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废黏土砖在矾土浇注料中的应用
张雯文刘兴平邱海龙郑江
中冶工程材料有限公司北京100088
摘要本次试验主要考察了废黏土砖颗粒对矾土浇注料的影响.通过试验得出以下结论:(1)加入废
黏土砖颗粗将增大浇注料的需水量.在骨料为60矾土的黏土结合浇注料中加4a%的废黏土砖颗粒取代
60矾土骨料,测得指标与原浇注料接近.(2)在骨料为80矾土的低水泥结合高铝浇注料中加入2a%的
废黏土砖颗粒取代80矾土骨料.浇注料在各温度烧后强度降低,但可抵消原浇注料在高温下的线收缩.
关羹词废黏土砖,矾土浇注料
耐火材料业中存在原料浪费以及废弃耐火材料未能回收利用的问题,研究废弃耐火材料的再生与利
用对节约能源、保护环境具有积极的意义。本试验主要讨论废黏土砖颗粒在矾土浇注料中的利用及其对
其性能产生的影响。
1试验
1.1原料分析
结果如表1。
表1骨科颗粒主要指标(Ⅳ) %
型2Qj 坠垒 !i垒 丝堕
68 2457
60矾土 63 218 n41
80矾土 823l 148 1066 n32
废黏士砖 4879 1“ 4l90 1 28
由表l可以看出。本试验所用废黏上砖比60矾土A1203含量低。由于黏上砖本身气孔率较大(通
常显气孔率为16-28%),在实际生产应用中,经过破碎的黏土砖往往颗粒表面显气孔率、吸水率比矾土
骨料大,预计加入废黏土砖颗粒将对产品的加水量、施工性能以及强度等方面性能产生不利影响。本次
试验主要针对废黏土砖颗粒对矾土浇注料的影响进行研究。
1.2试验
在以60矾土为骨科,以软质黏土为结合体系的矾土浇注料(下简称60矾土浇注料)中加入废黏土
砖颗粒取代相应矾土骨料,具体设计如表2中试样l#一错。由于废黏土砖颗粒指标与80矾土骨料相差较
多.因此,本次试验仅尝试在以80矾土为骨料,以铝酸钙水泥为结合体系的低水泥矾土浇注料(下简
称80矾士浇注料)中加入2a%的废黏土砖颗粒取代相应矾土骨科,具体设计如表2中试样4#,5桴。
将制备好的试样在室温下养护24h后脱模,脱模后静置24h,在110℃烘干24h,试样1群一斟在1350
℃下烧成3h,试样4#-5#在1500℃下烧成3h。按照相关标准规定测定其各项性能指标。
表2废黏土砖加入矾土浇注料
2结果与讨论
2.1废黏土砖颗粒对印矾土浇注料的影响
对加入废黏土砖的60矾土浇注料试样测得指标如表3。根据试验结果看出,随着废黏土砖加入量的
增大,成型需要的加水量也睫之增加。骨料中废黏土砖颗粒所占比例较大时,浇注料的流动性、粘聚性
相对较差。这是由于破碎后的骨料表面粗糙,粗、细骨料之间的结合不如常规骨料,在浇注时产生较大
的摩阻力,使其流动性、和易性均变差。
表3加废黏土砖的60矾土浇注料性能指标
由于在制砖过程中已经过煅烧处理,废黏上砖颗粒具有一定的强度和体积稳定性,与60矾土浇注
料相比,加入废黏土砖的矾土浇注料烘后耐压强度差别不大,甚至抗折强度有所提高。原浇注辩基质中
含有软质黏土、高铝矾土等,在烧成过程中可形成一定的莫来石,由此产生的线膨胀可抵消一部分烧结
收缩,因此未加入废砖颗粒的60矾土浇注料1静在1350℃烧后的线收缩率较小。而试样错、鲥中加入
的黏土废砖将引入一部分玻璃相,因此错、硝在1350℃烧后线收缩率略有增大。
根据试验结果,在60矾土浇注料中加入4a%的废黏土砖颗粒取代60矾土骨料,测得指标与原浇注
料接近。
2.2废黏土砖颗粒对80矾土浇注料的影响
对加入废黏土砖的80矾土浇注料试样测得指标如表4。根据试验结果看出,在80矾土浇注料中加
入废黏土砖颗粒的试样5#,加水量比不加废砖的试样甜要多,各温度处理后抗折耐压强度也均低于甜。
同时发现,加入废黏土砖颗粒的试样5#,在经过煅烧处理后,线变化率小于不加废砖颗粒的试样辅。
高铝矾土矿煅烧而得的
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