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0ct.2Oll 化肥设计 第49卷 笫5期
· 46 · ChemicalFertilizerDesign 2011年 10月
转化废热锅炉 的运行 问题及预防措施
唐忠钰
(恒昌焦化股份有限公司,山东 临沂 276132)
中图分类号:rrQ1l3.254 文献标识码 :B 文章编号:1004—8901(2011)05—0046—02
1 废热锅炉概况 擘表面结垢现象严重,厚度约为3—4mlil,且分为3
种物质,其中靠近列管最里层的足厚度为 1mm的
山东临沂恒 吕焦化股份有限公 15万 t/a焦
黑色垢 ,中间是厚度为2mm的纯 白色垢 ,最外层是
炉煤气制 甲醇项 目于2010年5月开车成功,生产出
厚度为 1Iilm 的红色垢。因列管结垢严重 ,导致换
合格 甲醇产品。l5万 t/a焦炉煤气制甲醇装置采用
热效果差,致使废锅列管管程温度过高而造成爆
传统的于法精脱硫 +纯氧催化转化 +低 合成 +
管。现场垢样送检结果显示垢样主要成分为硫酸
二塔精馏 的工艺流程 .转化废热锅炉是转化T序
盐和碳酸盐 ,其质量分数分别为63%和 36%。
重要的没备之 ·,其容器类别为Ⅲ类 ,夕fj管式换热 ,
(4)更换新废锅后 ,甲醇系统于2011年 3月 28
共有341根 +38mm×4.5mm换热管 ,整体采用挠
口重新投运,当系统负荷加至95%时,废锅 出口转
件薄管板结构。管程介质为转化气,换热管材质为
化气温度上涨至 380℃,但废锅 中心管调节 阀开度
15CrMoG,工作压力为2.0MPa。壳程为经预热后的 一
直维持在 20%。6月 15日精脱硫系统更换 中温
除氧水,简体材质为 Q345R,r作压力为2.6MPa。
氧化锌精脱硫剂,精脱硫剂装填完成后未进行吹扫
废锅设计换热面积 163m ,汽包副产蒸汽流量39.2
立即升温并投入系统使用 。6月 16日废锅 出口转
t/h,副产蒸汽压力 2.6MPa,设计转化气入 口温度
化气温度开始上涨至406oC,至今较为稳定,系统负
980℃ ,出口温度 520~540℃。
荷及中心管调节阀开度一直维持未变。
2 出现的问题 3 f~
,
Ng/.N
(1)2010年 5~12月 醇系统负荷维持在
自2010年5月废锅投运后,炉水水质指标控制
75%~80%左右,废锅 出口转化气温度在 340。(=左
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