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     催化裂化催化剂低温干燥高温焙烧技术的研究及应用 
                         秦 松!       邹旭彪 毛学文 
                 (中国石油兰州炼化分公司催化剂厂 兰州                       ) 
                                                     !##$# 
       摘要 催化剂低温干燥高温焙烧技术完善了催化剂干法生产工艺,降低了干法生产工艺过 
    程产品的氯含量。在湿法生产工艺中采用低温干燥方式,解决了催化剂并流式喷雾干燥技术不 
    允许干燥介质温度高的问题,采用高温焙烧方式代替了氨固化技术,提高了固化的稳定性,减 
    少了催化剂浆化洗涤过程中的 “跑铝”现象,便于杂质离子的深层交换,与原有工艺相比,在 
    以铝基质为粘结剂的催化剂生产过程中,在高温固化方面有了更深的进展。 
!   引言 
    在以铝基质原料为粘结组分的催化剂生产过程中,采用干法进行生产,其产品强度好, 
但是杂质离子 (如  ’           * 
                    、  )含量高,且由于脱铝等原因长时间放置催化剂有结块现象。 
                %   () 
采用湿法生产工艺进行生产,其杂质离子含量满足要求,但因交换深度不够,杂质离子仍偏 
高。更为重要的是使用氨固化技术对成型催化剂进行固化处理不稳定,导致产品强度变差, 
这也要求喷雾干燥尾气温度高 (约##+ )以利于固化,而装置所采用的喷雾干燥方式为并 
流式,热空气介质进塔温度不能太低也不能太高,又给该工序的运行带来了矛盾。催化剂的 
磨损指数是催化剂的一个重要的性能指标,磨损指数的提高会导致催化剂耗量的增加。另外 
喷雾干燥过程对产品的磨损指数有较大的影响,干燥介质温度高,干燥速率过快,催化剂骨 
架结构松散也会导致磨损指数的上升。催化剂产品中氯含量的高低,影响到催化裂化装置设 
备的腐蚀,在原生产工艺过程中又存在着氯含量与产品磨损指数之间的矛盾。 
    为了解决上述技术问题,兰州炼化分公司催化剂二厂对国外生产技术和同行业普遍采用 
的用高温焙烧技术解决产品氯含量偏高的工艺进行了研究,通过实验室研究到工业试验,均 
达到较为满意的效果,不仅降低了产品中氯含量,同时也研究了在铝溶胶为粘结组分的催化 
剂制备过程中高温焙烧技术所具有的特殊作用,从而推动了其它技术的应用。 
  低温干燥高温焙烧技术的研究 
,-.  实验室研究 
    在催化剂中型实验装置按照                   催化剂制备工艺进行试制,经低温喷雾干燥处理制 
                           /(0*! 
得         塔下样品,氯含量在              (质量分数)。该样品在马弗炉内进行焙烧,考察了 
  /(0*!                    $-12 
不同温度、不同焙烧时间催化剂氯含量的变化,见表 。 
                                             . 
    从表 数据可以看出,焙烧温度在                   以上,焙烧时间在              以上就可以达到满意 
        .                        33#+                 #456 
的除氯效果。 
    为了进一步验证高温焙烧对湿法生产工艺的影响,考察了在较低焙烧温度下焙烧样品经 
   !  秦松,高级工程师,生于        年,     年毕业于西北轻工业学院硅酸盐专业,现从事催化裂化催化剂制造及研 
                      .7$3  .78! 
究方面的工作。电话              。 
             #7.*!71!.! 
                                                                    ·3. · 
过洗涤后氯含量剂磨损指数的变化,见表 。 
                                   ! 
                         表         催化剂焙烧条件的考察 
                           !  #$% 
     样 品编 号         焙烧温度,           焙烧时间,          焙烧后样品中氯含量, (质量分数) 
               
                
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