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降低铜电解精炼过程中的直流电耗.pdf

总第 149期 山西冶金 Total149 2014年第3期 SHANXIMETALLURGY No.3,2014 生产实践 ·应用技术 降低铜电解精炼过程中的直流电耗 王 刚, 柳 智 (巴彦淖尔西部铜材有限公司, 内蒙古 巴彦淖尔 015000) 摘 要:电解直流电耗是铜电解的一项重要技术指标。结合生产实践,分析直流电耗的影响因素,提出相应的改进 措施。实践证明,通过降低槽电压,提高电流效率,加强生产管理等措施,-.j-~达到降低铜电解直流电耗的目的。 关键词:铜电解 直流电耗 槽电压 电流效率 操作管理 中图分类号:TF811 文献标识码:A 文章编号:1672—1152{2014)03--005B-03 铜电解直流电耗 (单位产品消耗的直流电量)是 25%~30%;阳极电位随阳极板的使用而增加 ,阴极 巴彦淖尔西部铜材有限公司(以下简称该公司)的一 电位随阴极析出而降低。有实践表明,阳极板几种杂 项重要技术指标,占电解车间电耗的85%~90%,占 质元素含量超过一定量(w(Sn)i0.03%,埘(Ni)≥O.05%, 全厂电耗的60%~70%。直流电耗包括电解生产槽、 w(Pb)i0_3%,w(o)≥1500X10)时阳极板发生钝 种板槽及脱铜槽耗电、母排线路损失及槽内短路损 化,导致极化电位剧烈升高。 失等。经过几年的生产实践,直流电耗由310kW ·h/t 1.1.2 电解液电压降 降低至 260~280kW h·/t。 电解液的电压降E约占槽电压的50%~60%; 1 直流电耗的影响因素 电解液电压降与极距、电流密度的关系如下: 直流电耗中线路损失较小,可以忽略,其他电耗 E=Dkp·L‘. (3) 与槽电压及电流效率之间的关系如下: 式 中:五为 电解液 的电压降,V; 为 电流密度 , = . (1) Mm:;p为电解液的电阻率,Q-m;L为极距,m。 1)增加电解槽 内阴阳极数量可减少极距,降低电 式中: 为直流电耗,kW ·h/t;V为槽 电压,V;1.1852 流密度,降低槽电压。有研究表明,当极距 由100mm 为铜的电化当量,g/(A·h);7/为电流效率,%。 缩短至90mm时,电压降减少0.02~0.05V。 由式(1)可知,降低电解槽电压,提高电流效率, 2)电解液电阻与电解液温度、电解液成分有密 是降低铜电解直流电耗的主要措施。 切的关系。提高电解液温度,可以降低电解液黏度, 1.1 槽电压 加速离子的扩散。有实验表明,电解液在 55cC时的 槽电压是影响电解铜电能消耗的重要因素 ,它 导电率几乎为25℃时的2.5倍;在50~60℃时,温 直观反映了电解生产的电能消耗,一般正常生产槽 度每升高 1oC,电解液电阻约减少0.7%2『]。电解液 槽 电压为 0.17—0_3V,种板槽槽 电压为 O.2~0.3V, 中铜离子过低或过高都会引起浓差极化、饱和结晶 脱铜槽褙电压为 1.7~2V。 钝化等现象,导致电耗升高。添加剂过多,电解液电 槽 电压 由以下几个部分组成:

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