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加强蒸发综合管理 降低蒸汽消耗.pdf
加 强 蒸 发 综 合 管 理 降 低 蒸 汽 消 耗
韩志飞 (焦作市和兴化学工业有限公司 河南焦作 454000)
冯利明 (焦作王封工业有限责任公司 河南焦作 454191)
摘 要 :分析烧碱蒸发系统存在蒸汽消耗高的原 因及对其技术改造 的情况。投运后效果 明显 ,汽耗 降低 ,
且蒸发装置运行平稳 。
关键词 :烧碱 ;蒸发 ;冷凝水
焦作王封工业有限责任公司采用隔膜法 生产烧碱 ,于 增加了洗效次数,而且整个系统的生产能力也会下降。而较
1996年投入运行 ,年产量 1.5万 t,隔膜法烧碱蒸发工艺采用 高的蒸汽压力可以使 I效蒸发器乃至整个蒸发系统获得较大
三效强制循环蒸发装置 。王封工业有限责任公司使用 的蒸汽 的温差,使装置具有较大的生产能力。
是李封 电厂的蒸汽,蒸汽使用后,蒸汽冷凝水须回到李封 电 2.4 系统外加水量的影响
厂,并且按回水率和蒸汽供应量收费。I、Ⅱ效蒸发器蒸汽 蒸发生产过程中的外加水主要来 自蒸发洗效时的洗水以
冷凝水分别经疏水器、电解液预热器后,排入热水罐,最后
及蒸发过程不正常时管道设备的洗水等。这些水进入蒸发系
送入李封 电厂 。
统后 ,必然消耗一部分蒸汽将 其蒸发,从而增加了蒸汽消耗
1 原生产工艺中存在的问题 量 ,同时降低了装置 的生产能力和蒸发效率。
2.5 设备、管道散热损失的影响
三效顺流蒸发期间末效真空度低 ,生蒸汽压力波动范围
电解液蒸发系统的散热损失主要指系统内管道和设备表
大,系统有效温差高达 30~35~C,生产能力低 ,一些设备、
面向外界散失的热量。如果保温材料选择不当或保温施工质
管道腐蚀严重,2005年平均汽耗每吨折百碱为 3.3t。
量不高、保温层厚度不够,此项热损失会更大,因此加强设
2 原因分析 备和管道 的保温十分重要 。
2.1 疏水器效果不好的影响
3 改进措施
经电解液预热器后的蒸汽冷凝水经疏水器排入 热水罐,
由于疏水器效果不好 ,排 出的冷凝水混有部分蒸汽 ,造成热 3.1 安装微机控制的疏水器
水罐温度过高 ,浪费热源 ,并且蒸汽从排气 口溢 出,导致热 将原来 I效蒸发器在蒸发器冷凝水 出口处安装 的机械式
水罐周 围雾气腾腾 ,工人 的操作环境恶劣,热水罐周 围的设 疏水阀去掉,改装为感应型 电子疏水器。根据其工作原理,
备、管道极易腐蚀 。 可使冷凝水中的蒸汽不被排出,通过回气管返回到蒸汽管再
2.2 真空系统的影响 次进入效体加热室,而冷凝水做 为热源进入 电解液预热器,
随着生产工艺的不断改进 ,烧碱产量逐步增加,蒸发工 预热进入蒸发器的电解液 ,最后排人热水罐 ,这样 ,避免了
段原来的冷却塔冷却负荷加大 ,冷却能力有所 下降,而且填 热水罐经常冒出蒸气的现象,充分利用了热能,改善了工作
料冷却塔容易结垢 ,垢片经常堵塞喷射冷凝器 ,上水量进一 环境,减少了对周围设备、管道的腐蚀。
步降低,使冷却回水温度很高,经常在 55~60~C之间,造成 3.2 稳定蒸汽压力
了循环水池水温高,夏天最高可达到
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