双联熔炼蠕铁工艺现场控制探讨.pdfVIP

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2014 中国铸造活动周论文集 双联熔炼蠕铁工艺现场控制探讨 尚号兵 (广西玉柴机器股份有限公司,广西玉林 537005) 摘要:蠕墨铸铁在其性能上的优越性,使其具有了更加广泛的运用,尤其在解决铸件裂纹方面 有很好的应用效果,但是冲天炉与工频炉双联熔炼过程中怎样很好的控制其生产过程,保证其 废品率水平,本文总结了笔者半年来生产过程中的经验,得出一些在实际生产现场的控制方法。 关键词:蠕铁;熔炼;现场控制 冲天炉与工频炉双联熔炼生产蠕铁工艺在笔者工厂已进行多年生产 ,工艺相当成熟,但之前生 产主要集中在某一车间生产,随着生产线的更新调整,该工艺进行转车间转线生产,由于两条生产 线的不同点,导致部分工艺在转线生产过程中出现了一些不适用的现象,为调整工艺适应性,保证 铸件质量,在现场工艺控制方面,进行了一些探讨,同时对原工艺进行了优化。 1 生产条件 使用冲天炉+工频炉双联熔炼工艺生产蠕铁,冲天炉前带有转炉存放铁水,铁水在转炉存放过程 中无保温设置。工艺流程图见图 1。 S 高 S 高 浇包内脱硫 S 低 S 低 冲天炉熔炼 工频炉升温、精炼 出铁蠕化处理 浇注 图 1 工艺流程图 2 过程中遇到问题 2.1 生产节拍受影响 冲天炉铁水硫高,生产过程中需要对铁水脱硫处理,而冲天炉转炉存放铁水本就导致铁水温度 下降,如果再进行脱硫,铁水温度下降严重,影响到后续的工频炉升温速度,且影响冲天炉的正常 熔炼,容易导致冲天炉熔炼和工频炉升温精炼进入恶性循环,相互影响。一旦一次脱硫效果不佳后, 对工频炉内铁水再次脱硫,后果则相当严重。 自生产蠕铁以来,最差时冲天炉一个班连续脱硫 9 次,稳定时达到每天下午 15:00 左右进行一 次集中脱硫,之后逐渐实现对冲天炉硫含量的有效控制,生产过程中连续不脱硫生产。 2.2 铸件灰化报废 生产过程中频繁出现铁水蠕化处理不当,导致铸件连续批量灰化。2013 年 4 月 23 日早上一开 始连续 3 包铁水有灰化倾向,现场不敢继续生产,2013 年 6 月 4 日最后5 包铁水全部灰化,导致铸 件报废,以及在生产过程中,每次都因各种原因有 1~2 包灰化,表 1 是当时生产的灰化情况。 作者简介:尚号兵(1981-),男,工程师,主要从事铸造工艺。E-mail :jcxszy@ 。 1 2014 中国铸造活动周论文集 表 1 灰化情况 日期 灰化包数 4 月 23 日 2 4 月 27 日 1 5 月 8 日 2 5 月 22 日 2 5 月 30 日 1 6 月 4 日 5 2.3

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