IF钢RH脱碳工艺优化.pdfVIP

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攀 钢 技 术 ·1 · IF 钢 RH 脱碳工艺优化 陈怀杰 (攀钢钒提钒炼钢厂) 摘 要:介绍了攀钢钒提钒炼钢厂 IF 钢生产工艺及装备情况,分析了影响 IF 钢脱碳效果的原因,针对其原因采取 完善提升气体模式、优化 VCD 时间、推行强制脱碳等切实可行的措施,进一步提高 RH 脱碳效果,实现了 IF 钢 成品[C]不大于 0.003% 的合格率从 50%提高到 90% 。 关键词:IF 钢;脱碳;提升气体流量;VCD 时间;Al 加热;吹氧降碳 0 引言 达到更低的水平。 IF 钢中[C]越低,深冲性能越好,成品[C]不大 1 IF 钢生产工艺分析 于 0.003%是衡量 IF 钢深冲性能的关键。攀钢钒提 1.1 生产工艺及装备条件 钒炼钢厂投产以来,由于真空出站[C]偏高、钢种混 IF 钢的生产工艺流程为:铁水预处理→120 t 浇和换包、钢包和中包耐材含碳等因素,导致 IF 顶底复吹转炉提钒→120 t 顶底复吹转炉炼钢→LF 钢[C]不大于 0.003% 的合格率与国内同行相比较 炉精炼→RH 处理→200 mm×1 200 mm 板坯连铸→ 低,2010 年平均合格率仅为 52.5% 。在混浇和换包 热轧板厂。该流程主要设备及工艺参数见表 1。 比例、钢包和中包等因素不变的前提下,要提高IF 钢[C]不大于 0.003% 的合格率,就要求真空出站碳 表 1 炼钢流程主要设备及工艺参数 名称 主要装备及工艺参数 铁水预处理 喷吹钙基脱硫剂和镁粉、高效复合脱硫剂,脱硫后扒渣,脱硫率80% 。 转炉提钒 120 t 顶底复吹转炉,底吹氮气,吹炼时间约 4 min 。 120 t 顶底复吹转炉,底吹气采用氮氩切换,增碳法冶炼工艺,纯吹氧时间约 13 min; 转炉炼钢 终点碳 0.05%,净空400 mm ,出钢量 132 t。 LF 130 t LF 钢包精炼炉,平均加热时间 17 min/炉,升温速度 3~5 ℃/min 。 130 t RH 真空处理装置,浸渍管内径 450 mm ,插入深度400~700 mm,抽气能力 550 kg/h ,工作真空度≤300 Pa,4 min 内真空度降低到300 Pa 以下;真空处理开始前4 min RH 提升气体流量为 1 200 NL/min,之后到脱碳结束提升气体流量为 1 500 NL/min。如需 加热则在真空处理开始 2 min 左右,进行 Al 加热或吹氧降碳等工艺操作;整过 VCD 时间为20~27 min ;一般加热温度控制在30 ℃以内。 1 机 2 流,结晶器为小倒角,拉速 0.60~0.65 m/min,二冷制度按超强冷方式,采用动 CC 态轻压下 1.2 提升气体流量对脱碳的影响 用 1 200 NL/min。主要是为了控制钢水喷溅高度, 提升气体流量采用前 4 min 内 1 200 NL/min, 3

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