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提高旋风炉在线氧量表投入率实现优化燃烧
河北省石家庄市热电四厂曹待萍王利民
摘要:目前旋风炉在线氯量表投入率较低,不能满足锅炉优化燃烧的要襄,而优化
燃烧不仅可以节能,还可以减少环境污染,廷长锅炉使用寿命。具有显著的经济效益和社
会效益,末文就如何提高氧量表投入率,实现优化燃烧进行了一些探讨,
美键词:在践氯量袁投八率优化燃烧
】前言
锅炉烟气中的含氧量是反映锅炉燃烧状况的一个重要参数。当空气过剩系数过小,
即氧量不足时,由于燃烧不充分,一氧化炭(CO)含量增高,气体未完全燃烧损失(q3)增
大,使锅炉热效率降低。当空气过剩系数太大,氧量过高时,虽然未完全燃烧损失减小,但
过剩空气带走的热量增加,排烟损失(q2)增大,热效率也会降低。而且由于高温下过量的
氧与氮、硫生成有毒的氮氧化物(NO,)与硫氧化物(SO,),不仅会影响省煤器及空预器的
使用寿命,电会造成严重的环境污染。
可见,要提高锅炉热效率、减小环境污染就必须把烟气含氧量控制在适当的范围内。
只有在及时、准确地测量出烟气含氧量的情况下,才有可能及时进行人工或自动的调整做
刮优化燃烧,取得良好的经济效益和社会效益。据有关资料记载,电站锅炉优化燃烧可节
能1一一6%,这对日耗煤成千上万吨的大电厂来说,l一6%的节能效果是十分可观的。
然而.长期以来,锅炉燃烧时的氧量在线测量是一项比较困难的工作。目前电厂锅炉
的氧量测量大多采用氧化锆氧量表,虽然在测量原理上比五十年代的C02表、六十年代
的磁氧表有了很大的改进,但使用效果仍然不尽人意。主要存在着探头元件使用寿命低、
测量不准确的问题,从而降低了仪表的投入率。尤其是旋风炉,由于其温度压力参数轻
高,在线氧量表故障率大为增加,探头的使用寿命一般仪为二至三个月,无法满足锅炉优
化燃烧的需要,给运行人员调整带来很多不便。
2提高旋风炉在线氧量蓑投入率
2.I合理选择氧量表探头的安装位置
氧量表探头安装位置是否合理,直接关系到氧量表探头的使用寿命和测量的准确
度。现以我厂TG75/5.3一M3型75吨立式旋风炉为例做避一步说明。我厂在线氧量测量
使用的是zO—12型氧化锆氧量表。自九四年投产以来,仪表运行~直不正常,锅炉厂家
和设计院将氧量表探头的安装位置选定在二级过热器出口处(见图1),这也是占蓠许多
设计单位和使用单位的一种共识,认为在越靠近炉膛的地方安装,响应越快,测量卷准确,
然而,这样的安装却存在着三点不舍理处:
l、一级过热器2、二级过热器3、探头原安装位置
4、上级省煤器5、变更后探头安装位置6.8、9、空气预热器7、下级省煤器
图l氧量表探头安装位置图
(1)我厂旋风炉(液态排渣)各受热面的温度很高。其中前置炉入口烟温达2163=Ic。
二次室入口烟温为1569℃,炉膛出口熘词9730C,而安装氧量表探头的二级过热器出口的
烟温也在650℃左右。由于烟气高温腐蚀比较严重,金属变性、元件老化,造成探头内氧
化锆管、加热炉及测温热电偶的使用寿命极短,非正常损坏严重.降低了仪表的投入率。
(2)由于炉膛燃烧极为猛烈,火焰窜动,在二级过热器出口处,烟气中有时会带有少量
可燃气体(主要是一氧化碳CO)。这种可燃性气体在爝气温度较高时,仍然可以静态燃
烧,当其与电极接触时.造成电极表面缺氧,氧指数迅速下降。而当不含可燃性气体的烟
气达到探头部位时,氧指数又急速上升.氧量变动幅度较大,所测得的并非残氧,而且由于
烟气未能混合均匀也无代表性,无法指导燃烧。
(3)我厂的锅炉为液态排渣型,为降低灰渣熔点,要求在燃料中掺入10%的石灰石
(c.co^)。石灰石在燃烧后主要分解为氧化钙(CaO)。见下式。
268·
高温
CaCO,——Ca0+CO,十
在二级过热器出口处,烟气中携带的氧化钙,大部分处于溶熔状态,可在极短的时间内,将
氧化锆探头过滤器缝隙全部堵死,烟气很难通过,造成仪表无法及时、准确地指示氧量。
通过以上分析,证明了氧量表探头安装在旋风炉二级过热器出口处是不适宜的。如
果将探头往下移,安装在上级省煤器出口处(见图一)则较为合理,这主要因为:
(1)上级省煤器出口处的烟温在500%左右,已相对较低,不会造成元件的严重腐蚀
和老化,探头的使用寿命会延长3—4倍,有利于仪表投入率的提高。
(2)此处烟气中的可燃性气体极少,测得的是较为
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