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全国火电大机组(600MW级)竞赛第十二届年会论文集 汽机本体及辅机
600MW机组汽轮机
通流面积盐的分析及蒸汽冲洗探讨
刘希彦郑 磊刘志彬
(云南滇东能源有限责任公司)
摘要:针对滇东电厂l号机组汽轮机积盐的情况,在引入蒸汽冲洗机理基础上,对汽轮机蒸汽冲洗进行了探讨,并提出
了预防措施。
关键词:积盐;效率;蒸汽冲洗;措施
1 引言
滇东电厂1号机组是国产亚临界600MW机组,锅炉是国内某公司生产的首台国产600MW级亚
临界“w”火焰炉,锅炉采用一次再热,单炉膛平衡通风,自然循环,单锅筒锅炉,锅炉整体Ⅱ型
布置,设计燃料为无烟煤。汽机为国内某公司设计生产的亚临界、中间再热、单轴三缸四排汽、冲
动凝汽式。设计炉内水处理为磷酸三钠处理,炉外水处理为凝结水精处理。滇东电厂l号机组于2006
年2月投产发电,经过6个月的运行,机组带负荷能力逐渐降低,严重时机组只能带540MW。根据
汽轮机高压缸调节级、一段抽汽压力等参数的变化及科研单位进行的分析,判断为高压缸内部通流部
分结垢。为了减缓积盐的危害,在机组滑机和滑启过程中对汽轮机通流部分进行了蒸汽冲洗,使机
组带负荷能力恢复到了600MW,机组效率也得到恢复。通过技术人员对1号机组积盐的分析,认为
1号机组在调试和投产初期锅炉汽包水位严重偏斜(一侧高水位,一侧低水位),局部蒸汽含盐量
长期超标所致。经过探讨,制定了防止积盐的措施,收到了良好的效果。
2汽轮机内形成沉积物的主要原因
携带杂质的过热蒸汽进入汽轮机膨胀做功后压力、温度下降,各种化合物的溶解度随压力降低
而减小,该物质将以固态析出,并沉积在汽轮机通流面上。蒸汽中一些固体微粒粘成一些微小的
NaOH浓缩滴,也能粘附在汽轮机通流面上,形成沉积物。
积盐的化学成分主要有:
沉积在低压级。
2)硅酸,因其溶解度较大,主要沉积在低压级。
3)铁的氧化物,主要呈固态存在,沉积分布主要与蒸汽流动工况,微粒大小及流通部分金属表
面粗糙度有关。
全国火电大机组(600MW级)竞赛第十二届年会论文集 汽机本体及辅机
3汽轮机发生积盐的危害
汽轮机发生积盐,不但会使汽轮机效率下降,输出功率下降,更给汽轮机的安全运行带来隐患。
1)使汽轮机通流表面变得粗糙,增大蒸汽流动时的摩擦损失,从而降低汽轮机的效率;
2)汽轮机通流部分积盐使蒸汽的通流截面积减少,从而降低汽轮机的输出功率;
3)盐类物质沉积在隔板喷嘴上,会增大隔板前后的压力差,从而增大隔板的弯曲应力:
4)盐类物质沉积在动叶上,会增大叶轮前后的压力差,从而增大汽轮机转子的轴向推力,使推
力轴承过负荷,严重时甚至会造成推力轴承乌金融化,动静部分发生摩擦、碰撞;
5)一些盐类物质对通流部分尤其是叶片有腐蚀作用,会降低叶片强度,严重时会使叶片断裂造
成重大事故;
6)盐类物质沉积在轴封上,使轴封环卡死失去弹性而造成轴封部分损坏;
7)当沿汽轮机圆周积盐不均匀时,将影响转子的平衡,使汽轮机振动增大,甚至造成严重事故。
8)阀杆和阀套之间的间隙因积盐沉积物而导致阀门失灵。
汽轮机通流部分的积盐应尽量避免。一方面从根本入手,加强对炉水和锅炉蒸汽品质的监督和
管理;另一方面要对通流部分的积盐及时进行清除,以免影响到汽轮机的安全、经济运行或造成设
备的损坏。
4滇东电厂1号汽轮机积盐形成过程
2006年2月,滇东电厂1号机组正式投入运行。2006年4月以后出现了带额定负荷困难的问题
(在机组带额定负荷情况下:汽机高压调节级压力与一段抽汽压力均严重超过规定值),并且上述
(额定值为6.315MPa)。从当前1号机组外部象征来看,因汽机高压侧通流面积相对减小,造成了
机组在带高负荷的情况下,高压侧监视段压力超标。
l号机组自投产以来,由于锅炉汽包水位严重偏斜,从锅炉汽包引出的饱和蒸汽钠盐的含量和
电导经常超过规定值;机组运行中蒸汽的含盐量经常达到30~50ug/L;并且情况严重时,蒸汽的含
结垢。
我厂技术人员与电科院一同对1号汽轮机做的性能试验结果,更进一步证明了这一点。l号汽
轮机高压缸工作效率降低,是影响l号机组整机出力的直接原因。 。
为解决积盐影
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