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开展“设备倾向管理、变工况操作
实现稳产降耗
赵材
(承锥钢铁驳份有限公司氧气厂.河北承德市滦河镇.067002)
承德钢铁股份有限公司氧气厂,隶属于 产至今没解体过,连续运行达四年,现在仍然
承钢二级厂。现有四套主机,包括l500m3/h
稳定运行,最高产量达7100m3/h,我们推行
制氧机两套,3200m3/h制氧机一套,
的“设备倾向管理、变工况操作法”,被冶金工
6500m3/h制氧机一套,均为国产设备。我们业部审评为冶金企业现代化创新成果,获进
的宗旨是生产合格的氧气、氯气、氢气,为公 步成果奖,连续几年被河北省冶金厅命名为
司钢铁生产服务.实现保钢用氧。 河北冶金系统安全生产先进单位。
1994年,由于管理粗放,设备不稳定,全 我们在工作实践中.创造了“设备倾向管
年内因故障停机(单台累计)900小时,严重理、变工况操作法”。我们认为,事物发展的结
地影响了炼钢生产,成为公司障碍生产单位; 果不是在最后瞬间形成的,它必然存在发展
又由于工序之间缺乏系统思考,有时氧气用 与演变的过程。当事物发展的全过程都是按
不了,造成大量教空,使大量无效氧气成本转 规范的方向进行,结果必然是好的;如果某一
移到有效氧气成本上,使氧气生产成本居高 过程发生逆向演变而又不能及时纠正,将导
不下。严重的现实引起我们深层次思考,承钢 致以后过程的偏离,其结果是不会好的。“设
有氧就有钢,氧气生产关键是设备稳定。氧气 备倾向管理”正是考虑到过程的发展与演变,
生产成本构成主要是电费,电费占总成本的 对发展的全过程实旌监控,使好的过程更加
79%,固定费占18%,其它变动费只占3%左优化,使逆向演变的过程尽快恢复正常,以全
右。所以,氧气厂降成本关键在节电。 过程的优化保最终结果的优化。
为了彻底扭转设备故障多、成本电耗高 “设备倾向管理”,集中体现六个特点
的现状,经过认真思考,总结我们多年的实践 1.倾向管理看问题的方法是一分为二
经验。自1995年开始推行“设备倾向管理、变 的。倾向管理充分重视了优化的希望,并通过
工况操作法”,实现了安全稳定生产、节能降 对优化标准的控制,实现产品的优化和设备
运行的最佳状态。同时,它也充分注意了劣化
耗。设备内因故障停机时间1995年为87.9
的可能。根据对劣化标准的控制,预测、判断
小时,比1994年降低90,23%,全年节电
产品的缺陷和设备故障发生的可能性,提高
572.54万kWh,节电率4.43%。1996年设备
预知管理能力,制止劣化程度的扩大。控制优
内因停机时间为7.98小时.比1994年下降
化标准及劣化标准,实质是控制论控制关键
99.11%,节电1278.34万kWh,节电率12.
点原理的应用,关键点控制好了,原则上整体
03%;1997年设备内因故障停机时间48.59
是好的。
小时,比1994年下降94.6%,节电1489.54
万kWh,节电率13.09%。杭州制氧机厂制造 2.倾向管理是以
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