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·132· 全国中氮情报协作组第31次技术交流年会论文集
栲胶+“888”双催化剂法脱硫应用总结
黄吉。吴秀艳
(江苏华昌化工股份有限公司,江苏张家港215634)
[摘要]对我公司试用栲胶+“888”双催化剂法进行半水煤气脱硫的情况进行总结,指出
该方法应用的优缺点。
[关键词]栲胶;“888”;双催化剂;半水煤气;脱硫
江苏华昌化工股份有限公司合成氨装置生 机升压至40
kPa左右后送人冷却塔,与塔顶喷
产能力为400kt/a,共有3套半水煤气脱硫系淋的脱硫循环冷却水换热,冷却至35℃左右后
统,一直使用栲胶法进行脱硫。但一、二期脱 依次进入一级脱硫塔、二级脱硫塔,与塔顶喷淋
硫系统自2008年10月份大修以来,生产情况
下来的栲胶脱硫液逆流接触,脱除半水煤气中的
一直不理想,主要表现为辅材消耗高、硫泡沫 H:S,使出塔气体中的H:S含量≤70mg/m3;脱
发虚。经过多方考察,认为采用栲胶+“888”硫后的气体经清洗塔清洗后送往脱硫后静电除焦
双催化剂法有助于解决上述问题,遂于2009年油器进一步净化,然后送往压缩机一段进口。
1月6日开始试用。 1.2脱硫液流程
从脱硫塔底出来的脱硫液进入富液槽,经再
1工艺、设备情况简介
生泵送至氧化再生槽,通过空气氧化作用使脱硫
1.1半水煤气流程 液中的单质硫形成硫泡沫悬浮在脱硫液表层,停
留30
从半水煤气气柜出来的半水煤气(含H:S min左右后硫泡沫进入硫泡沫过滤槽,上
1.5~2.0 层的硫泡沫用硫泡沫泵打入连续熔硫釜,通过夹
g/m3)进入气柜出口清洗塔,经过造
气循环水清洗除去部分煤尘后进入静电除焦器, 套蒸汽加热获得成品硫磺;氧化再生槽下层再生
利用高压静电场的作用使气体中的灰尘和焦油在 后的溶液进入贫液槽,由贫液泵送人脱硫塔去循
沉积极上沉积,沉积极上的灰尘和焦油靠自重或 环脱硫。
连续冲洗水带走;除焦后的半水煤气经罗茨鼓风 1.3 主要设备(表1)
表1栲胶+“888”双催化剂法的主要设备一览表
1.4主要运行参数(表2)
全国中氮情报协作组第31次技术交流年会论文集 ·133·
半水煤气流量/m3·h‘1 约93600(4台6N50高压机) 约70200(3台6Pd50高压机)
脱硫液循环量/m3·h。1 900(一次塔)/500(二次塔) 900(一次塔)/500(二次塔)
系统溶液总量/m3 2000 2 Ooo
脱硫前H2S含量/g·m。3 1.0~2.5 1.0—2.5
脱硫后H2S含量/mg·m。3 70 70
表3栲胶+“888”双催化剂法试用前、后脱硫情况对比
2栲胶+“888”混合溶液的制备及置换方法
2.1置换方案
为保障平稳过渡,我们和东狮公司技术人员
一起制定了一个比较稳妥的方案。从2009年1月
6日开始
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