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第二十二届全国尿素厂技术交流年会论文资料集 128
(1)将C101内的十字分布器上提300衄。
mm。
(2)C101去P102管线入口下延200
物直接进入C101去P102管线中,引起P102汽化),
(4)P102入口管线加十字止旋器,防止P102入口液相形成湍流夹带气相,引起P102汽化。
针对C101液位波动,由于C101组分变化,引起C101液位指示的失真。影响主控对液位的判断,
在装置现场C101视镜处加装监控器,主控可以直接观察到C101视镜的液位,避免液位低造成P102汽化。
1.2运行总结
通过以上改造后较好的解决了P102的气化问题,提高了P102的长周期运行。
2 油封泄漏
个班组需要向轴承箱加油20L,一天需要加油60L。严重影响机泵运行和增加消耗,对于生产主要以
下几方面影响:
(1)四天耗费一桶32航氨润滑油,价值1700元。
(2)由于油封漏油比较严重,容易造成地沟COD超标。
(3)由于需要频繁的加油和回收泵体基座上得废油,增加操作人员的工作强度,造成操作人员疲
劳,影响工作质量。
下面分析一下油封泄漏的原因。
由于P102一级为单机机械密封,二级为串联双机械密封,二级采用冲注水作为冲洗液,一级采用
二级的水封缓冲液作为冲洗水,一、二级机械密封与P102轴承箱体油封端面形成检漏孔的密封腔,一、
二级机封泄漏,泄漏液就会与P102轴承箱体油封端面的碳钢材质接触,由于甲铵液对碳钢的腐蚀较快。
图2 图3
图2为P102一级检漏孔密封腔的箱体侧的腐蚀情况,图3为P102二级检漏孔的密封腔的箱体侧
的腐蚀情况,从图明显可以看出一级箱体处明显比二级严重。
通过分析,P102二级采用的串联双机械密封,如果二级氨封泄漏,大部分泄露液会被二级水封缓
冲液带到一级氨封,由于一级采用的是一级单机机械密封,一级发生泄漏时,就可能发生叠加效应,一
级检漏孔的密封腔中的甲铵浓度较高,加快一级箱体端面的腐蚀。
如图2所示,一级箱体端面已严重腐蚀,油封静环与箱体接触面,油封静环紧固螺丝孔已经腐蚀,
严重影响油封的安装效果,造成油封大量漏油。
第二十二届全国尿素厂技术交流年会论文资料集 129
改进措施:
由于轴承箱油封端面为碳钢材质,容易腐蚀,现联系一箱体修复厂家,对箱体进行改造,将轴承箱
油封端面通过机加工去除,重新嵌入316L不锈钢材质如图4。
图4
由于316L不锈钢具有很好的抗甲铵腐蚀能力,保证油封的安装质量,防止油封漏油的发生。很好
的解决了影响P102长周期运行的一个瓶颈。
3 润滑油管理
高压甲铵泵由于润滑油压的问题,多次出现P102AfB跳车。
高压甲铵泵本身润滑油系统存在辅油泵和主油泵两台油泵,保证高压甲铵泵本身润滑油系统正常工
作。但在长期运行中,主、辅两台油泵同时运行,严重影响到机泵的安全运行,特别是进入夏季以后,
进入用电高峰,电网承受压力大、易波动,造成系统晃电,由于辅油泵从设计方面抗晃电能力差,主油
泵由于同主电机同轴连接,抗晃电能力强,因此多次出现辅油泵跳,高压甲铵泵润滑油油压低,造成机
泵跳车,影响到正常生产。
面对主油泵单泵运行,长期无法保证润滑油油压这一问题,我们从油系统管路,阀门进行排查,
bar,虽然不到润滑油压力低跳(1.0
发现油路安全阀出现泄漏,进行修复以后,主油泵油压为1.和1.45
b盯),但长期处于润滑油低(1.5bar)范围内,从机泵运行的角度来说,在润滑作用、冷却作用、清
洁作用方面,都给机泵的长期运行带来危害,后来在机泵轴承箱大修时,发现轴承箱内主、辅油泵进
口过滤器过滤网严重堵塞,更换过滤网以后,主油泵的压力提高到2.肛2.1bar。主油泵在此压力下单
泵运行,可以保证高压甲铵泵润滑系统要求,增加了高压甲铵泵抗晃电能力,保证了高压甲铵泵的长
周期运行。
在正常生产中,还多次出现油箱进水、进甲铵造成高压甲铵泵跳车,甚至出现
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