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《冶金自动4匕)2011年s2
超临界机组Tgl材质过热器失效分析
阎光宗,欧阳杰,孙涛,柯浩
05002
河北肯电力研究院锅幢技术研究所,M北☆家m
撬要:通垃断II宏观形貌分析化学成分分析、常温力学性能椅骑和盘相#i‰m察Ⅲ菜垃电厂超临界机gl“/X)l
材质高温过热器管墀管卅埽的娘饵进行T分析。分析结粜袁口}.攥管淞漏的高温过蚺器弯许原始m织存在问
题.在投^运打后组织进步老化g致力{性能T降,B鲤导致爆瞥。
美键月冉l,金相组织.失效讣折
0引言
某发电J 660Mw国产超临界燃煤锅炉,为超
临界参数馒制循环、 班巾间再热、单炉膛平衡 ‘省塑”
通风,固态排渣、半露天布置、全钢构架的兀型直 1,ttⅧ5
流炉。2010年12月发现高温过热器泄漏井停炉,
累计运行时间约1万h。爆管部佗高温过热器管
mmx7 5
材质为SA213-四l,规格为∞81mm。 莪
本文通过宏观形貌分析、化学成分分析、显微金相
和常温力学性能检验,对爆管泄露原因进行了分
析。
1爆管原因分析
爆【i位于其高温过热器管屏最内圈弯管上,
爆口中心距下弯头约300帆爆口忙置投取样仲
置如图1所示。
在爆VI位置、紧邻爆u位置及F弯头对侧分 圈l爆管蔼点Ⅱ取样位置
别取3个金相试样,同时在图1所示焊缝两侧约 IⅫ%A,一4#
10
mm处各取1个金相试样。在爆口跗近取常温
拉伸试样。另外,在同一管屏相邻管段距f、弯头
约300mm处取1个金相试样和常温拉伸试样。
1.1外观检查
对爆管进行宏观观察,爆口趾管径有明显胀
粗,爆I:1较大,呈喇叭状,胀粗部位直径约55mm,
攥口部位督壁减薄戚薄刃状,如图2所示。爆口
附近有一定程度的氧化,氧化应有纵向平行裂纹,
从爆口的宏观分析来看,这次高温过热器爆管既
有短时过热特征也有长时过热的特征。j。在爆管 圈2爆管外觋
所在弯管下弯头及同管屏相邻弯管下弯头未发 1 2化学成分分析
现脱落的氧化皮及杂物。 使用ARL3460直读光谱仪对爆管进行化学
&*日m:2011拼00
”}*n目^※(1980).*M“f】gⅡ^r&,№j
《冶垒自动化)2011年s2
成分分析.分析结果皑表1.博化学成分符合ASME化物析出聚集.同爆口处金柑组织相似。组织照
标准中SA213-Tgl钢的成分璺求: ¨分别如图3(b)和图3(c)所示。
表1化学成分分析结果 % 时爆u所在弯管上焊u上侧约10mm处(图
1中“金科1
4”)进行金相检验,焊口L侧组织为回
火马氏体,轻度老化,金相照片见图3(d)。焊口
下侧约10mm处(幽1中“金棚5”)组织为铁索体
1.3金相检验 +碳化物.回火马氏体特征消失,碳化物析出聚
集+同爆口趾金相组织相同,金相照片见图3(e)。
使崩OLYMPUS-GX71金相显澈镜对上述爆
管(高温过热器右数第32排前数第12根)进行金 在同一管屏相邻管(右数第32排前数第12
相组织检验,从爆n中问处取样(图1中“金相
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