高海拔地区300+MW“W火焰”锅炉降低排烟温度方法探索.pdfVIP

高海拔地区300+MW“W火焰”锅炉降低排烟温度方法探索.pdf

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全国火电300MWe级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 锅炉 高海拔地区300MW“W火焰’’锅炉 降低排烟温度方法探索 管文 李雄 (国电安顺发电有限公司) 【摘 要】排烟热损失是发电厂锅炉各项损失中最大的一项。文章分析了影响安顺电厂3号炉排烟温度高的 主要因素,即煤质、锅炉漏风、空预器堵塞等,根据这些因素采取了相应的改进措施后,取得了较好的效果,排烟 温度约下降17℃,排烟损失约减少1%。 【关键词】排烟温度锅炉漏风空预器 0 引言 排烟热损失是锅炉各项损失中最大的一项,一般达5%~12%。排烟温度的高低直接决定着锅炉 效率的高低。排烟温度越高,则排烟热损失就越大。一般排烟温度每升高15~20℃,就会使排烟 热损失增加1%。 1锅炉基本情况 安顺电厂3号炉属安顺电厂二期工程,亚临界参数汽包锅炉,采用自然循环、一次再热、单炉 膛、“w”型火焰燃烧方式、平衡通风、固态排渣、露天布置、全钢架结构燃煤锅炉。锅炉采用美国 FwEC公司燃用低挥发份煤的双拱炉膛“W”型火焰技术进行设计。贵州安顺发电厂3号、4号机组锅 炉是东方锅炉厂引进美国福斯特·惠勒(FW)公司技术,并在前期投运的山西阳泉电厂1号、2号 炉、华能上安电厂二期工程3号、4号炉、安顺电厂一期工程1号、2号炉、广东韶关电厂10号炉 等七台“W”型火焰锅炉运行经验基础上,针对在应用中出现的具体问题而进行改型设计制造的首批 投运的第三代“W”型火焰锅炉。 锅炉运行环境条件: 年平均气温:15.1℃ 年平均相对湿度:79% 厂址海拔高度:1271.5m 平均大气压:875.8hPa 1.1 锅炉容量和主要设计参数 15 锅炉型号:DGl025/18.2一II 40l 全国火电300MWe级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 锅炉 1.3安顺电厂一期工程与二期工程锅炉主要改进结构的对比 1.3.1炉膛真的, 为了提高锅炉燃烧效率,扩大煤种适应性,在安顺一期的基础上,将上、下炉膛深度均增加381m, 下炉膛高度增加约1400m。下炉膛高度的增加,有利于增加火焰在下炉膛的行程及煤粉火焰在下炉 膛高温区域的停留时间。同时下炉膛的高度和深度的增加,能增加锅炉下炉膛容积,进一步提高煤 粉气流在下炉膛高温区域内的停留时间,有利于煤粉燃尽,减少q4损失。 1.3.2燃烧器安装角度 燃烧器安装角度由原来的10。减小为5。,有利于增加拱上气流的垂直下冲动量,避免在D、E、 F挡板开度较大时对煤粉主气流产生过大影响,造成煤粉气流过早转弯向上:同时安装角度的减小, 能减小煤粉气流动量的水平分量,也就是说拱上气流的水平分速度减小,减轻了气流在炉内碰撞的 激烈程度,对稳定炉内空气动力场起到决定性作用,有利于煤粉气流的稳定着火和燃烧:由于煤粉 气流的下冲动量增加,其贯穿深度更深,火焰行程更长,增加煤粉粒子在炉膛内高温区域的停留时 间,有利于煤粉的燃尽。 全国火电300MWe级机组能效对标及竞赛第三十九届年会论文集 锅炉 2目前运行情况及分析 2003年3号炉投产后进行的锅炉效率考核试验和空气预热器的漏风试验,试验取得了较为满意 的效果,锅炉热效率达到90.5%以上,超过了设计性能保证值,排烟温度在300MW负荷时能控制在 140℃内。 近几年由于煤质大幅下滑,与设计煤种偏差越来越大,锅炉效率随之下降到88%左右,同时#3 炉排烟温度持续偏高,设计排烟温度127℃(BECR工况),在实际运行工况185MW负荷下最高达到 170℃,在300MW负荷时最高排烟温度达到180℃。 2.1 排烟温度对锅炉效率的影响 影响排烟热损失的主要因素是排烟温度及排烟量两项。排烟温度比环境温度高得越多,排烟量 越大,排烟损失越大,这一点从求解锅炉效率的反平衡法能证明。 通过反平衡求解

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