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石油艨制与记 二
PETROLEUM PROCESSlNG AND PETROCHEM ICALS
节 能
柴油加氢改质装置节能降耗技术分析
李高峰,刘 帅
(中国石油锦西石化公司,葫芦岛 125001)
摘要 介绍 了中国石油锦西石化公司加氢改质装置的基本概况和能耗情况。针对装置实际
特点,开工以来在加热炉、机泵、回收低温热源等方面采取了一系列节能技术改造措施,解决了
装置生产过程中存在的问题,大幅度降低装置能耗,从 2003年的 1141.3MJ/t降低到2008年
的 874.6MJ/t。并就柴油的低温热回收、氢气回收及采用先进机 电设备提出了建议。
关键词:加氢改质 节能 改造 回收
1 前 言 措施,并结合生产实际对今后节能降耗工作进行
锦西石化公司柴油加氢改质装置投产于 2002 探讨 。
年 7月,加工能力为 1Mt/a。装置 由洛 阳石化工 2 装置能耗情况分析
程公司设计,高压分离器压力为 10.0MPa,属于 装置设计能耗及历年能耗构成对 比见表 1。
炉前混氢一段 串联一次通过工艺流程。加:[原 2003年对生产方案进行调整,改为轻度改质方案,
料为常三线、减一线和催化裂化柴油的混合油, 新氢需求量降低,原两开一备的新氢压缩机改为
通过催化剂精制、降凝、裂化,可生产优质的柴油 一 开两备,同时对两台效率不高的泵安装了变频
产品和高芳烃潜含量的石脑油。装置开工初期 调速器。从表 1可见,通过上述措施,2003年电
能耗较大,为了提高能源利用率,降低加工成本, 能消耗 比设计值降低 了38%,综合能耗降低到
增加企业效益,开工以来实施应用了一系列节能 l141.3MJ/t。2004年、2005年装置在加强加热炉
技术改造项 目,解决 了装置生产过程 中存在 的 操作、提高炉效率的同时,还优化换热流程,相继
问题,大大降低 了装置能耗 。本文着重阐述在 停用了分馏塔进料加热炉和反应加热炉,燃料气
加热炉、机泵、回收低温热源等方面所采取的节能 消耗大大降低。
表 1 装置设计能耗及历年能耗构成对比
注:能耗换算系数以当时使用的统 一能量换算为准。
免过分冷却等措施,减少循环水消耗;合理控制分
装置除了进行技术改造,还不断优化操作,加
强 13常管理,如:在满足循环氢量的前提下,适当 收稿13期:2010.03.05;修改稿收到 31期:2010-05—20。
作者简介 :李高峰,工程师,大学本科,现为中国石油锦丙石化
降低循环氢压缩机转数,减少 3.5MPa蒸汽消耗;
制氢加氢车间副主任,长期从事加氢技术和管理工作,已公开发
通过停用备用冷却器、调节在用冷却器用水量,避 表论文多篇。
一 85—
2010年第4l卷第 l1期 石油艨制与记 工
馏塔吹汽量,减少 1.0MPa蒸汽消耗等。这些 日常 出装置温度也达到要求。此项技术改造取得 了很
节能措施的实施,使装置各项单耗指标也都有不同 好的经济效益,通过脱硫化氢塔进料与柴油换热,
幅度的降低。2008年装置能耗略有偏高,主要是
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