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铝用碳素生产废水治理措施的探讨
赵胜武 刘金章
(洛阳龙泉天松碳素有限公司,河南 伊川 471300)
摘 要:本文介绍铝用碳素生产企业对厂内生活、生产废水进行合理治理和利用,降低外排
水量,达到企业节能降耗的效果。
关键词:碳素生产;节水;绿色生产
环境保护已是当前生产企业不可忽视的责任,一个具有社会责任的企业,不
但要实现良好地经济效益,更要做好环境保护工作,只有这样做,才能真正实现
企业的可持续健康发展。洛阳龙泉天松碳素有限公司几年来结合生产实际,在生
产生活废水治理方面,加大环保设施投入,开展绿色生产,努力实现生产废水的
烟头控制和达标排放。
铝用碳素生产工艺复杂,厂区粉尘较为集中,加之原料石油焦卸料一般没有
较为完善的密闭设施,每逢阴雨天气,部分粉料势必会混同雨水进入排水系统中
进而影响排水质量。为做到源头控制,公司根据生产工艺特点,经过多方论证,
确定在厂区排水系统的末段加设沉淀池进行技术处理,通过收集多级沉淀静置提
升了外排水质量。同时通过对余热锅炉发电设备排水进行收集优化再利用,节水
效果显著。
1 生产生活废水的治理及利用
洛阳龙泉天松碳素有限公司厂区综合排水沉淀池的选址,结合了原排水系统
的现状,通过现场标高比对分析,选取地势较低地带,确保全厂雨排水收集无一
遗漏,全部沿渠入池,就厂区部分地标相对偏高的排水沟渠设置,通过放置地下
管道方法引水入池,确保厂区生产水及生活水外排部分全部入池。公司三期厂区
沉淀池,建造深六米可循环储水百余方,并分设三级沉淀,自 2012 年三月中旬
投入使用后,效果明显。通过测算,每天实现约 2000 立方左右的生产生活外排
水进行收集沉淀和静置外排。厂区沉淀池的建成投用一举多得,一方面保证厂区
水外排质量,再者同时为公司在废水外排控制上增设一扇窗口,增加日常管理的
1
机动性和透明度。
2 循环水实现闭路循环
为努力实现生产冷却水可用再循环,全面杜绝可循环水外排,公司认真就各
用水点进行分析探讨,将节水活动通过一系列措施进行部署落实。
2.1 加强地下管网治理
对厂区的地下管网漏点及排水点进行排查,绘制平面图,标明漏点,对管网
漏点、长流水、各制水设备,以及生产现场用水管理存在的诸多问题进行了治理,
建立起长效节水管理机制。
2.2 优化排水管路
鼓励各生产车间围绕节水活动精神鼓励积极开展小技改,从促生产保节水的
角度出发,优化排水设备及水系统管路的技改,多开展节水引流等活动。如煅烧
工序对锅炉连排及化验水引入到脱硫系统的管路改造,效果很好。并对主要制水
岗位在制水、排水过程的管理,严格运行操作,对出现的失效、再生及反洗等工
序加强操控监管,杜绝人为责任造成的水外排情况发生。
截止 2012 年年末,企业节水工作成效显著,可循环水有效利用率达 90%以
上。
2.3 主设备生产用水实现循环利用
公司余热锅炉发电系统一直是个用水排水“大户”。煅烧工序由于原始设计,
并没对锅炉及汽轮机排放水做出科学处理,致使设备在运行期间,锅炉连排、定
排及附属引风机冷却回水,都没有得到有效利用而直接外排至污水井里,造成水
源的极大浪费。以公司两台 25 吨余热锅炉为例,其运行期间按照锅炉排污率的
2%比例计算,每天通过锅炉连续排污,定期排污和化验容器外排的水量达 24 吨
左右,加之制水设备钠离子交换器再生期间不合格水的外排统计,每天大约 30
吨以上的水将白白流失。为了解决这个问题,公司组织技术人员进行攻关,通过
多方面论证,自行规划施工,通过管道的对接及铺设,顺利完成锅炉等系统回水
收集引流至脱硫渠的工作。2012 年 8 月,锅炉引风机冷却回水及锅炉定期排污
水,实现直接通过地沟排入定排扩容器附近约 30 立方米的地下水池里,通过架
设管道和加设动力水泵,将水池水引流到脱硫主辅塔的回水渠内,实现再循环利
用,保证生产系统运行用水指标的需求。
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