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退刀镗削在卧式精镗床中的应用
吴俊文
(昆明铣床厂 云南昆明 650201)
摘要:文章介绍了在卧式精镗床上实现退刀镗削的技术,机床经实际应用,既完成了
超硬度(HRC650)工件的镗削加工,又保证了加工质量。
关键词:退刀镗削碰块 自保 串联并联
一.引言
随着汽车,摩托车工业的发展,加工设备需不断改进以适应新的超硬度连杆孔的加工,连杆在发动
机中是一个负荷较重的零件,大小孔的同轴度,圆度,粗糙度等精度及两孔之间的中心距要求都较高。
其加工工艺为粗镗一半精镗.精镗。卧式精镗床原有的加工方式已不能适应这种超硬度零件的加工,经过
对我厂T740卧式精镗床改进实现了超硬度连杆的加工。
二.机床的结构及运动
2.1机床结构
在我厂T740双面卧式精镗床基础上,改进设计制成专用的超硬度连杆孔镗削机床。机床的进给运
动是液压驱动的,只要转动起动手柄就能完成整个加工过程,配置上专用的液压夹具,可以完成连杆孔
的镗削加工。
原来机床的左右主轴电机上各有一根制动皮带,用于在镗削完成后主轴立即制动,镗刀停止转动工
件快速退出,由于工件硬度较高会产生让刀,会在工件上留下退刀痕。
现在经过改进设计后取消制动皮带,让工件以工进速度退回主轴不停止转动,进行二次镗销加工,
消除了因工件硬度较高而产生让刀的现象和退刀刀痕,保证了零件的加工要求和质量。
2.2机床的运动
机床的主运动:主轴电机.皮带传动.皮带张紧轮.主轴.镗刀杆转动。进给运动:液压电机.油泵一驱动
油缸。活塞杆-I作台一夹具体.工件迸给。
三.机床电气上的实现及控制原理
3.1T740卧式精镗床存在的问题分析
原来机床的“左主轴控制”和“右主轴控制”,见图2“左主轴控制”。下端10号和1l号的两端没
有并联KA3的常开触点,“右主轴控制”,下端12号和13号的两端没有并联KA3的常开触点。这样当
辅助常开触点断开自保消失左主轴停止转动.同时制动油缸拉紧左主轴电机上的制动皮带把电机立即刹
死,工作台开始退回中位;右主轴的情况和左主轴相似。由于工件硬度较高产生让刀现象十分明显而镗
刀紧擦工件,工作台开始快退回中位的过程中就在工件上刮削下了深深的退刀痕。
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图1镗连杆专用机床
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图2原来机床的电气控制原理图
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3.2机床改进的具体措施
现在在机床的“左主轴控制”,“右主轴控制”和“镗端面对间”等三路进行改进。觅图3“左盘轴
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