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智能转向酸化技术提高老井修复成功率及单井产量.pdf

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24 巾国油role学品 专刊 智能转向酸化技术 提高老井修复成功率及单井产量 蒋卫东· 康健利1 梁冲1 吴志均1 高成武2 程维恒2 (1中国石油勘探开发科学研究院廊坊分院 2中国石油阿姆河天然气公司) 摘要:针对具有20多年历史、高含硫化氢和二氧化碳腐蚀介质的天然气井,通过对修井期 间可能存在的主要安全隐患进行分析,提出了相应的控制措施,结合产能建设关键因素,提出 修井及产能恢复方案,针对老井封井压井特点,采取智能转向酸化技术,解除地层污染,恢复 气井产能,提高了老井修复成功率。现场实施后取得了良好的效果。 主题词:天然气 老井修井 智能转向酸化技术 产能恢复 前言 期产能建设的目标是2009年底气田投产并达到年供气 SAMADEPE气田是土库曼斯坦阿姆河右岸区块 气田停产封存的老井,恢复利用老井产能的意义就显 最大的整装碳酸盐岩气田。于1986年12月正式投入 开发,实际生产井27口,累计生产6年4个月,单得十分重大。 井平均产量为25.4×104m3/d,开发速度3.37%,最 大年产量34.1×108m3/d。1993年4月气田全部停的整理及分析评估,针对老井修复的难点,提出了老 产封存,累计采出166.2×108m3/d,占原始储量的井的修井方案和重新完井方案以及修井工作运行计 划。2008年3月7日,阿姆河项目公司第一口作业井 16.4%。剩余地质储量为847.55×108m3/d,地层压 力由26.77MPa降至23.43MPa。天然气中甲烷含量 为89.9%,硫化氢和二氧化碳摩尔含量分别为2.求产获取天然气62.3×10fin3/d,从而为其它老井 988%和3.588%。至2007年9月CNPC接管前,有的修复提供了宝贵的经验。随后的Sam-52井修井 封存老井33口,其中生产井27口,观察井4口,注酸化后测试,25mm油嘴求产获取天然气80× 1 水井1口,测压井1口。但由于气层活跃,部分井仍 04m3/d,进一步为气田老井产能恢复建设展示了良 存在井口压力,一般为10~20MPa。油套管、井下好的前景。 工具和井口均遭受了腐蚀,具体腐蚀程度不清,情况 十分复杂。 1老井修复测试目的 CNPC接管气田以后,按照合同规定要求,第一 修井测试的目的:通过老井修复,回复气井产 专刊 蒋卫东,等:智能转向酸化技术提高老井修复成功率及单井产量 25 能,取样并分析天然气组分,为处理厂设计方案提供 经修井并将原管柱起出,后来重新将油管下到距离 关键依据;了解腐蚀环境下长期封存后气井油套管 封隔器5m处,因此,油管内外连通,腐蚀性介质可 的腐蚀情况,为其它二十多VI类似气井的产能恢复 能对生产套管造成影响。 方案提供依据进行系统试井,为开发调整方案提供 4)技术套管因套间压可能存在潜在腐蚀。本井 依据。 曾经出现过套间压,腐蚀性介质可能对技术套管内 壁和生产套管外壁产生腐蚀,造成套管强度降低。 2单井基本数据 5)换装油管头期间的安全问题。该井井口已 Sam-34井为生产井,目的层为j3clox;开钻日经有20多年,油管头难以找到配件,需要更换新 期1987年11月23日,完钻日期1988年2月19日;的油管头。但由于储层已经打开,敞井换装油管 6 完钻井深2560n1;表层套管巾324mm1lmm×93. 头不符合规范要求,必须先打水泥塞,再换装油

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