrQ1l3.254 文献标识码 :B 文章编号:1004—8901(2011)05—0046—02 1 废热锅炉概况 擘表面结垢现象严重,厚度约为3—4mlil,且分为3 种物质,其中靠近列管最里层的足厚度为 1mm的 山东临沂恒 吕焦化股份有限公 15万 t/a焦 黑色垢 ,中间是厚度为2mm的纯 白色垢 ,最外层是 炉煤气制 甲醇项 目于2010年5月开车成功,生产出 厚度为 1Iilm 的红色垢。因列管结垢严重 ,导致换 合格 甲醇产品。l5万 t/a焦炉煤气制甲醇装置采用 热效果差,致使废锅列管管程温度过高而造成爆 传统的于法精脱硫 +纯氧催化转化 +低 合成 + 管。现场垢样送检结果显示垢样主要成分为硫酸 二塔精馏 的工艺流程 .转化废热锅炉是转化T序 盐和碳酸盐 ,其质量分数分别为63%和 36%。 重要的没备之 ·,其容器类别为Ⅲ类 ,夕fj管式换热 , (4)更换新废锅后 ,甲醇系统于2011年 3月 28 共有341根 +38mm×4.5mm换热管 ,整体采用挠 口重新投运,当系统负荷加至95%时,废锅 出口转 件薄管板结构。管程介质为转化气,换热管材质为 化气温度上涨至 380℃,但废锅 中心管调节 阀开度 15CrMoG,工作压力为2.0MPa。壳程为经预热后的 一 直维持在 20%。6月 15日精脱硫系统更换 中温 除氧水,简体材质为 Q345R,r作压力为2.6MPa。 氧化锌精脱硫剂,精脱硫剂装填完成后未进行吹扫 废锅设计换热面积 163m ,汽包副产蒸汽流量39.2 立即升温并投入系统使用 。6月 16日废锅 出口转 t/h,副产蒸汽压力 2.6MPa,设计转化气入 口温度 化气温度开始上涨至406oC,至今较为稳定,系统负 980℃ ,出口温度 520~540℃。 荷及中心管调节阀开度一直维持未变。 2 出现的问题 3 f~ , Ng/.N (1)2010年 5~12月 醇系统负荷维持在 自2010年5月废锅投运后,炉水水质指标控制 75%~80%左右,废锅 出口转化气温度在 340。(=左

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