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定洲电厂2号机凝结水泵去除叶轮改造效果分析
刘海涛 谷军生 华泽民
(河北国华定洲发电有限责任公司 河北 定州 073000)
摘要:河北国华定洲发电有限责任公司一期工程2#机组于2004年9月10日通过168小时试运投产发电,进入商业化运营。2#机组凝结水系统配有两台沈阳水泵厂生产制造的全容量10LDTNB-5J型凝结水泵,在满负荷工况下,凝泵出口压力为3.8MPa,流量为1550t/h。由于原设计问题,凝结水泵扬程具有较大的余量,由于系统扬程余量过大,导致再循环振动较大,管道、阀门冲刷严重。因此从机组安全与节能两方面考虑, 应降低凝结水泵出口扬程。
关键词:汽机;凝结水泵;次末级叶轮;节能
1 概述
河北国华定洲发电有限责任公司一期工程2×600MW机组选用上海汽轮机厂引进美国西屋电气公司技术生产的N600-16.7/537/537 型亚临界、一次中间再热、单轴、四缸、四排汽凝汽式汽轮机,最大连续出力可达633.7MW。凝结水系统简介:凝结水经凝结水泵升压后首先经过化学精处理,然后流经轴封加热器、调整门后进入#8、#7低压加热器,最后经过#6、#5低压加热器后进入除氧器。凝结水系统配有两台沈阳水泵厂生产制造的100%全容量凝结水泵,型号为10LDTNB-5J。主要参数如下:
序号 参数名称 数值 单位 1 扬程 376 M 2 汽蚀裕量 3.7 M 3 泵的效率 82 % 4 流量: 1897 M3/h 5 转速: 1480 r/min 6 重量: 15000 Kg 7 首级叶轮中心线处需要吸入净正压头(NPSHr) 5 MH20 8 轴功率 2569 KW 2 情况简介
2号机组投运以来,在满负荷工况下,凝泵出口压力为3.8Mpa,流量为1550t/h,辅助调门开度90%,主调门开度31%,调节门后母管压力为1.5 Mpa,除氧器压力为0.7 MPa(具体满负荷工况下系统参数见附图1)。系统通过30%和70%两个调门控制凝结水扬程和流量的同时,也通过再循环再次控制系统流量和扬程。运行中负荷在300MW时凝结水70%的主调门全部关闭,副调门开度为74%,在400MW负荷时副调门开至90%,主调门开始逐渐开启,在600MW工况时主调门最大开度为31%,节流情况较为严重;同时负荷在升至560MW时再循环才全部关闭,而负荷降至540MW时则逐渐开启,至450MW时开启至70%,至380MW时开启至80%,至300MW时开启至95%,再循环大部分时间处于开启状态。
附图1:2号机组凝结水系统满负荷工况时参数:
从上述参数,尤其是主调门的开度可以看出,凝结水泵扬程具有较大的余量。不利于节能工作。从安全角度来看,冬季凝结水系统用水量降低,机组负荷降至540 MW时,凝结水再循环门就开始开启。由于系统扬程余量过大,导致再循环振动较大,管道、阀门冲刷严重,尤其是再循环管道与凝汽器内壁连接处振动尤为严重,再历次检修中,多次发现该处出现裂纹,并进行了处理,若该连接处在机组运行中发生断裂,将造成机组停运的严重后果。因此从节能与机组安全两方面考虑,降低凝结水泵出口扬程势在必行。
3 降低凝结水泵出口扬程方式对比
解决凝结水泵扬程过大问题目前只有两种方法,一是进行变频改造,二是对凝结水泵进行抽叶轮改造。我们对这两种方案的利弊进行了分析。
3.1 变频改造
优点:1)可以满足机组各种负荷的变速调节,对扬程、流量同时进行调节。2)节能效果良好,各种工况下都能起到节能作用。
缺点:1)投入资金巨大,按目前1KW变频电机售价1000元计算,改造一台变频需要1000×2500=250万元。2)改造系统庞大,改造时间较长。
3.2 抽叶轮改造
优点:1)投入改造资金很小,单泵进行改造费用不超过1万元(不含泵解体后正常更换的备件)。2)节能效果较好,且改造时间短,3天内即可改造完成。
缺点:只能降低扬程,不能降低流量。
通过上述两个方案可以看出,抽取叶轮节能效果虽不如变频改造,但也有较好的效果,且投资很少,能够以极小的投入获得较大的收益,因此,我们选择凝结水泵抽叶轮方案。
4 对凝结水泵进行抽叶轮改造可行性分析
4.1 凝结水系统压力余量分析
4.1.1 凝结水系统设计参数计算分析:
咨询河北电力设计院汽机设计人员,凝结水系统精处理阻力、轴封加热器阻力、8号低加阻力、7号低加阻力、6号低加阻力、5号低加阻力、除氧器喷嘴阻力、沿程阻力(管道、弯头、阀门等阻力)之和×1、1倍的安全系数后为1.99 Mpa(以上各部阻力均取设计最大值)。除氧器满负荷工况下压力为0.70 Mpa,安装标高阻力为30+3=33米=0.32 Mpa。即凝泵的最小扬程为1.99+0.70+0.32=3.01Mpa。
4.1.2 实际系统参数计算:
根据上页“附图1
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