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大型燃煤发电机组
风烟系统的经济运行
王维海
(华能德州电厂 山东 德州 253024)
摘要:介绍了华能德州电厂#6机组风烟系统的配置情况,从设备检修维护、运行方式调整的角度分析了影响其经济运行的因素,提出了风烟系统节能降耗的运行技术措施。
关键词:风烟系统;漏风率;配风;排烟损失;经济运行
0 引言
在火力发电厂的生产运行中,风烟系统是必不可少的重要辅助系统。风烟系统耗电量一般占到单元机组所有辅机设备总耗电量的25%~MW)是山东电网单机容量最大的两台火力发电机组之一,锅炉为德国巴布考克(BABCOCK)公司制造的亚临界参数自然循环汽包炉,风烟系统(如图1所示)配有两台BABCOCK32VNT2060型号三分仓回转式空预器、两台BABCOCKFAF30.15.1型号动叶可调轴流式送风机、两台BABCOCK 14144Z/2360型号入口静叶调节双吸离心式引风机、两台BABCOCK14144BA/1416型号入口静叶调节离心式一次风机。锅炉燃烧器喷口采用前后墙错列布置(如图2所示),风粉混合物吹入炉膛对冲燃烧。
华能德州电厂#6机组投产运行几年来,技术人员不断挖掘设备节能潜力,在风烟系统经济运行调整上积累了一些有益经验,主要包括:降低空预器漏风率和风机电耗、合理选择锅炉燃烧配风方式、减少锅炉排烟损失等等。
图1 风烟系统简图
图2 锅炉燃烧器配风口设置
2 风烟系统的经济运行措施
2.1 优化运行调整,加强设备治理,降低风机电耗
风烟系统是火电机组主要耗电用户之一,送风机、引风机、一次风机耗电量占单元机组全部辅机耗电量的25-35%左右,因此,深挖风机节电潜力,减少风烟系统辅机耗电量,可以有效降低机组厂用电率。
① 减少二次风挡板节流损失,降低送风机电耗
#6机组送风机为定速、电机驱动轴流式动叶可调送风机,由于DCS内部原设计二次风压偏高,低负荷时二次风挡板节流较大,增加了送风机电耗。对此,结合锅炉燃烧情况,技术人员将各燃烧器二次风口手动调节挡板由原50%开度增大到80%-100%开度,同时修正了DCS内部二次风压曲线,将满负荷时,二次风压2.5千帕降为1.85千帕〔1〕,使运行中二次风电动挡板开度由30%~~~
2.2 合理选择锅炉燃烧配风方式,降低灰渣含碳量
在锅炉各项热损失中,固体未完全燃烧热损失所占的比例较大,而固体未完全燃烧热损失的大小主要取决于灰渣中的含碳量。影响灰渣含碳量的因素很多,选择合理的二次风配比方式,维持经济氧量是降低灰渣含碳量的一个重要手段。
由于#6炉膛设计了过多卫燃带的原因,德州电厂#6锅炉投运后存在较为严重的结焦问题,为减轻锅炉结焦,同时降低灰渣含碳量,提高锅炉效率,运行部门分别进行了“正塔型”、“倒塔型”和“腰鼓型”〔3〕的配风试验。结果表明,对于燃用煤种为贫煤的#6炉,“倒塔型”和“腰鼓型”配风方式的着火稳定性较好,但中部燃烧区结焦较重,运行中经常落大焦,严重威胁锅炉安全运行;采用“正塔型”的配风方式,能够托起颗粒较粗的煤粉,防止煤粉离析,有效降低灰渣含碳量,但上部燃烧区仍有较大结焦。结合#6炉卫燃带改造情况和实际结焦特点〔4〕,运行部门采取了类似于“正塔型”的“凸”型二次风配风方式,即锅炉正常运行中投入的下部四层燃烧器,控制二次风量/煤粉量=5/1的配风比例,上部备用燃烧器层及过燃风区二次风量控制在2 0Kg/s,根据负荷情况控制不同的过量空气系数,使锅炉在经济氧量下运行(如表1所示)。实践证明,这样的配风、氧量控制方式,减轻了#6炉膛内还原性气氛,降低了炉膛温度,燃烧器水冷壁结焦严重的状况得以缓解,同时飞灰含碳量能够控制在3%左右,在保证锅炉运行安全的前提下提高了锅炉效率。
表1:机组负荷和氧量关系
负荷(MW) 400-450 450-500 500-550 550-600 600 氧量(%) 5.0-5.5 4.5-5.0 4.0-4.5 3.5-4.0 3.0-3.5 2.3 引风机偏置运行,减少排烟损失
排烟损失是电厂锅炉各项热损失中最大的一项,约占5%-12%。研究表明:排烟温度每增加10—20℃,可使排烟损失增加1%。因此,降低排烟温度是减少排烟损失的主要措施之一。
对于锅炉的安全、经济运行来说,排烟温度并非越低越好,降低排烟温度受到空预器冷端受热面低温腐蚀的制约,根据#6机组设计要求:空预器冷端组合温度(空预器入口二次风温+排烟温度)应大于150℃,以避免空预器冷端受热面的低温酸性腐蚀。因此,当空预器入口二次风温与排烟温度之和低于150℃时,就需要投入送风机入口的蒸汽暖风器,以提高空预器入口二次风温,使空预器冷端组合温度高于150℃。但机组运行中,A、B两侧排烟温度却有较大偏差,环境温度20℃、满负荷时,B侧排烟温度可达到150℃以上,而A侧
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