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信 息 动 态
面实施科技兴企战略,通过 自主创新 、产学研联合、消化吸收 m的巨型锻环 的成型难关 ,为今后铝合金大锻环 的批量生产
等多种形式,开展技术研发,解决了影响公司降本增效的关 提供有力的技术保障和工艺支持。随着此项工艺的不断完
键问题 ,积极借鉴兄弟单位先进成熟技术和科研院所先进科 善和成熟 ,为进一步研制更大规格的铝合金大锻环奠定基
技成果,注重发挥员工积极性和创造性 ,进一步提高企业核 础 ,不断为我 国太空工程锻铸新的脊梁 。 (西南铝)
心的竞争力,实现了可持续发展,科技苑里百花齐放,芳菲四
衡重结束反射炉烘模历史
溢 。中国有色金属工业协会与会专家对此给予了高度评价 ,
此次评审的科技项 目具有较高的实用性,在生产中发挥了较 至2008年 11月 15日,中钢衡重铸锻公司依托工艺创
好作用 ,创造了显著的经济效益和社会效益 ,在 国内同行 中 新 ,淘汰了依赖近半个世纪使用的铸钢件、铸铁件烘模的反
具有较高的推广应用价值 ,对 国内铝工业采用先进适用技 射炉 。生产的砂模不需烤模 ,月节省焦炭 300余 t,月节约生
术、改造落后装备起到了较好 的示范作用 。 产成本 8O万元 ,一年可节约生产成本近 1000万元 。
(河南分公司) 砂模干燥方法是采用传统的进反射炉用焦碳烘烤的方
法。在近半个世纪中,中钢衡重铸锻公司每年用于烘模而消
自动加煤功能在煤气发生炉上应用
耗焦碳达数千吨,不仅生产成本居高不下 ,对环境造成极大
为加强煤气炉控制 ,优化炉况 ,进一步降低煤气炉灰渣 污染 ,而且工人 的劳动强度极大 。为挑战传统的生产方法 ,
含碳量 ,日前 ,中铝 中州分公司氧化铝厂煤气站成功采用在 公司决定淘汰反射炉。自2008年 1O月起推广应用新技术、
煤气发生炉 DCS系统中使用 自动加煤功能。由于煤气废热 新材料和新工艺,在应用挂砂新工艺和实样造型方面取得 了
锅炉及分级加煤在发生炉的成功运用 ,煤气生产工艺条件相 新突破。铸件生产实行新的造型工艺,使用新型树脂砂代替
对发生变化 ,部分功能在原系统与新增流程发生摩擦 ,阻碍 传统的型砂造型,并在工作 中逐渐积累并丰富砂模不需烤模
系统工艺的改变 ,员工操作繁琐 ,劳动强度增加 。故煤气站 的经验 。在近半个月的生产实践,砂模不进烘模窑烘烤 ,同
对煤气系统进行梳理,针对在炉篦调速改变 的过程 中,插板 样可 以保证产 品质量 ,铸件 的各项质量指标完全符合质量要
阀下煤量满足不了气化等问题 ,对发生炉加煤系统进行技术 求 。此外,该公司还在木模制作上做文章,使木模制作尽快
改造 ,并对 3 煤气炉加装 了 自动加煤系统 。此次改造对灰 适应新工艺的生产方式 ,全方位地为淘汰造型反射炉提供条
包温度 、炉篦转速 、加煤时间相互连锁进行设定 ,炉工可 以通 件 。 (中钢衡重)
过电脑对炉篦转速、插板 阀的开启时间做对应 的改变切换 ,
中州分公司石灰石成分分析新方法
便于员工观察、操作 ;电脑在 自动化运行过程 中,对参数超过
部分规定值、炉温升高、炉出温度在煤锁料管缺煤等情况会 近El,中铝中州分公司技术 中心员工在石灰石成分分析
发出紧急报警或提示 ,减少 了员工与煤气发生炉的直接接 中采用 “石灰石压片荧光分析法”,不采用任何试剂及有毒物
触 ,使员工操作更加安全 。 (中州分公司) 质 ,避免了环境污染。在节约成本、缩短分析
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