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第34卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.34 No.2
2012年4月 Shandong Metallurgy April 2012
经验交流经验交流
两段式煤气发生炉的结构优化
张建春 ,李宝亮 ,候建东 ,郭成治 ,潘玉斌1 1 1 1 2
(1山东冶金机械厂,山东 淄博255064;2济钢集团有限公司,山东 济南250101)
摘 要:为进一步提高两段式煤气发生炉的性能,对其进行一系列结构优化。手动加煤改为双滚筒双路自动加煤,拆掉十
字隔墙安装耐热不锈钢中心管,炉体改为低压和常压2个水套,灰盘传动改为两侧液压棘轮驱动,优化后发生炉运行效果良
好,降低了煤气炉的制作成本。
关键词:两段式煤气发生炉;结构优化;自动加煤;中心管
中中图分类号号:TG307 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2012)02-0080-01
热电阻测量顶部煤气温度,将信号传输至PLC,PLC
1 前 言
根据程序控制要求(温度控制在60~120℃)自动完
两段式煤气发生炉(简称两段炉)是山东冶金 成单个或2个煤仓的加煤。机械探煤器的取消,减
机械厂生产的定型产品,因其具有煤种适用范围 少了煤气泄漏,增加了煤气炉操作安全性。
广、产气质量高、易操作、易控制等优点,受到市场 2.3 干馏段采用耐热不锈钢中心管
的青睐,至今已研发制造了φ2.6、φ3.2、φ3.4m等 原两段炉干馏段中间为实心的十字隔墙,隔墙
不同规格的两段炉近百台。 易损坏,维修时需停炉,同时减少了干馏段容积,传
一台性能优异的两段式煤气炉,要确保煤在干 热效果不好,影响热效率的提高。采用耐热不锈钢
馏段内干馏完全,方便回收优质焦油和简化下段煤 中心管,在干馏段四周下设30个煤气通道,上设6
气的净化,保证布料、干馏、气化和排渣等各个环节 个主煤气通道,使一部分下段煤气通过中心管,在
的均匀性,所涉及的加煤装置、传动装置、出灰装置 增大干馏段容积的同时,能充分利用下段煤气的显
[1]
等机械设备运行必须稳定、可靠和安全 。为了提 热而使煤干馏、干燥更充分,传热效果更佳,热效率
高和充分发挥两段炉的性能,降低制作成本,减少 更高。耐热不锈钢中心管使用寿命长,便于维修更
两段炉煤气站的投资,对两段炉的结构进行了一系 换。同时,在6个主煤气通道上新增不锈钢气流调
列优化并推广应用,取得了较好效果。 节器,方便地进行顶、底部煤气量的调节,从而便于
炉况的调整和操作。
2 优化措施
2.4 改进水套
2.1 加煤装置改为双滚筒双路 原两段炉炉体下段设有一个常压水套,所产蒸
单路加煤一般采用翻板式或双钟罩式加煤,煤 汽经常压集气包汇集后,作为汽化剂通向煤气炉炉
气易发生泄漏,加煤装置一旦出现故障就必须停
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