转炉烟气塔文湿法除尘技术的应用与实践.pdfVIP

转炉烟气塔文湿法除尘技术的应用与实践.pdf

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l节能与综述 转炉烟气塔文湿法除尘技术的应用与实践 徐蕾 (中冶京诚工程技术有限公司,北京100176) 摘要:对宝钢罗泾炼钢厂150t转炉塔文湿法除尘工艺原理、系统的调试和生产实践作了简要介绍,并得出相关结 论和改进建议 关键词:转炉烟气;塔文湿法除尘;炉口微差压控制:转炉煤气回收 1前言 操作工艺:项底复吹 转炉冶炼过程中生成高温转炉烟气,其烟气成分为 冶炼周期:35分钟(常规):30分钟(双联操作) 吹氧时间:15分钟(常规脱C); CO:50-86%,C02:1027%,N2:3.5~22%和微量的02,烟气 的出炉平均温度达到1400~1500℃,烟气含尘量为150~ 13分钟(Oe-C操作); 200 11分钟(De.P操作) g/m3。烟尘成分:FeO、Fe203、Fe304,-70%,其他30%。 吹氧强度:43,200 转炉烟气的主要特点有:(1)含尘浓度高、粒度细,对环 NmVh(常规脱C); 43,200 境污染严重;(2)烟气温度高,含有大量高热值的CO,烟气 NmVh(De-C操作); 毒性大但具有较高的能源回收价值。净化【日】收转炉煤气可 20,000Nm3/h(De-P操作) 大大降低转炉炼钢工序能耗,并有利于保护环境,因此转炉 烟气温度:1,450C(平均) 灰尘含量:20 烟气净化回收技术成为冶金行业多年来研究的重点之一。 kg/t钢 目前转炉烟气净化【日】收技术主要划分为OG湿法和 烟气量:最大100,000Nm3/h(干) 烟气排放含尘浓度:s50 LT干法两大类。LT干法除尘技术由于其具有能耗低、除尘 mg/Nm3 效率高的优点而备受关注,但OG湿法除尘技术却具有成 2.2塔文湿法除尘工艺流程 熟稳定、安全可靠的优势而被业内广泛采纳与应用,在国内 宝钢罗泾炼钢厂150t转炉塔文湿法除尘工艺流程详 见图l。 --900/o以上的转炉采用了OG湿法除尘技术。从20世纪60 年代初发展至今,OG湿法除尘技术一直在不断改进与完 转炉烟气一汽化冷却烟道一入口水封一喷淋塔一环缝 善:由最初的双文(1m喉口)除尘技术逐步改进为双文 洗涤器一脱水器一引风机一三通阀一水封逆止阀一v LRSW喉口)除尘技术,发展到今天新型的塔文除尘技术, 形水封一转炉煤气柜 l l 技术的发展主要围绕净化煤气的质量提高、减少投资、降低 旁通阀一燃烧放散烟囱 运行成本、提高操作安全性,提高经济效益和环境效益等方 面进行。 2005年,宝钢罗泾炼钢厂在反复考察与调研的基础 上,确定在新建的150t转炉工程中采用新型塔文湿法除尘 系统,由中冶京诚工程技术有限公司总包供货,2007年顺利 建成投运至今,从现场运行情况看,该系统运行稳定可靠、安 全环保,各项性能参数均达到了设计指标,为新型的湿法塔 文除尘技术在全国的推广应用树立了一个成功的典范。

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