电厂水环式真空泵冷却系统存在问题及其对机组出力的影响.pdfVIP

电厂水环式真空泵冷却系统存在问题及其对机组出力的影响.pdf

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电厂水环式真空泵冷却系统 存在问题及对机组出力的影响 吴建平1蔡建周1王振宇 张林’王兴平2黄功文2 (1吴泾第二发电有限责任公司,2上海发电设备成套设计研究所) 摘要:f通过对电厂中常用的水环式真空泵冷却系统运行情况的分析研究,指出其实际运行中存在 但常被忽视的问题:由于真空泵冷却水温升高而导致的抽气能力严重降低,使机组背压升高,出力 下降。文章提出了对冷却系统改进的建议.。, 关键词:真空泵冷凝器排汽压力机组出力 1概述 大型发电机组的真空系统目前多用偏心水环式真空泵,其优点是其抽单位于空气量的能耗较 低。但在实际运行中,常会发生抽气能力严重下降而导致的排汽压力偏高现象。人们通常都把机组 排汽压力偏高归咎于冷凝器本身的问题,如夏季水温偏高、铜管结垢、垃圾堵塞、循环水流量偏小 等,而不会怀疑真空泵有什么问题。某发电厂的600MW机组,其冷凝器真空系统每台机组配套三 台水环式真空泵.其中一台备用,在启动及凝汽器性能恶化时也可三台同时投入运行。机组在投运 一段时间后,排汽压力明显升高。在对冷凝器进行清洗后,其真空值也达不到刚投运时的指标。由 于背压上升,机组出力明显下降,严重时机组出力不足,对运行经济性产生很大影响。经现场实际 测试和检查分柝,确认主要原因并不是循环水温或冷凝器本身的问题,而是真空泵冷却系统的原因, 由于真空泵密封水的温度过高,达到饱和汽化,严重影响真空泵的抽真空能力,造成凝汽器内空气 聚集,背压升高。在大修中对真空泵进行解体检查,发现其叶轮汽蚀损坏严重,进一步证明了其密 封水汽化的事实。 该真空泵由工业闭式冷却水进行冷却,虽然在设计上真空泵密封用水不会达到饱和值,但在 实际运行中,由于】二业闭式冷却水系统及真空泵本身的板式换热器因结垢而端差增大,加上设计中 密封水过冷度本来就没有安全余量,因此在运行一段时间后就会出现问题。如不加以注意,不但严 重影响机组的出力。使机组运行经济性严重下降,而且由于密封水汽化,还会导致真空泵叶轮汽蚀 损坏。这里对该机组真空系统的运行情况进行了分析论证,并提出了一些预防和改进其冷却系统方 面的建议。 2技术分析 2.1设计工况 水环式真空泵在运行时,为保持抽吸能力.其密封用水必须保持一定的过冷度,如水温升高 749 则真空泵密封水发生汽化,其极限抽真空值就是该温度对应的饱和压力。因此冷凝器的压力实际受 两个瓶颈的限制.一是循环水温度及冷凝器端差,二是真空泵的极限抽吸压力。由于冷凝器及其整 个真空系统或多或少存在泄漏。随着冷凝器内空气的积聚,这时冷凝器的压力受真空泵极限抽真空 压力的限制,与循环水的入口温度并无直接关系。 该厂用的真空泵型号为TClIE,系韩国进口,设计过冷度应不小于7,5。F(4.2℃)。如过冷度 偏小,就会导致真空泵局部汽蚀,并严重影响抽吸能力。冷凝器设计参数如F: 冷却面积 34000m2 冷却水量 72400m3,h 冷却水温 20℃ 冷却水温升 8.98℃ 清洁系数0.9 凝汽器背压 4.9kPa(对应饱和温度为32.5℃) 凝汽器过冷度0.54℃ 在设计点:T:作时,真空泵的压力应比冷凝器低~0.7kPa,即4.2kPa,以保持空气正常流动。 4.2kPa对应的饱和压力为~30C,考虑到真空泵正常运行所需4,2C的过冷度,也就是说,此时真 空泵密封水应低于25.8C才能正常工作。以冷凝器入口水温20℃为起点,经过工业水水换热器和 真空泵的板式换热器的温升,以及真空泵密封水进出口的温差,这5.8C显然不大,且还是理想状 况。因此,在实际运行中真空泵密封水很难保证有4.2℃的过冷度。随着密封水温接近饱和.其抽 气能力就不断下降.直至饱和汽化而丧失工作能力。 22刚投运时的运行情况 循 』 循环水出口 ℃ 图1 机组初投运时真空系统运行情况 750 图l为真空泵冷却系统在

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