开展设备倾向管理、变工况操作实现稳产降耗.pdf

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开展“设备倾向管理、变工况操作 实现稳产降耗 赵材 (承锥钢铁驳份有限公司氧气厂.河北承德市滦河镇.067002) 承德钢铁股份有限公司氧气厂,隶属于 产至今没解体过,连续运行达四年,现在仍然 承钢二级厂。现有四套主机,包括l500m3/h 稳定运行,最高产量达7100m3/h,我们推行 制氧机两套,3200m3/h制氧机一套, 的“设备倾向管理、变工况操作法”,被冶金工 6500m3/h制氧机一套,均为国产设备。我们业部审评为冶金企业现代化创新成果,获进 的宗旨是生产合格的氧气、氯气、氢气,为公 步成果奖,连续几年被河北省冶金厅命名为 司钢铁生产服务.实现保钢用氧。 河北冶金系统安全生产先进单位。 1994年,由于管理粗放,设备不稳定,全 我们在工作实践中.创造了“设备倾向管 年内因故障停机(单台累计)900小时,严重理、变工况操作法”。我们认为,事物发展的结 地影响了炼钢生产,成为公司障碍生产单位; 果不是在最后瞬间形成的,它必然存在发展 又由于工序之间缺乏系统思考,有时氧气用 与演变的过程。当事物发展的全过程都是按 不了,造成大量教空,使大量无效氧气成本转 规范的方向进行,结果必然是好的;如果某一 移到有效氧气成本上,使氧气生产成本居高 过程发生逆向演变而又不能及时纠正,将导 不下。严重的现实引起我们深层次思考,承钢 致以后过程的偏离,其结果是不会好的。“设 有氧就有钢,氧气生产关键是设备稳定。氧气 备倾向管理”正是考虑到过程的发展与演变, 生产成本构成主要是电费,电费占总成本的 对发展的全过程实旌监控,使好的过程更加 79%,固定费占18%,其它变动费只占3%左优化,使逆向演变的过程尽快恢复正常,以全 右。所以,氧气厂降成本关键在节电。 过程的优化保最终结果的优化。 为了彻底扭转设备故障多、成本电耗高 “设备倾向管理”,集中体现六个特点 的现状,经过认真思考,总结我们多年的实践 1.倾向管理看问题的方法是一分为二 经验。自1995年开始推行“设备倾向管理、变 的。倾向管理充分重视了优化的希望,并通过 工况操作法”,实现了安全稳定生产、节能降 对优化标准的控制,实现产品的优化和设备 运行的最佳状态。同时,它也充分注意了劣化 耗。设备内因故障停机时间1995年为87.9 的可能。根据对劣化标准的控制,预测、判断 小时,比1994年降低90,23%,全年节电 产品的缺陷和设备故障发生的可能性,提高 572.54万kWh,节电率4.43%。1996年设备 预知管理能力,制止劣化程度的扩大。控制优 内因停机时间为7.98小时.比1994年下降 化标准及劣化标准,实质是控制论控制关键 99.11%,节电1278.34万kWh,节电率12. 点原理的应用,关键点控制好了,原则上整体 03%;1997年设备内因故障停机时间48.59 是好的。 小时,比1994年下降94.6%,节电1489.54 万kWh,节电率13.09%。杭州制氧机厂制造 2.倾向管理是以

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