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传统精梳机的技术改造与工艺探讨
叶延松
(湖北襄棉集}.1有限责任公司)
条棉结含量达到15粒/克左右.落棉18mm以下短绒率达到7l%,均不亚于国产和进口新机。传统精梳机在
当前仍然有较大的生存与发展空间。
‘。
‘
一、对传统精梳机的技术改造
通过购买或加工车头等部件,保全工自己改装成A20IB型(H=10)。实际速度提高20钳次左右。
从44.86mm增加到53.Olmm.萨氏条干不匀率从25%左右降到22%左右·
双圈条机构,替代了这lo台车的单圈条机构,使这lo台车通过三次改造成为A201C型机,至今使用良好,与
随后新增的II台原装A201C型机相比.没有任何质量差别。改成C型机后.萨氏条干不匀率又下降到20%左
右。
4、改集体吸落棉。我厂精梳机改C型后,启用了二次集体吸落棉装置。通过地下风道、A171A滤尘器、除
尘风机和尘盒尘袋等集体吸落棉。其中吸棉斗重锤由8公斤改为4公斤.重锤挂勾动力臂加长到阻力臂的2
倍。净化了车间空气。减轻了操作工劳动强度。
了改造.改为车尾单独电机传动.挡车工再也不用手工去抵挑锡林嵌花了,她们可以随时慢速开车让毛刷清
洁锡林嵌花,更好地发挥了锡林的分梳除杂作用。据厂质检日报资料统计显示:改后比改前,精条棉结降低
26%.杂质降低14%.
6,台伸嗽叭托板换成单嗽叭托板,集棉叉作重新布置t导条块斜向作调整。在定量产量不变条件下,使条干
不匀率下降了6个百分点。
此外.还有多项小改小革,使A201传统精梳机的某些小缺陷得到洽到好处的改进,在此不一一列举·
=、对传统精梳机的工艺探讨
设备确定之后,工艺成为成纱质量的决定因素.近二十年来我们不断研究、总结、改进传统精梳机的各
。
项工艺配置,使精梳工序的生产处于相对稳定的水平·
1、增加须丛结合长度:我厂^型改B型、B型改偏心过程中·棉网须丛接台长度逐步增加·条干均匀度
也相应提高。见表I
表1、须丛接合长度与条干不匀率关系(CJl3号)
190
机型 分离丛长度 接合长度 有效输出长度 Y311条干%
A201A 92.03 45.22 46.81 28
A201BfllO91.42 44.86 46.8 25
A201BIl890.3 53.01 37.24 22
2、正确控制局部张力。如:棉网张力与车面条张力在不涌、皱前提下,越小越好。请见表2。(试验日期
1982年)
表2、张力与条干不匀率的关系(CJl3号)
棉网张力牙 棉网张力 车面张力牙 车面张力 条干不匀率
76 1.092 37 0.9332 22.7
76 1.092 39 0.8992 20.15
80 1.037 41 0.892l 17.2
82 1.006 43 0.8719 17.0
3
衰3:并合数与条干均匀度关系(CJl3号)
车号 3并1条干不匀率 6并1条干不匀率 下降百分点
17等 25.6 16.4 9.2
20# 18.3
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