PLC在连铸机自动定尺系统的应用.pdfVIP

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PLC在连铸机自动定尺系统的应用 傅宝驹 万冬华彭 李 张道勇 (囊索■长宥曩盛司簟一t■厂扛曩tf^市$靼013) ●薹车支舟舞以PLc为l■开尘出莲■机忉一身糟宴足簋■鼍冀一■一丑t.斟五应用麓晕.目■一 内在连*机上应用的椰翻喜袖室,t,事采甩量●室尺、嚣舡井囊t一定尺、■葺■室室尺.●●塞尺一采性投★ 大.丘血井照、t葺曩位窟尺用毫,可辛亍性差,一t幂方爱.对PLc控■的毫*柱.新■登习●一t一厂开量出幸 接■式眦白稿生尺董t.在一台小方矗蓬■帆上应甩.一■丁皇好的t鼍. 美■■PLC自费皂R 1曹言 120小方坯切割系统,一直是彤响我厂小方坯生产的一大赡曩.从1993年投产至1998 年5月,谈装置难千实现自动定尺.愿系统由武投饲铰设计院设计.天律警晨公司蝙程安装. 它是采用每流4个限位进行控钢的接■自动定尺.系统原理在理论上简单可行,但由于切翻 环境置度过高,使得在谈系统中起主要作用的4个限位赦障率敏高,大大地形响了蜘翻系统 的正常运行。后虽几经改造(主要改限位、机械).问■却仍拣存在.其主要映点为。限位高温 区故障多·操作难护极不方便,坯子定尺不准、售改定足困难、设备维护成本膏、操作工人劳 动强度大.为了提高定尺准确事、墟轻工人劳砖强度、藏少备件损失、提高系统可靠性,霾厂 于1998年5月成功地在原PLC上开发设计出了非接触式自动定R控制系统. 2系统工作原理 圈l是切割机示意图,在切割枪运行横扦上分尉装有三个眼位A、B、C. C B ^ l 1 l l 卜—百一 D l l ’ l A为始切限位,B为割完毕限位,C为忉翻完毕摄隈限位,D为装在小方坯辘上的定尺 限位.原系统工作原理为:当坯子磋到定尺限位后,央蚶动作,幻翻氯、乙快打开,切制开始, 切箭枪隧坯子一起运动.当忉割艳运行到B限位时.夹.IIf梧开,气缸魂作,忉期格返目至A 限位处,等待下一次切割.经改造后的非接越式的自动定尺取消了限位,其原理为:当自动启 动后,切翎开始,同时累加长度或计旋转脉冲值,累加长度是通过f一口×f的原理来计算的, f可通过PLc定时器设定.p是速度信号.是由测速发电机反馈的电鹾转换嚣变换为o~ 10V后·再通过U—01AD模敷转换模块来进行采样得到的数字值.我厂采用的酒建发电机 为110V的直漉稠建发电机,其逮压线性度较好.旋转辣冲值是通过装在拉矫马达轴上的旋 一85— 转编码器和高计数模块u—01z来共同完成的.当曩加长度值戚曩加脉冲值等于L1时,剐切 割棺返回,等待切割}当其太于等于工时,剐切割开始,为了保证切割系统在任何情况下都 能正常运行,我们实现了手动、自动、编码三种定尺集于一体的定尺系统,并且实现了参数可 任意■整的功能,极大地方便了操作人员对各参数的肇改. 3系统配置 系统配置如图2所示. 一2一t鼍I 田中tlN U—05N 16点输入模块 OUTU一15T 16点输出模块 U.01AD 四通道模担输^模块 SU一6B CPU模块 U—01EX 扩展电器模块 4系统谴程田 系统漉程如图3所示. 5各主要设备技术筒述

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