催化裂化催化剂低温干燥高温焙烧技术的研究和应用.pdfVIP

催化裂化催化剂低温干燥高温焙烧技术的研究和应用.pdf

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催化裂化催化剂低温干燥高温焙烧技术的研究及应用 秦 松! 邹旭彪 毛学文 (中国石油兰州炼化分公司催化剂厂 兰州 ) !##$# 摘要 催化剂低温干燥高温焙烧技术完善了催化剂干法生产工艺,降低了干法生产工艺过 程产品的氯含量。在湿法生产工艺中采用低温干燥方式,解决了催化剂并流式喷雾干燥技术不 允许干燥介质温度高的问题,采用高温焙烧方式代替了氨固化技术,提高了固化的稳定性,减 少了催化剂浆化洗涤过程中的 “跑铝”现象,便于杂质离子的深层交换,与原有工艺相比,在 以铝基质为粘结剂的催化剂生产过程中,在高温固化方面有了更深的进展。 ! 引言 在以铝基质原料为粘结组分的催化剂生产过程中,采用干法进行生产,其产品强度好, 但是杂质离子 (如 ’ * 、 )含量高,且由于脱铝等原因长时间放置催化剂有结块现象。 % () 采用湿法生产工艺进行生产,其杂质离子含量满足要求,但因交换深度不够,杂质离子仍偏 高。更为重要的是使用氨固化技术对成型催化剂进行固化处理不稳定,导致产品强度变差, 这也要求喷雾干燥尾气温度高 (约##+ )以利于固化,而装置所采用的喷雾干燥方式为并 流式,热空气介质进塔温度不能太低也不能太高,又给该工序的运行带来了矛盾。催化剂的 磨损指数是催化剂的一个重要的性能指标,磨损指数的提高会导致催化剂耗量的增加。另外 喷雾干燥过程对产品的磨损指数有较大的影响,干燥介质温度高,干燥速率过快,催化剂骨 架结构松散也会导致磨损指数的上升。催化剂产品中氯含量的高低,影响到催化裂化装置设 备的腐蚀,在原生产工艺过程中又存在着氯含量与产品磨损指数之间的矛盾。 为了解决上述技术问题,兰州炼化分公司催化剂二厂对国外生产技术和同行业普遍采用 的用高温焙烧技术解决产品氯含量偏高的工艺进行了研究,通过实验室研究到工业试验,均 达到较为满意的效果,不仅降低了产品中氯含量,同时也研究了在铝溶胶为粘结组分的催化 剂制备过程中高温焙烧技术所具有的特殊作用,从而推动了其它技术的应用。 低温干燥高温焙烧技术的研究 ,-. 实验室研究 在催化剂中型实验装置按照 催化剂制备工艺进行试制,经低温喷雾干燥处理制 /(0*! 得 塔下样品,氯含量在 (质量分数)。该样品在马弗炉内进行焙烧,考察了 /(0*! $-12 不同温度、不同焙烧时间催化剂氯含量的变化,见表 。 . 从表 数据可以看出,焙烧温度在 以上,焙烧时间在 以上就可以达到满意 . 33#+ #456 的除氯效果。 为了进一步验证高温焙烧对湿法生产工艺的影响,考察了在较低焙烧温度下焙烧样品经 ! 秦松,高级工程师,生于 年, 年毕业于西北轻工业学院硅酸盐专业,现从事催化裂化催化剂制造及研 .7$3 .78! 究方面的工作。电话 。 #7.*!71!.! ·3. · 过洗涤后氯含量剂磨损指数的变化,见表 。 ! 表 催化剂焙烧条件的考察 ! #$% 样 品编 号 焙烧温度, 焙烧时间, 焙烧后样品中氯含量, (质量分数)

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