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年会论文:天津乙烯装置开停车节能措施.pdf

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第15次全同乙烯年会 ·637· 天津乙烯装置开停车节能措施 张 静 (天津石化烯烃部乙烯联合车间,天津300270) 摘要:本文主要介绍了天津乙烯装置在2008年停车检修及2009年开车过程中实施的多项节能措 施。在停车过程中实施的节能措施减少了停车过程物料的排放,使停车过程中物料回收得充分彻底,尽 最大可能减少了物料的损失。在开车过程中实施的节能措施为提高装置开车速度,减少开车过程中的物 料损失起到了关键性的作用,取得了良好的效果,并为今后的装置开停车操作积累了宝贵经验。 关键词:节能措施 1前言 合格乙烯回炼线返回脱甲烷塔DA301进行回收, 天津石化公司烯烃部乙烯装置,采用的是美 FBl05B的残留液相丙烯返回到低压脱丙烷塔回 国Lummus公司顺序深冷分离的乙烯专利技术,由流罐FA404,气相丙烯利用新配跨线引入裂解气 13本TEC公司和西班牙TR公司承包设计,原年压缩机一段吸入罐FA201。 产14万吨聚合级乙烯,7万吨聚合级丙烯,于 2.2 的倒空置换创造条件 1992年12月开工建设,1995年11月投产。2001 年3月进行了扩能改造,通过对工艺流程的优化 当裂解炉退料后裂解气压缩机GB201通过氮 调整,新增、更换、改造及移位利旧有关的单元设 气线补人氮气进行氮气运转,目的是为了节省深 备,消除现有装置的瓶颈,尽量挖掘其潜力,使生 冷系统的置换时间及尽快升温,尽可能将GB201 产能力提高到20万吨乙缈年,以适应下游装置 的轻组分送至后系统,减少GB201系统的倒油量。 的迫切需要。乙烯装置的改造充分实现了技术和 在GB201氮气运行期间,氮气经过GB201系统进 设备的国产化,为打破我国乙烯装置一直依赖进 口的局面,闯出了一条新路。 物料送至脱甲烷塔DA301塔(在此期问注意不要 根据公司的安排,天津乙烯装置定于2008年使氮气进入燃料气系统)。氮气运行较为顺利,运 9月进行大检修,为了在开停车过程中减少物料的 行了近5个小时,取得了较好的效果:(1)基本上 损失,技术人员积极进行攻关,制定并实施了多项 将深冷系统的物料全部送至DA301塔回收,仅有 节能措施。 统的大量轻组分也送至了冷箱,减少了各个段间 2停车过程实施的节能措施 罐的存留液体,此次检修GB201系统倒液装桶40 2.1 回收产品罐的气相乙烯和丙烯 余桶,比往年减少10余桶。(3)利用GB201氮气 此次检修乙烯装置A罐区的乙烯产品罐 运行,对凝液汽提塔DA202和汽油分馏塔DAl201 FBl04C和丙烯产品罐FBl05B要倒空进行容检, 以往的倒空过程是罐中液体至泵不能送出后,就 置换时间,为蒸煮节省了时间。 进行氮气置换放火炬,经计算约有28吨的乙烯和 2.3 回引氢气罐的氢气给乙炔加氢反应器 23吨的丙烯白白烧掉。为了回收这些资源制定了 DC401配氢,延长DCA01的运行时间 以下措施:FBl04C的残留液相和气相乙烯利用不 为了尽可能的回收系统内的物料,减少排放, ·638· 全国乙烯T业协会 当裂解炉退料,GB201改为氮气运转期间,此时需2小时,每小时物料排放约18吨,共有90吨的 DC301甲烷化反应器已经停车,采用从罐区的氢物料被放火炬烧掉。 气储罐同引氢气的办法,继续给DC401配氢,直至 为提高乙烯装置开车速度、减少开车损失,实 脱甲烷塔DA301、脱乙烷塔DA401的碳二物料大施了下列节能措施: 部分被加氢送至乙烯精馏塔DA403,当DA401顶3.1外引氢气提前配氢 温一8℃,回流罐液位10%以下,塔压1900kPa,新配管线开车前从炼厂引入合格氢气

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