小议水冷器维修改进措施.pdf.pdfVIP

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小议水冷器维修改进措施 争论 (贵州开磷息烽合成氨有限责任公司) 摘 要:水冷器因其冷却介质的不同,其种类、工作原理以及性能也迥然不然,为了适应市场与消费需求的变化,水冷器的维修改进 措施格外重要,本文就具体事例,分析了水冷器的维修改进措施。 关键词:冷水器;维修;优化;措施 如今,水冷器在生活以及工业生产中已被广泛应用,传统的水冷器, 通过审核图纸发现,该设备折流板的布置方式是左右布置的,而循环水 顾名思义,是利用水来给系统降温的,它是制冷系统热交换的一个主要 从底部进入,这样的布置结构会导致循环水流动的不流畅性,进而造成 装置,由于水的比热容较大,吸热能力强,水资源丰富且廉价,因此,市场 循环水对换热管、折流板以及简体的强大冲击,造成设备壳体振动比较 上较多采用水作为冷却媒介。而随着科学技术的发展以及市场需求的变 大,同时,这也是造成换热管断裂的根源所在。其次是增加折流板厚度 (, 化,水冷器的冷却介质逐渐多样化,水冷器的种类也越来越多。如:空气 把原来的厚度 由12mm增加到 16ram,从而提高了折流板刚度的支撑条 冷却式,又称为风冷式,在这类冷凝器中,制冷剂放 出的热量被空气带 件,增强了折流板的防变形能力。 走。它是利用空气的自然对流作用或者是利用风机作强制流动,从而把 (2)管板结构的改造。先前设计的管板结构是复合板形式,制作方法 热量带走;蒸发一冷凝式:它的工作原理是,依靠另一个制冷系统中制冷 是扎制法,改造之后的管板复合板采用了堆焊形式,且堆焊层的厚度远 剂的蒸发所产生的冷效应去冷却传热间壁另一侧的制冷剂蒸汽,促使后 比管板复合板要薄,这样的管板结构形式能够提高管板耐腐蚀层的可靠 者凝结液化;甲醇水冷器,是利用甲醇挥发散热以及水的吸热功能来达 性,消除管板基层和复合层贴合不紧密的顾虑,从而提高了管板以及换 到制冷效果的;此外,还有合成氨水冷凝器等等。 热管的焊缝强度。进而保证了水冷器的稳定运行,不至于因为管板和换 人们在使用水冷器的过程 中,由于操作不当或者是 日积月累,水冷 热管的焊缝的质量问题而造成设备内漏。 器系统 自然老化都会导致水冷器出现各种故障,为了生活以及生产的正 1.3改造后的成效 常运行,必须保证水冷器的稳定工作,因此,水冷器的维修改进措施就显 该设备改造后在投入使用运行一年多以来,从未发现内漏情况,而 得至关重要,下面就以甲醇水冷器、合成氨水冷凝器等种类的水冷器为 且完全解决了换热管断裂问题,此外,保证了换热管和管板的焊缝质量。 具体实例,谈谈水冷器的维修 以及改进措施 。 甲醇的泄漏量大大减少,从而减少了成本,提高了经济效益。 1甲醇水冷器 2氨合成系统中水冷器的优化 1.1改进前。设备的运行和维修情况 氨的合成是在高压下的多相催化反应,副产蒸汽的氨合成系统的工 甲醇水冷器是管壳式换热器,在投入运行后,通过壳程放空排气造 艺流程是:由压缩工段来的合成气经油分离器后和循环机来的循环气相 成一氧化碳报警仪报警的方法,可以初步判定该换热器内出现泄漏,随 互混合,再进入冷凝塔下的氨气分离器分离后的冷循环气,加热后进入 后根据工作人员多次对水冷器循环水进行研究和分析,可确定其存在严 和合成塔,塔气从合成塔的底部出来,经过冷却后,再进入水冷器。氨分 重的内漏现象。之后公司决定对该设备进行拆检 。该设备两边 的管箱拆 离器对冷却后的循环气进行气液分离,再用循环机进行加压并送入冷凝 卸完毕后,再对管板进行着色处理,没有发现明显的裂纹。接着对该设备 器 。该设备的有点是成本低且节能降耗,而系统的进一步优化是水冷器 进行水压试验,经过试压试验,共发现 l5处漏点,且漏点全部为换热管 稳定运行的基础保障。下面对氨合成系统中的套管式水冷器和u型水冷 断裂漏水或换热管同管板焊接处泄漏,所有漏点全部用堵头两头堵住, 器的性能进行比较,从而进行设备优选以及优化设计。 然后将堵头和管板焊死的方法处理。但经过检修后投入运行仅仅一个月 2.1造价的比较 时间,却又发现该设备存在 内漏现象。 对于40

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