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提高矿粉筛使用寿命和生产效率的措施.pdf

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提高矿粉筛使用寿命和生产效率的措施 王中文 (湖南湘钢鑫通炉料有限公司 湖南湘乡) 摘要 白云石矿粉筛分使用的大面积筛子,从设计制造、使用检修等方面进行改进,提高筛子的使用寿命和筛分生产效率。 关键词 大面积筛 使用寿命 改进措施 中图分类号 TH17 文献标识码 B 公司使用筛面尺寸为2500mm~7500mm双层、较大面积 的铆螺钉有 5个松动,由于当时对裂纹和铆螺钉松动未引起重 的筛子进行白云石矿粉的筛分,到 目前为止已共计使用了4台, 视,只简单处理。加上筛子内、外与激振器连接的万向轴也经常 发现投入使用的筛子在设计 、使用和检修上存在一些问题,对设 出现断裂,造成2008年7月出现激振器处侧箱板主副3层全部 计 、使用和检修进行改进后,其使用寿命和生产效率都在逐台提 呈水平向裂开。处理时更换了侧箱板的两层加固副箱板,对主板 高。 进行焊补,处理后未出现较大故障,但小裂纹经常出现。该筛子 一 、 使用经过 使用期内除计划检修外 ,大多数时间为2班 16h制生产,少数 第一台筛子于2000年9月投入使用。使用2个月后,上层 时间为 1班8h制生产,下层成品筛网为3.5mm~4.5mm方 从出料端数起第一 、第二、第三根拉紧横梁从圆管中间完全断 孔,下层筛下物平均成品效率为65t/h。 裂、上层出料端连接两侧板的300槽钢从中间完全断裂。经过 第四台筛子于2011年9月使用至今基本正常,未出现裂纹 处理后,仅使用了一个多月,又接连出现振动器处箱体裂纹、振 和断轴现象。该筛子除计划检修外基本为2班 16h制生产,下 动器卡死等故障,接下来基本上是每月都要停产几天来处理这 层成品筛网为3.5ram~3.5mm方孔,目前下层筛下物平均成品 些故障。由于故障频繁,生产效率不高。该筛子使用期内除检修 效率为 80t,h。 外基本为 1班8h制生产,下层成品筛网为4.5mm~5mm方 二、改进措施 孔,下层筛下物平均成品效率为40t,h。 1.设计制造上改进 第二台筛子于2001年4月底投入使用,至2002年5月 ,筛 第一台筛子设计型号为2ST2575A圆振筛,单轴传动,箱体 子侧板前竖梁角钢断裂且侧板开裂300mm。经检修处理后生 侧板为 12mm厚 16Mn钢板制造 ;上下两层拉紧横梁各 10根, 产至2002年 11月,筛子出料端300槽钢从中间完全断裂,槽 为 l40ram~8ml,/l的无缝钢管与箱体直接焊接,由于单轴传 钢右端与侧板的焊接处裂开30~40mm,从出料端数起上层第 动、箱体侧板结构单薄,以及焊接产生的应力容易造成拉紧横梁 一 、 第二、第三根拉紧横梁从圆管中间完全断裂 ,此次处理后 ,短 断裂等故障。两个激振器的连接是采用铸造的万向轴连接,容易 则三四个月进行一次修理,长则半年一次修理。使用过程中,筛 断裂,造成筛子扭摆运行 ,加剧了箱体的损坏。 子内激振器连接万向轴大多数是使用不到三个就出现断裂损 在第二台筛子型号仍为2ST2575A圆振筛,但在设计制造 坏。该筛子使用期内除检修外,一半时间为 1班8h制生产 ,一 时在第一台筛子基础上在上下两层拉紧横梁的中间增加了4根 半时间为2班 16h制生产,下层成品筛网为4ram~4.5rflm方 同规格 的拉紧横梁,在激振器部位增加了一块厚 12mm、长 孔,下层筛下物平均成品效率为52 。 2m、高度与主侧板同尺寸的副板作为加强板,加强板与主侧板 第三台筛子于2004年9月投入使用。至2006年 12月筛子 同材质并用高强度螺栓铆接,改善了箱体的受力状况。但两个激 出现前侧板开裂 ,长达250mm,下层拉紧横梁圆管与箱体连接 振器的连接仍是采用铸造的万向轴连接,同样存在经常断轴造 日19:30分,电工夜巡发现

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