50 t 转炉前期喷溅控制.pdfVIP

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第35卷 第4期 山 东 冶 金 Vol.35 No.4 2013年8月 Shandong Metallurgy August2013 经验交流经验交流 50t转炉前期喷溅控制 杨 波,李 俊 (山钢股份莱芜分公司 炼钢厂,山东 莱芜271104) 摘 要:为减少50t转炉前期喷溅,通过枪位、氧压调整和加料制度变化,减缓了前期供氧强度,有效控制了渣中(FeO)的变 化和前期渣的泡沫化,从而减少了喷溅的发生,吨钢喷溅渣降低10kg。 关键词:转炉;前期喷溅;开吹氧压;开吹枪位 中中图分类号号:TF713 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2013)04-0066-02 间较小,也加剧了前期喷溅的产生。 1 前 言 # # # 3 控制转炉前期喷溅对策 莱钢炼钢厂1、2、3转炉扩容改造后公称容量 为50t,由于炉容比小、供氧强度大等多方面的因 通过分析认为,喷溅发生的主要原因是较高的 素,在生产过程中前期喷溅较为常见,钢铁料消耗波 供氧强度,渣中较高的(FeO)含量和前期渣泡沫化, 动较大,给成本控制工作带来了难度。为防止和减 以及较小的炉容比。炉容比较小的现状短期内无法 少喷溅,降低钢铁料消耗,从实际操作控制着手,制 改变,因此只有优化操作模型,通过减缓前期供氧强 定合理的枪位、氧压、加料时机的操控模式,减小喷 度,有效控制渣中(FeO)的变化,控制前期渣的泡沫 溅,提高金属料收得率。 化,控制和减缓前期喷溅的产生。 3.1 通过枪位的调整减缓前期供氧强度 2 转炉冶炼前期喷溅原因分析 枪位的高低直接决定了供氧强度的变化:低枪 1)碳氧反应产生的CO气体及推动力。从碳氧 位氧气利用率高,供氧强度大;高枪位氧气利用率 [1] 反应的梯形模型可以看出 ,供氧强度越大,到达第 低,供氧强度相对减小。因此,开吹前必须了解铁水 一临界点的时间越短。莱钢炼钢厂的供氧强度为 温度和成分,测量液面高度,总管氧压以及所炼钢种 4.8m/(min·t),吹炼开始4~5min即可达到第一临3 的成分和温度。确定合适的开吹枪位还应考虑铁水 界点,此时碳氧反应达到最大值,产生大量的CO气 装入量、炉龄、化渣及渣料情况。综合以上分析及生 体,带动泡沫渣排出炉外造成前期喷溅。实际生产 产实践,开吹枪位1100~1200mm,确保前期渣早 吹炼到3min时,随着碳氧反应的不断增强,前期泡 化好,避免因化渣不良产生金属喷溅。在吹炼3min 沫渣喷溅就已经出现。 接近碳氧反应临界点之前,根据炉口火焰变化开始 2)前期渣中较高的(FeO)含量。冶炼前期炉渣 提枪操作,每次提枪50~100mm,控制碳氧反应临 中(FeO)大约在20%~25%,导致碳氧反应一旦达到

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